超高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼降鈦工藝研究及改進(jìn)
發(fā)布時(shí)間:2021-12-17 05:48
通過(guò)分析研究超高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼35W230冶煉過(guò)程中[Ti]的來(lái)源和變化趨勢(shì),確定了冶煉過(guò)程中[Ti]含量升高的主要因素,即渣中(TiO2)還原成為[Ti]進(jìn)入鋼水,和硅鐵合金中雜質(zhì)Ti元素進(jìn)入鋼水。同時(shí)確定了影響渣中(TiO2)含量的主要因素,即鐵水[Ti]含量和轉(zhuǎn)爐鐵礬土加入量。通過(guò)選擇[Ti]質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為0.02%的低鈦鐵水,并降低轉(zhuǎn)爐鐵礬土加入量至300 kg/爐,與鐵水[Ti]質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為0.04%、鐵礬土用量約600 kg/爐相比,成品[Ti]質(zhì)量分?jǐn)?shù)從0.004 43%降低到0.002 58%。在此基礎(chǔ)上,進(jìn)一步優(yōu)化了RH鋁脫氧工藝,鋼水脫碳時(shí),加鋁預(yù)脫氧至0.02%~0.03%,加入硅鐵進(jìn)行脫氧和合金化,利用鋼水中的氧去除硅鐵合金帶中的[Ti],再加入鋁丸和電解錳,最終使鋼水中的[Ti]質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到了0.002 10%。鑄坯全氧質(zhì)量分?jǐn)?shù)試驗(yàn)爐次為0.001 1%,與正常爐次0.001 0%相差不大。性能上鐵損P15/50降低了約0.07 W/kg,磁感J5000提高了0.004 T。
【文章來(lái)源】:中國(guó)冶金. 2020,30(10)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)
【部分圖文】:
Ti含量在冶煉過(guò)程中的變化
將渣帶入、硅鐵、鋁丸、電解錳、脫硫劑、鋼水原有(轉(zhuǎn)爐出站鋼水中自帶Ti)對(duì)成品[Ti]的貢獻(xiàn)量做成Pareto圖進(jìn)行分析(圖2,圖中貢獻(xiàn)量單位為10-6),從圖中可以看出,渣帶入和硅鐵對(duì)成品[Ti]含量的貢獻(xiàn)量最大,占總貢獻(xiàn)量的89.8%。本節(jié)分析了生產(chǎn)過(guò)程鋼水中[Ti]的變化趨勢(shì),確定了影響成品[Ti]的主要因素為渣中(TiO2)被還原和硅鐵中Ti含量,下面討論分析:(1)影響渣中(TiO2)的因素并進(jìn)行試驗(yàn),降低成品[Ti]的含量;(2)對(duì)RH工藝進(jìn)行優(yōu)化,降低硅鐵中Ti進(jìn)入鋼水中,進(jìn)一步降低成品[Ti]含量。
影響RH進(jìn)站渣中(TiO2)因素主要有轉(zhuǎn)爐入爐鐵水[Ti]、廢鋼Ti、轉(zhuǎn)爐用輔料(石灰、輕燒、石灰石、生白云石、紅泥球、鐵礬土),為方便計(jì)算各元素對(duì)渣中(TiO2)的貢獻(xiàn)量,將鐵水[Ti]、廢鋼Ti折合成TiO2進(jìn)行分析(表4),可以看出,鐵水[Ti]含量對(duì)渣中(TiO2)的貢獻(xiàn)量最高,占比接近77.5%,其次是鐵礬土,占比為18.8%。2.2.3 試驗(yàn)設(shè)計(jì)及結(jié)果分析
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]提Si降Mn改善50WG470高磁感電工鋼性能[J]. 潘振東,林媛,顧祥宇,張文康. 鋼鐵釩鈦. 2019(02)
[2]硅鋼的研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)[J]. 夏彬,韓松,張楠,劉世鋒. 中國(guó)冶金. 2018(06)
[3]無(wú)取向硅鋼鋼水鈦質(zhì)量分?jǐn)?shù)影響因素分析[J]. 張喬英,常正昇,尹國(guó)才. 中國(guó)冶金. 2018(05)
[4]夾雜物對(duì)無(wú)取向硅鋼磁性能的影響[J]. 呂學(xué)鈞,張峰,王波,朱誠(chéng)意,李光強(qiáng). 特殊鋼. 2012(04)
[5]無(wú)取向電工鋼的生產(chǎn)工藝及發(fā)展[J]. 吳開(kāi)明. 中國(guó)冶金. 2012(01)
[6]熱軋板常化后的晶粒尺寸對(duì)無(wú)取向硅鋼織構(gòu)和磁性能的影響[J]. 張文康,毛衛(wèi)民,王一德,李慧峰,白志浩. 鋼鐵. 2007(02)
本文編號(hào):3539506
【文章來(lái)源】:中國(guó)冶金. 2020,30(10)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)
【部分圖文】:
Ti含量在冶煉過(guò)程中的變化
將渣帶入、硅鐵、鋁丸、電解錳、脫硫劑、鋼水原有(轉(zhuǎn)爐出站鋼水中自帶Ti)對(duì)成品[Ti]的貢獻(xiàn)量做成Pareto圖進(jìn)行分析(圖2,圖中貢獻(xiàn)量單位為10-6),從圖中可以看出,渣帶入和硅鐵對(duì)成品[Ti]含量的貢獻(xiàn)量最大,占總貢獻(xiàn)量的89.8%。本節(jié)分析了生產(chǎn)過(guò)程鋼水中[Ti]的變化趨勢(shì),確定了影響成品[Ti]的主要因素為渣中(TiO2)被還原和硅鐵中Ti含量,下面討論分析:(1)影響渣中(TiO2)的因素并進(jìn)行試驗(yàn),降低成品[Ti]的含量;(2)對(duì)RH工藝進(jìn)行優(yōu)化,降低硅鐵中Ti進(jìn)入鋼水中,進(jìn)一步降低成品[Ti]含量。
影響RH進(jìn)站渣中(TiO2)因素主要有轉(zhuǎn)爐入爐鐵水[Ti]、廢鋼Ti、轉(zhuǎn)爐用輔料(石灰、輕燒、石灰石、生白云石、紅泥球、鐵礬土),為方便計(jì)算各元素對(duì)渣中(TiO2)的貢獻(xiàn)量,將鐵水[Ti]、廢鋼Ti折合成TiO2進(jìn)行分析(表4),可以看出,鐵水[Ti]含量對(duì)渣中(TiO2)的貢獻(xiàn)量最高,占比接近77.5%,其次是鐵礬土,占比為18.8%。2.2.3 試驗(yàn)設(shè)計(jì)及結(jié)果分析
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]提Si降Mn改善50WG470高磁感電工鋼性能[J]. 潘振東,林媛,顧祥宇,張文康. 鋼鐵釩鈦. 2019(02)
[2]硅鋼的研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)[J]. 夏彬,韓松,張楠,劉世鋒. 中國(guó)冶金. 2018(06)
[3]無(wú)取向硅鋼鋼水鈦質(zhì)量分?jǐn)?shù)影響因素分析[J]. 張喬英,常正昇,尹國(guó)才. 中國(guó)冶金. 2018(05)
[4]夾雜物對(duì)無(wú)取向硅鋼磁性能的影響[J]. 呂學(xué)鈞,張峰,王波,朱誠(chéng)意,李光強(qiáng). 特殊鋼. 2012(04)
[5]無(wú)取向電工鋼的生產(chǎn)工藝及發(fā)展[J]. 吳開(kāi)明. 中國(guó)冶金. 2012(01)
[6]熱軋板常化后的晶粒尺寸對(duì)無(wú)取向硅鋼織構(gòu)和磁性能的影響[J]. 張文康,毛衛(wèi)民,王一德,李慧峰,白志浩. 鋼鐵. 2007(02)
本文編號(hào):3539506
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