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高碳硬線鋼冶煉與連鑄工藝技術(shù)研究

發(fā)布時(shí)間:2020-10-27 03:58
   本文針對(duì)八一鋼廠生產(chǎn)高碳硬線82B線材因氣體含量高、氧化物夾雜超標(biāo)、連鑄坯疏松縮孔等質(zhì)量缺陷引起的拉絲斷頭率高、通條性能差、索氏體組織不穩(wěn)定、晶粒大小不均等現(xiàn)狀,從改善脫氧工藝、優(yōu)化150噸產(chǎn)線冶煉工藝參數(shù)、鋼水純凈度、鑄坯質(zhì)量控制和控軋控冷等方面著手,并綜合考慮煉鋼、軋制、冷卻、時(shí)效、拉拔加工等影響因素,進(jìn)行了無(wú)鋁脫氧、熔渣堿度對(duì)全氧及夾雜物影響的工業(yè)試驗(yàn),同時(shí)采用力學(xué)性能檢測(cè)、金相顯微鏡等分析手段,解決了82B生產(chǎn)過(guò)程中所面臨問(wèn)題,并優(yōu)化其性能。工業(yè)試驗(yàn)表明:采用無(wú)鋁脫氧(SiCaBa)工藝使鋼中鋁含量控制在0.004%-0.006%范圍,而有鋁脫氧(鋁鐵)工藝則使鋼中鋁含量高到0.012%-0.034%;無(wú)鋁脫氧鋼中A1203平均含量為31.12×10~(-6),相比有鋁脫氧降低了43.8%,有效地減少了鋼中脆性?shī)A雜物。通過(guò)力學(xué)檢測(cè)分析可知:無(wú)鋁脫氧工藝能夠小幅提高82B盤條伸長(zhǎng)率和斷面收縮率,降低了拉拔脆斷發(fā)生率;高堿度精煉渣堿度約4.0左右時(shí)有利于鋼水脫氧,氧含量達(dá)到最低為(9-10)×10~(-6)。通過(guò)金相顯微鏡分析夾雜物可知:卷渣是造成鑄坯潔凈度變差的主要原因,LF精煉能夠有效降低鋼中非金屬夾雜物。精煉后鋼中全氧含量T[O]由63.25×10~(-6)減至24×10~(-6),降低了 62.06%;LF軟吹前鋼液中氮含量[N]由10.25×10~(-6)增加到24.25×10~(-6),升高了 136.59%,這表明精煉過(guò)程增氮較多。此外,鋼水過(guò)熱度在10-30℃時(shí),偏析合格率和疏松合格率較高、縮孔級(jí)別較小且穩(wěn)定;連鑄拉坯速度在1.6 m·min-1-1.8 m··min-1范圍時(shí)鑄坯質(zhì)量較好且穩(wěn)定,拉速提高到1.8 m·min-1以上時(shí),鑄坯質(zhì)量明顯下降。通過(guò)鑄坯取樣金相檢驗(yàn)分析A、B、C、D類夾雜物結(jié)果顯示:各單項(xiàng)評(píng)級(jí)均小于1.0級(jí),夾雜物評(píng)級(jí)之和小于2.5,粗系夾雜物控制在0.5級(jí)以內(nèi),未出現(xiàn)大型夾雜物;82B盤條平均氮含量由68×10~(-6)降低至42×10~(-6),連鑄坯質(zhì)量顯著提高,鑄坯縮孔不高于2級(jí)的比例達(dá)到98%以上,中心碳偏析指數(shù)平均降至1.08,從工藝流程上有效解決了目前高碳硬線82B線材生產(chǎn)質(zhì)量控制問(wèn)題。
【學(xué)位單位】:東北大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位年份】:2015
【中圖分類】:TF761.4;TF777
【部分圖文】:

鋼絞線,金屬制品,松弛性能


合金鍍層等新工藝、新技術(shù),線材產(chǎn)品質(zhì)量改善顯著。??1.1.2國(guó)外生產(chǎn)現(xiàn)狀??82B高碳硬線鋼實(shí)物如圖1.1,深加工金屬制品具有抗拉強(qiáng)度高、松弛性能低、??塑性好等特性,廣泛應(yīng)用于高長(zhǎng)度斜拉橋鋼絞線、大跨度房屋、核電站、高速公路、??鐵路、機(jī)場(chǎng)大壩等重大工程,因此要求其深加工金屬制品具有穩(wěn)定的化學(xué)成份、優(yōu)良??的綜合力學(xué)性能、鋼質(zhì)潔凈度高、索氏體化率高、金相組織均勻。??(a)?(b)??圖1.1高碳硬線鋼(a)?SWRH82B?(b)鋼絞線??Fig.?1.1?High?carbon?hard?wire?steel?(a)SWRH82B?(b)?Steel?strand??2??

棒線,氧含量,對(duì)比分析,無(wú)鋁


在八鋼棒線分廠取樣,分別取五爐無(wú)鋁脫氧軋制后的82B高碳硬線試驗(yàn)鋼,檢??測(cè)鋼中氧含量,并與有鋁脫氧做對(duì)比分析。無(wú)鋁脫氧和有鋁脫氧氧含量對(duì)比分析如圖??3.1所示。由圖3.1可以看出,采用無(wú)鋁脫氧工藝軋制的82B高碳硬線試驗(yàn)鋼中氧含??量相比有鋁脫氧時(shí)要高,無(wú)鋁脫氧氧含量在(12-27)?xl0_6之間,波動(dòng)較大,有鋁脫氧??氧含量在(5-12)?xl(T6之間,波動(dòng)較小,說(shuō)明有鋁脫氧工藝脫氧效果比無(wú)鋁脫氧要好一??些。采用無(wú)鋁脫氧工藝生產(chǎn)的82B高碳硬線氧含量基本能控制在2〇xl(T6以內(nèi),個(gè)別??爐號(hào)82B高碳硬線氧含量超出了要求范圍,超出量不是太大。因此轉(zhuǎn)爐終脫氧和精??煉脫氧采用無(wú)鋁脫氧劑硅鈣鋇基本滿足鋼中脫氧要求,成品82B高碳硬線鋼中全氧??含量符合規(guī)定要求。??3.1.2化學(xué)成分及力學(xué)性能分析??本次試驗(yàn)經(jīng)無(wú)鋁脫氧工業(yè)試驗(yàn)生產(chǎn)六爐82B高碳硬線鋼,對(duì)成品硬線進(jìn)行各種??理化測(cè)試并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)對(duì)比,與有鋁脫氧工藝結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析。82B高碳硬線成??18??

數(shù)據(jù)分布,時(shí)效,硬線,高碳


實(shí)驗(yàn)中取六爐鋼軋后生產(chǎn)的無(wú)鋁脫氧82B高碳硬線試驗(yàn)鋼,每爐隨機(jī)抽取40個(gè)試??樣,分別做時(shí)效前和時(shí)效十五天后力學(xué)拉伸試驗(yàn),測(cè)試抗拉強(qiáng)度Rm,伸長(zhǎng)率A及斷??面收縮率Z,三種主要力學(xué)性能數(shù)據(jù)分布如圖3.2所示。??1300-1?時(shí)效t?2〇?丨7時(shí)效前??.?x時(shí)效后?x時(shí)效后丨??1280-??〇?XX??1260-?X?18?-?X?X?X??O??1240-X?0?XX?X?XX??^?*?X?K?〇?X?〇?X??^?1220-?OJB?X?XO?0X8X0?X?OOOX?16?-?X??X?XX?〇?XX?〇*?X?81?X?X?X?X?〇?〇?XXX?X?X?0??£?1200-?X?00?KO?XK?〇?X?0?K?〇?X?〇?■?〇?X〇〇?*?X?X〇?XM?K?X〇?X??^?〇?〇〇?XX?8(0?K?0?X〇?X?〇?〇?〇?O?〇?0??1180-?XX?X?〇〇?X?14?-?〇?X*?X?XX?〇XM?0?〇?〇?x??〇?〇?OO?OOOX?o?o?o??1160-?0?°??x?〇〇?x?〇??1140-1 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄■—■
【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào):2858000

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