基于AMESim的換軌車液壓系統(tǒng)振動仿真
發(fā)布時(shí)間:2021-12-01 22:35
換軌車作業(yè)裝置在下降過程中液壓系統(tǒng)有明顯振動和噪音,會嚴(yán)重影響換軌車作業(yè)質(zhì)量和設(shè)備安全。針對上述問題,對液壓系統(tǒng)產(chǎn)生的振動現(xiàn)象進(jìn)行了理論分析,得出液壓鎖控制口壓力不穩(wěn)和出口壓力過高是引起振動的原因。由此提出改變節(jié)流堵安裝位置的方法來消除振動,同時(shí)運(yùn)用AMESim軟件對其液壓系統(tǒng)進(jìn)行建模及仿真分析,得到了液壓鎖和油缸的動態(tài)特性曲線。結(jié)果表明,改變節(jié)流堵位置后,解決了液壓鎖出口壓力過高問題,液壓系統(tǒng)振動得以消除。經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證與分析一致,對換軌車液壓系統(tǒng)進(jìn)一步研究提供參考及指導(dǎo)。
【文章來源】:液壓與氣動. 2020,(10)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
液壓系統(tǒng)原理圖
為了便于分析液壓鎖振動原因,將圖1的液壓系統(tǒng)原理圖進(jìn)一步簡化,只分析其中1只油缸的升降回路。采用AMESim軟件建立作業(yè)裝置升降回路模型,如圖2所示[10-12]。主要元件模型參數(shù)確定如表1所示。表1 升降油缸動作回路模型主要元件參數(shù) 名稱 參數(shù) 發(fā)動機(jī)額定轉(zhuǎn)速/r·min-1 1800 恒壓變量泵排量/mL·r-1 50 恒壓變量泵壓力/MPa 16 溢流閥調(diào)定壓力/MPa 18 油缸尺寸/mm 缸徑63,桿徑40 油缸行程/mm 510 節(jié)流堵直徑/mm 1 作業(yè)裝置自重/kg 1000
對作業(yè)裝置油缸下降進(jìn)行仿真,仿真時(shí)間20 s,仿真步長設(shè)置為0.02 s,回油路上液壓鎖的仿真結(jié)果如圖3所示。由圖3分析得出,回油路上液壓鎖出口壓力一直在4 MPa上下波動,與前面分析的液壓鎖出口壓力過高情況一致,而且壓力隨著下落速度增加波動越大。流量隨著油缸下落速度越快波動越大,液壓鎖的流量曲線波動最小值都回到0,代表此時(shí)液壓鎖通過流量為0,即為關(guān)閉狀態(tài),也與前面分析液壓鎖出口壓力過高引起液壓鎖頻繁啟閉從而產(chǎn)生振動和噪聲一致。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]鍛造操作機(jī)行走系統(tǒng)液壓沖擊振動及定位控制[J]. 劉文廣,馮婷,史青,張曉麗,何琪功. 鍛壓技術(shù). 2019(12)
[2]裝載機(jī)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)噪聲測試與分析[J]. 吳韋林,邵杰,韓忠合. 工程機(jī)械與維修. 2019(04)
[3]新型民機(jī)起落架收放系統(tǒng)故障參數(shù)敏感性仿真[J]. 劉哲旭,樊智勇,趙珍. 液壓與氣動. 2019(04)
[4]液壓平衡回路動態(tài)特性仿真分析及實(shí)驗(yàn)研究[J]. 管傳寶,羅瑜,黃昕,肖玉. 液壓與氣動. 2018(09)
[5]HGCZ-2000型換軌車及其運(yùn)用[J]. 馮牧,張翰芳. 鐵道建筑. 2017(12)
[6]平衡閥對掘進(jìn)機(jī)液壓平衡回路穩(wěn)定性的影響研究[J]. 趙美卿,王棟. 機(jī)床與液壓. 2017(01)
[7]基于AMESim的雙向液壓鎖動靜態(tài)特性的分析[J]. 秦娟娟,楊小波,竇建明. 機(jī)床與液壓. 2016(22)
[8]某型裝備雙向液壓鎖故障分析及處理[J]. 洪建軍,王曉勇,薛鵬,姚志輝. 機(jī)械工程師. 2016(09)
[9]液壓啟閉機(jī)液壓系統(tǒng)振動與噪聲研究[J]. 寧辰校,張戌社. 液壓與氣動. 2013(02)
碩士論文
[1]HGCZ-2000型換軌車的研制與調(diào)試[D]. 劉磊.西南交通大學(xué) 2018
[2]基于AMEsim的隨車起重機(jī)液壓系統(tǒng)仿真優(yōu)化[D]. 李春風(fēng).上海師范大學(xué) 2016
本文編號:3527186
【文章來源】:液壓與氣動. 2020,(10)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
液壓系統(tǒng)原理圖
為了便于分析液壓鎖振動原因,將圖1的液壓系統(tǒng)原理圖進(jìn)一步簡化,只分析其中1只油缸的升降回路。采用AMESim軟件建立作業(yè)裝置升降回路模型,如圖2所示[10-12]。主要元件模型參數(shù)確定如表1所示。表1 升降油缸動作回路模型主要元件參數(shù) 名稱 參數(shù) 發(fā)動機(jī)額定轉(zhuǎn)速/r·min-1 1800 恒壓變量泵排量/mL·r-1 50 恒壓變量泵壓力/MPa 16 溢流閥調(diào)定壓力/MPa 18 油缸尺寸/mm 缸徑63,桿徑40 油缸行程/mm 510 節(jié)流堵直徑/mm 1 作業(yè)裝置自重/kg 1000
對作業(yè)裝置油缸下降進(jìn)行仿真,仿真時(shí)間20 s,仿真步長設(shè)置為0.02 s,回油路上液壓鎖的仿真結(jié)果如圖3所示。由圖3分析得出,回油路上液壓鎖出口壓力一直在4 MPa上下波動,與前面分析的液壓鎖出口壓力過高情況一致,而且壓力隨著下落速度增加波動越大。流量隨著油缸下落速度越快波動越大,液壓鎖的流量曲線波動最小值都回到0,代表此時(shí)液壓鎖通過流量為0,即為關(guān)閉狀態(tài),也與前面分析液壓鎖出口壓力過高引起液壓鎖頻繁啟閉從而產(chǎn)生振動和噪聲一致。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]鍛造操作機(jī)行走系統(tǒng)液壓沖擊振動及定位控制[J]. 劉文廣,馮婷,史青,張曉麗,何琪功. 鍛壓技術(shù). 2019(12)
[2]裝載機(jī)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)噪聲測試與分析[J]. 吳韋林,邵杰,韓忠合. 工程機(jī)械與維修. 2019(04)
[3]新型民機(jī)起落架收放系統(tǒng)故障參數(shù)敏感性仿真[J]. 劉哲旭,樊智勇,趙珍. 液壓與氣動. 2019(04)
[4]液壓平衡回路動態(tài)特性仿真分析及實(shí)驗(yàn)研究[J]. 管傳寶,羅瑜,黃昕,肖玉. 液壓與氣動. 2018(09)
[5]HGCZ-2000型換軌車及其運(yùn)用[J]. 馮牧,張翰芳. 鐵道建筑. 2017(12)
[6]平衡閥對掘進(jìn)機(jī)液壓平衡回路穩(wěn)定性的影響研究[J]. 趙美卿,王棟. 機(jī)床與液壓. 2017(01)
[7]基于AMESim的雙向液壓鎖動靜態(tài)特性的分析[J]. 秦娟娟,楊小波,竇建明. 機(jī)床與液壓. 2016(22)
[8]某型裝備雙向液壓鎖故障分析及處理[J]. 洪建軍,王曉勇,薛鵬,姚志輝. 機(jī)械工程師. 2016(09)
[9]液壓啟閉機(jī)液壓系統(tǒng)振動與噪聲研究[J]. 寧辰校,張戌社. 液壓與氣動. 2013(02)
碩士論文
[1]HGCZ-2000型換軌車的研制與調(diào)試[D]. 劉磊.西南交通大學(xué) 2018
[2]基于AMEsim的隨車起重機(jī)液壓系統(tǒng)仿真優(yōu)化[D]. 李春風(fēng).上海師范大學(xué) 2016
本文編號:3527186
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