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探尋氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐煉鋼技術(shù)的深化發(fā)展

發(fā)布時(shí)間:2016-08-04 09:49


摘要:氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐煉鋼設(shè)備是平爐和底吹轉(zhuǎn)爐,氧化熔煉是煉鋼的過(guò)程,自然界的氧主要是來(lái)源于空氣的空氣,然而空氣中4/5的氣體是氮?dú)猓诳諝庵羞M(jìn)行吹煉,很多的氮?dú)庠跓掍摖t的內(nèi)部進(jìn)行穿行,帶走了很多的熱量,還有的氮?dú)庖呀?jīng)融入進(jìn)鐵液里,,是鋼產(chǎn)品的質(zhì)量下降的主要原因,對(duì)提高熔池的溫度采用發(fā)熱的方法,從而來(lái)冶煉成鋼水的的轉(zhuǎn)煉鋼的方法。原材料是由鐵水加部分廢鋼構(gòu)成的,為了清除爐內(nèi)的磷和硫,需要加入石灰等材料,才能有效去除,我國(guó)的氧氣頂吹煉鋼技術(shù)仍不斷的發(fā)展提高中。
關(guān)鍵字: 轉(zhuǎn)爐煉鋼 氧氣 發(fā)展 


1964年,氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐煉鋼車間是在首鋼建成的,并且投入了生產(chǎn),隨后上鋼一廠的三轉(zhuǎn)爐車間和上鋼三廠的二轉(zhuǎn)爐車間也已經(jīng)陸續(xù)的將原來(lái)的原側(cè)吹轉(zhuǎn)爐通過(guò)更改變?yōu)榱搜鯕忭敶缔D(zhuǎn)爐,在攀枝花建立了大型的氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐煉鋼廠。20世紀(jì)以后,氧氣轉(zhuǎn)爐煉鋼迎來(lái)了較大的發(fā)展,我們國(guó)家成為了世界產(chǎn)鋼的第一大國(guó)。

1 轉(zhuǎn)煉鋼的產(chǎn)量及其結(jié)構(gòu)的變化


1.1轉(zhuǎn)爐取代平爐

2013年在我國(guó)鋼的產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了21250噸,圖標(biāo)如下:
年份 鋼產(chǎn)量/萬(wàn) 轉(zhuǎn)爐鋼比% 電爐鋼比% 平爐鋼比%
2010 9523 60.91 25.26 23.83
2011 13580 66.67 20.64 16.27
2012 16860 68.69 20.78 14.56
2013 21250 87.11 16.75 1.77
1.2轉(zhuǎn)爐的容量趨向大型化
轉(zhuǎn)爐胡噸位、座數(shù)、如圖表所示:
噸位 《20 25-50 80-90 100-300 合計(jì)
座數(shù) 116 59 25 34 234
工廠個(gè)數(shù) 68 30 20 25 143


2 頂吹氧氣轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝特點(diǎn)
3 轉(zhuǎn)爐冶煉工藝技術(shù)          
4 轉(zhuǎn)爐煉鋼流程介紹
5 轉(zhuǎn)爐耐火材料及護(hù)爐技術(shù)


6 轉(zhuǎn)爐煉鋼的科研方向

潔凈度,即大大降低吹煉終點(diǎn)時(shí)的各種夾雜物含量,要求S低于0.005%;P低于0.005%,N低于20ppm。提高化學(xué)成分及溫度給定范圍的命中精度,為此采用復(fù)合吹煉、對(duì)熔池進(jìn)行高水平攪拌并采用現(xiàn)代檢測(cè)手段及控制模型。減少補(bǔ)吹爐次比例,降低噸鋼耐材消耗。為了提高鋼的質(zhì)量需要對(duì)鐵水預(yù)處理,對(duì)轉(zhuǎn)爐的操作的指標(biāo)進(jìn)行改進(jìn)有著非常重要的作用。鐵水預(yù)處方面美國(guó)和其他西歐國(guó)鐵對(duì)其的處理僅僅限于脫硫,但是日本鐵水預(yù)處理則包括脫硫、脫硅及脫磷。日本所有轉(zhuǎn)爐鋼廠,美國(guó)、西歐各國(guó)的幾十家鋼廠以及其它國(guó)家的所有新建鋼廠,在轉(zhuǎn)爐上都裝有檢測(cè)用的副槍,在預(yù)定的吹煉時(shí)間結(jié)束前的幾分鐘內(nèi)正確使用此槍可保證極高的含碳量及鋼水溫度命中率,使90%-95%的爐次都能在停吹后立即出鋼,即無(wú)需再檢驗(yàn)化學(xué)成分,當(dāng)然也就無(wú)需補(bǔ)吹。此外,這也使產(chǎn)量提高,使補(bǔ)襯磨損大大減少。單純底吹的氧氣煉鋼法(Q—BOP、OBM、LWS)未能推廣。值得注意的是,日本正在開(kāi)發(fā)復(fù)合吹煉條件下調(diào)控冶煉過(guò)程用的新方法及新設(shè)備。可以通過(guò)利用爐頂氧槍里的光纜隨吹煉進(jìn)程連續(xù)監(jiān)測(cè)鋼中錳含量,或者利用裝于爐底的光纖傳感器,也可以利用所排氣體信息連續(xù)監(jiān)測(cè)鋼水溫度,對(duì)噴濺預(yù)測(cè)及預(yù)防方面進(jìn)行研究。神戶制鋼公司開(kāi)發(fā)的噴濺預(yù)測(cè)是以頂吹氧槍懸吊系統(tǒng)的檢測(cè)為基礎(chǔ)。日本NKK公司京濱廠是通過(guò)對(duì)出鋼口的監(jiān)測(cè)來(lái)減輕噴濺。當(dāng)熔渣猛烈上浮時(shí),視頻信號(hào)發(fā)出往爐內(nèi)添煤或石灰石的指令。比較好用的材料(從平息熔池的時(shí)間來(lái)說(shuō))是煤。轉(zhuǎn)爐爐襯壽命是極為重要的課題。日本、美國(guó)及西歐各國(guó)資料分析表明,影響爐襯磨損的各項(xiàng)冶煉參數(shù),例如后期渣氧化度、堿度及吹煉終點(diǎn)時(shí)鋼水溫度,各國(guó)鋼廠之間并無(wú)大的差別。只有通過(guò)用副槍檢測(cè)方可將對(duì)爐襯最為有害的后吹時(shí)間從10-15min減少到1-3min及消除補(bǔ)吹。


參考文獻(xiàn)

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