濕法煉鋅新藥劑鈷渣再利用除鎳生產探析
【部分圖文】:
生產實踐驗證,電解工況為電流密度400 A/m2、酸鋅比3.0~3.5、溫度37~38℃條件下,當電解液含Ni超過1.2 mg/L時,陰極板會出現(xiàn)明顯且劇烈的燒板。凈液工序產品新液質量要求含Ni≤1.0 mg/L。3 凈液工序除Ni探索
在入爐礦含鎳較高的這段時間,兩個濕法系統(tǒng)中上清含鎳曾高達147.5 mg/L,正常生產中上清含鎳在60 mg/L左右,在此高鎳生產環(huán)境下,凈液工序需要增加鋅粉倍數(shù)以及加入添加劑協(xié)助除鎳。一期采用新藥劑除Co,該工藝對于雜質控制具有一定優(yōu)勢,因為新藥劑除了除Co外對于其他重金屬雜質均可以一定程度除去,包括金屬鎳,就算前段雜質鎳出現(xiàn)波動,也可以在三段除Co時順帶除Ni,保證后液達標,因此可以得到穩(wěn)定的合格新液。二期采用β萘酚除Co工藝,該工藝對Co的選擇性較強,對其余金屬不起作用[6],在前段雜質鎳波動情況下,新液經常性出現(xiàn)含鎳超標,導致電解陰極鋅板面燒板。4 利用新藥劑鈷渣除鎳原理及生產實踐
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