大粒徑富水砂卵石地層泥水盾構刀盤脫困技術
【圖文】:
掘進7~9環(huán)(9.60m)。工作艙壓力設定1.70bar(1bar=0.1MPa),開挖倉頂部壓力在1.40bar左右均勻波動,刀盤轉矩為410~740kN·m,掘進速度為3~5cm/min,平均推力為6700~10000kN。此后啟動循環(huán)系統(tǒng)掘進196環(huán),在泥水循環(huán)由旁通循環(huán)轉換至推進循環(huán)的過程中,掌子面壓力突然從1.40bar下降至0.67bar,工作艙液位急劇降低,現(xiàn)場技術人員緊急采取應急處理,后液位穩(wěn)定恢復掘進時,發(fā)現(xiàn)刀盤無法轉動。隨后,泥漿池值班人員反應損失漿液達162m3,地面檢測人員反應刀盤位置沉降較大,達到9.0mm,具體地面沉降以及冒漿情況如圖2、圖3所示。圖2地面沉降圖3地面冒漿情況此時盾構機處于3-11卵石層中,上覆土厚度14.5m,其中3-11卵石層約5.7m,根據(jù)地勘報告所示頂部覆水高度約7.4m。5刀盤卡住后的處理措施5.1設備自身處理措施根據(jù)前述主要工程盾構機脫困技術分析可知:一般刀盤被卡住之后,首先通過設備自身緊急處理措施使刀盤恢復運作。為解決此次刀盤卡住問題,根據(jù)以往的盾構施工經(jīng)驗,立即進行了如下處理措施。(1)持續(xù)泥漿循環(huán)。利用開挖倉沖洗管路,持續(xù)清洗開挖倉,但實際效果不佳,基本無卵石輸出。(2)通過中心管加注泥漿和分散劑。通過中心管路對開挖倉進行注漿(濃稠泥漿),并在漿液中添加分散劑。實際效果:通過中心管路注漿時,開挖倉壓力基本無變化。在加注分散劑并循環(huán)后,也無渣土輸出。(3)利用脫困扭矩轉動刀盤。根據(jù)實際試驗,扭矩達到7400kN·m時,刀盤正反轉均無動作。(4)收縮千斤頂,提高掌子面壓力,使盾構機后退。在實施過程中,開挖倉壓力加壓到1.50bar并維持5min,盾構機沒有后退。在實施上述措施后,再次試驗轉動刀盤,刀盤仍無動作。(5)檢查主驅動齒輪及液壓驅動馬達。根據(jù)檢查情況,盾構機主驅動齒輪和液
7~9環(huán)(9.60m)。工作艙壓力設定1.70bar(1bar=0.1MPa),開挖倉頂部壓力在1.40bar左右均勻波動,刀盤轉矩為410~740kN·m,掘進速度為3~5cm/min,平均推力為6700~10000kN。此后啟動循環(huán)系統(tǒng)掘進196環(huán),在泥水循環(huán)由旁通循環(huán)轉換至推進循環(huán)的過程中,掌子面壓力突然從1.40bar下降至0.67bar,工作艙液位急劇降低,現(xiàn)場技術人員緊急采取應急處理,后液位穩(wěn)定恢復掘進時,發(fā)現(xiàn)刀盤無法轉動。隨后,泥漿池值班人員反應損失漿液達162m3,地面檢測人員反應刀盤位置沉降較大,達到9.0mm,具體地面沉降以及冒漿情況如圖2、圖3所示。圖2地面沉降圖3地面冒漿情況此時盾構機處于3-11卵石層中,上覆土厚度14.5m,其中3-11卵石層約5.7m,根據(jù)地勘報告所示頂部覆水高度約7.4m。5刀盤卡住后的處理措施5.1設備自身處理措施根據(jù)前述主要工程盾構機脫困技術分析可知:一般刀盤被卡住之后,首先通過設備自身緊急處理措施使刀盤恢復運作。為解決此次刀盤卡住問題,根據(jù)以往的盾構施工經(jīng)驗,立即進行了如下處理措施。(1)持續(xù)泥漿循環(huán)。利用開挖倉沖洗管路,持續(xù)清洗開挖倉,但實際效果不佳,基本無卵石輸出。(2)通過中心管加注泥漿和分散劑。通過中心管路對開挖倉進行注漿(濃稠泥漿),并在漿液中添加分散劑。實際效果:通過中心管路注漿時,開挖倉壓力基本無變化。在加注分散劑并循環(huán)后,也無渣土輸出。(3)利用脫困扭矩轉動刀盤。根據(jù)實際試驗,扭矩達到7400kN·m時,刀盤正反轉均無動作。(4)收縮千斤頂,提高掌子面壓力,使盾構機后退。在實施過程中,開挖倉壓力加壓到1.50bar并維持5min,盾構機沒有后退。在實施上述措施后,再次試驗轉動刀盤,刀盤仍無動作。(5)檢查主驅動齒輪及液壓驅動馬達。根據(jù)檢查情況,盾構機主驅動齒輪和液壓馬?
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