焦爐煤氣硫銨回收工藝的改進與應用
發(fā)布時間:2021-03-05 03:12
針對飽和器法硫銨回收工藝在實際生產(chǎn)中存在的問題,提出了系列工藝優(yōu)化方案并予以實施。對有問題的工藝設備進行了重新選型、對生產(chǎn)過程中的操作條件進行改進,并對過程中產(chǎn)生的有機廢氣進行了綜合治理。通過對現(xiàn)有硫銨回收工藝中煤氣預熱器、捕霧器、主要工藝管道材質(zhì)等進行重新選型,實現(xiàn)了生產(chǎn)工藝的優(yōu)化,提高了系統(tǒng)的操作穩(wěn)定性。通過對干燥床的改造,改善了現(xiàn)場環(huán)境。通過對硫銨包裝工藝的改進,提高了硫銨生產(chǎn)工藝的自動化水平,節(jié)約了人力成本。通過對現(xiàn)場槽罐的尾氣進行收集,控制了現(xiàn)場異味,設備的外腐蝕得到了一定的控制。同時收集了其它工序逸散的氨氣,提高了產(chǎn)品收率。接收煙氣脫硫工序產(chǎn)生的廢液,間接降低了酸耗指標,提高了經(jīng)濟效益。通過對干燥尾氣治理,減低了排放尾氣的顆粒物,達到了超低排放標準。通過對現(xiàn)有飽和器法硫銨回收工藝的優(yōu)化,穩(wěn)定了硫銨操作,提高了自動化水平,使生產(chǎn)條件滿足了現(xiàn)行環(huán)保標準的要求。圖14幅;表29個;參51篇。
【文章來源】:華北理工大學河北省
【文章頁數(shù)】:69 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
噴淋式飽和器法制硫銨工藝流程
第2章硫酸銨生產(chǎn)工藝存在問題-15-流程中所選捕霧器設計阻力為500Pa,起初投用時,捕霧效果比較理想,但隨使用年限的增加,捕霧效果明顯偏差同時還帶來其他隱患,主要體現(xiàn)如下:1)捕霧效果變差,飽和器至終冷塔煤氣管道腐蝕嚴重。2)捕霧器阻力逐漸上漲,并達到1000Pa以上。3)終冷水逐漸呈現(xiàn)酸性,pH降至3~4的水平,危及終冷、洗苯設備運行安全。2.2.3工藝管路泄漏頻繁經(jīng)飽和器脫氨后的煤氣由飽和器上方煤氣出口排出,經(jīng)脫酸、捕霧后進入下一工序。為保證酸性母液對氨的吸收效果,飽和器內(nèi)吸收液游離酸含量需保持在3~5%。設備長期與這樣的酸性介質(zhì)接觸會產(chǎn)生嚴重腐蝕。受腐蝕的部位包括飽和器器壁、內(nèi)置式除酸器等。而且,焦爐煤氣中氫氣含量在60%左右,在一定溫度、壓力的作用下會產(chǎn)生氫蝕現(xiàn)象。此外,受設備器型、設備材質(zhì)、操作溫度、操作壓力等因素影響,各部位還存在電化學腐蝕、應力腐蝕等。多種腐蝕得共同作用,對硫銨工段連續(xù)生產(chǎn)和設備維護產(chǎn)生很大影響。自硫銨工段投產(chǎn)初期,設備運行不到半年時間,管道開始出現(xiàn)頻繁泄漏,現(xiàn)場環(huán)境污染情況比較嚴重,正常生產(chǎn)秩序也受到影響。硫銨工段檢修工時占用化工車間總檢修工時的50%以上。2.2.4干燥床泄漏量大硫銨工段的硫銨產(chǎn)品干燥單元選擇的是振動流化床干燥機,設備如圖2所示。圖2震動流化床干燥機Fig.2Vibratingfluidizedbeddryer
第2章硫酸銨生產(chǎn)工藝存在問題-17-人工進行。稱量包裝裝置上部設有約3t儲量的儲料倉,起到短暫緩沖儲料的作用(約2小時)化工車間一工段硫銨生產(chǎn)工序兩條作業(yè)線原有兩套半自動稱量包裝裝置(CJD型自動定量包裝機),化工車間二工段有一套半自動稱量包裝裝置(CJD型自動定量包裝機)。單套現(xiàn)場設施(中間儲料倉以下設施)主要有:給料稱重裝置、夾袋裝置、皮帶傳動裝置、縫包縫紉機等。其示意圖如下:圖3稱量包裝工序示意圖Fig.3Weighingandpackagingprocess化工車間一工段硫銨工序日常生產(chǎn)過程中,硫銨產(chǎn)品的生產(chǎn)由兩條作業(yè)線同時進行。每條生產(chǎn)線配置一名上袋工,一名縫包工。兩條生產(chǎn)線共配有三名崗位人員將包裝袋移入小推車,推至物料堆放位置。每班共配有正式工2名,外用工5名。四班共配置人員28人。化工車間二工段硫銨工序正常裝包過程中,崗位人員操作現(xiàn)場操作箱,使物料進入計量桶達到預先設定值(50kg±0.5kg),此崗位人員將包裝袋套入夾袋裝置并撥動行程開關,夾袋氣缸動作夾緊包裝袋,同時物料斗底門打開,計量后的物料落入包裝袋內(nèi),夾袋氣缸復位,包裝袋落入皮帶輸送機,崗位人員開啟皮帶輸送機,由人工導入到縫包縫紉機,進行縫包作業(yè)。縫包完畢后,由1名崗位人員將包裝袋推至物料堆放位置,由另1名崗位人員(推包人員配合)進行碼垛堆放?傮w來說生產(chǎn)效率相對低下,人工勞動強度大,占用人工成本較多,現(xiàn)場設備噪音較大,設備跑、冒、漏現(xiàn)象嚴重,生產(chǎn)情況下現(xiàn)場環(huán)境較差。
本文編號:3064471
【文章來源】:華北理工大學河北省
【文章頁數(shù)】:69 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
噴淋式飽和器法制硫銨工藝流程
第2章硫酸銨生產(chǎn)工藝存在問題-15-流程中所選捕霧器設計阻力為500Pa,起初投用時,捕霧效果比較理想,但隨使用年限的增加,捕霧效果明顯偏差同時還帶來其他隱患,主要體現(xiàn)如下:1)捕霧效果變差,飽和器至終冷塔煤氣管道腐蝕嚴重。2)捕霧器阻力逐漸上漲,并達到1000Pa以上。3)終冷水逐漸呈現(xiàn)酸性,pH降至3~4的水平,危及終冷、洗苯設備運行安全。2.2.3工藝管路泄漏頻繁經(jīng)飽和器脫氨后的煤氣由飽和器上方煤氣出口排出,經(jīng)脫酸、捕霧后進入下一工序。為保證酸性母液對氨的吸收效果,飽和器內(nèi)吸收液游離酸含量需保持在3~5%。設備長期與這樣的酸性介質(zhì)接觸會產(chǎn)生嚴重腐蝕。受腐蝕的部位包括飽和器器壁、內(nèi)置式除酸器等。而且,焦爐煤氣中氫氣含量在60%左右,在一定溫度、壓力的作用下會產(chǎn)生氫蝕現(xiàn)象。此外,受設備器型、設備材質(zhì)、操作溫度、操作壓力等因素影響,各部位還存在電化學腐蝕、應力腐蝕等。多種腐蝕得共同作用,對硫銨工段連續(xù)生產(chǎn)和設備維護產(chǎn)生很大影響。自硫銨工段投產(chǎn)初期,設備運行不到半年時間,管道開始出現(xiàn)頻繁泄漏,現(xiàn)場環(huán)境污染情況比較嚴重,正常生產(chǎn)秩序也受到影響。硫銨工段檢修工時占用化工車間總檢修工時的50%以上。2.2.4干燥床泄漏量大硫銨工段的硫銨產(chǎn)品干燥單元選擇的是振動流化床干燥機,設備如圖2所示。圖2震動流化床干燥機Fig.2Vibratingfluidizedbeddryer
第2章硫酸銨生產(chǎn)工藝存在問題-17-人工進行。稱量包裝裝置上部設有約3t儲量的儲料倉,起到短暫緩沖儲料的作用(約2小時)化工車間一工段硫銨生產(chǎn)工序兩條作業(yè)線原有兩套半自動稱量包裝裝置(CJD型自動定量包裝機),化工車間二工段有一套半自動稱量包裝裝置(CJD型自動定量包裝機)。單套現(xiàn)場設施(中間儲料倉以下設施)主要有:給料稱重裝置、夾袋裝置、皮帶傳動裝置、縫包縫紉機等。其示意圖如下:圖3稱量包裝工序示意圖Fig.3Weighingandpackagingprocess化工車間一工段硫銨工序日常生產(chǎn)過程中,硫銨產(chǎn)品的生產(chǎn)由兩條作業(yè)線同時進行。每條生產(chǎn)線配置一名上袋工,一名縫包工。兩條生產(chǎn)線共配有三名崗位人員將包裝袋移入小推車,推至物料堆放位置。每班共配有正式工2名,外用工5名。四班共配置人員28人。化工車間二工段硫銨工序正常裝包過程中,崗位人員操作現(xiàn)場操作箱,使物料進入計量桶達到預先設定值(50kg±0.5kg),此崗位人員將包裝袋套入夾袋裝置并撥動行程開關,夾袋氣缸動作夾緊包裝袋,同時物料斗底門打開,計量后的物料落入包裝袋內(nèi),夾袋氣缸復位,包裝袋落入皮帶輸送機,崗位人員開啟皮帶輸送機,由人工導入到縫包縫紉機,進行縫包作業(yè)。縫包完畢后,由1名崗位人員將包裝袋推至物料堆放位置,由另1名崗位人員(推包人員配合)進行碼垛堆放?傮w來說生產(chǎn)效率相對低下,人工勞動強度大,占用人工成本較多,現(xiàn)場設備噪音較大,設備跑、冒、漏現(xiàn)象嚴重,生產(chǎn)情況下現(xiàn)場環(huán)境較差。
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