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超高牌號無取向硅鋼降鈦工藝研究及改進

發(fā)布時間:2021-12-17 05:48
  通過分析研究超高牌號無取向電工鋼35W230冶煉過程中[Ti]的來源和變化趨勢,確定了冶煉過程中[Ti]含量升高的主要因素,即渣中(TiO2)還原成為[Ti]進入鋼水,和硅鐵合金中雜質(zhì)Ti元素進入鋼水。同時確定了影響渣中(TiO2)含量的主要因素,即鐵水[Ti]含量和轉(zhuǎn)爐鐵礬土加入量。通過選擇[Ti]質(zhì)量分數(shù)約為0.02%的低鈦鐵水,并降低轉(zhuǎn)爐鐵礬土加入量至300 kg/爐,與鐵水[Ti]質(zhì)量分數(shù)約為0.04%、鐵礬土用量約600 kg/爐相比,成品[Ti]質(zhì)量分數(shù)從0.004 43%降低到0.002 58%。在此基礎上,進一步優(yōu)化了RH鋁脫氧工藝,鋼水脫碳時,加鋁預脫氧至0.02%~0.03%,加入硅鐵進行脫氧和合金化,利用鋼水中的氧去除硅鐵合金帶中的[Ti],再加入鋁丸和電解錳,最終使鋼水中的[Ti]質(zhì)量分數(shù)達到了0.002 10%。鑄坯全氧質(zhì)量分數(shù)試驗爐次為0.001 1%,與正常爐次0.001 0%相差不大。性能上鐵損P15/50降低了約0.07 W/kg,磁感J5000提高了0.004 T。 

【文章來源】:中國冶金. 2020,30(10)北大核心

【文章頁數(shù)】:6 頁

【部分圖文】:

超高牌號無取向硅鋼降鈦工藝研究及改進


Ti含量在冶煉過程中的變化

成品,因素,硅鐵,鋼水


將渣帶入、硅鐵、鋁丸、電解錳、脫硫劑、鋼水原有(轉(zhuǎn)爐出站鋼水中自帶Ti)對成品[Ti]的貢獻量做成Pareto圖進行分析(圖2,圖中貢獻量單位為10-6),從圖中可以看出,渣帶入和硅鐵對成品[Ti]含量的貢獻量最大,占總貢獻量的89.8%。本節(jié)分析了生產(chǎn)過程鋼水中[Ti]的變化趨勢,確定了影響成品[Ti]的主要因素為渣中(TiO2)被還原和硅鐵中Ti含量,下面討論分析:(1)影響渣中(TiO2)的因素并進行試驗,降低成品[Ti]的含量;(2)對RH工藝進行優(yōu)化,降低硅鐵中Ti進入鋼水中,進一步降低成品[Ti]含量。

因素,鐵礬土,鐵水,廢鋼


影響RH進站渣中(TiO2)因素主要有轉(zhuǎn)爐入爐鐵水[Ti]、廢鋼Ti、轉(zhuǎn)爐用輔料(石灰、輕燒、石灰石、生白云石、紅泥球、鐵礬土),為方便計算各元素對渣中(TiO2)的貢獻量,將鐵水[Ti]、廢鋼Ti折合成TiO2進行分析(表4),可以看出,鐵水[Ti]含量對渣中(TiO2)的貢獻量最高,占比接近77.5%,其次是鐵礬土,占比為18.8%。2.2.3 試驗設計及結(jié)果分析

【參考文獻】:
期刊論文
[1]提Si降Mn改善50WG470高磁感電工鋼性能[J]. 潘振東,林媛,顧祥宇,張文康.  鋼鐵釩鈦. 2019(02)
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[3]無取向硅鋼鋼水鈦質(zhì)量分數(shù)影響因素分析[J]. 張喬英,常正昇,尹國才.  中國冶金. 2018(05)
[4]夾雜物對無取向硅鋼磁性能的影響[J]. 呂學鈞,張峰,王波,朱誠意,李光強.  特殊鋼. 2012(04)
[5]無取向電工鋼的生產(chǎn)工藝及發(fā)展[J]. 吳開明.  中國冶金. 2012(01)
[6]熱軋板;蟮木Я3叽鐚o取向硅鋼織構(gòu)和磁性能的影響[J]. 張文康,毛衛(wèi)民,王一德,李慧峰,白志浩.  鋼鐵. 2007(02)



本文編號:3539506

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