核電廠堿計量泵出口管道振動分析及治理
發(fā)布時間:2021-08-28 13:53
某核電廠凝結水精處理系統(tǒng)堿計量泵出口管道振動大,會損壞管道系統(tǒng),使管道系統(tǒng)不能穩(wěn)定工作,甚至可能導致強堿泄漏,引發(fā)安全事故。經(jīng)過振動分析和診斷,判斷管道振動大的原因為管道系統(tǒng)剛度偏低,導流體壓力脈動的諧振頻率與管道結構的固有頻率接近而引發(fā)共振。通過研究管道動態(tài)特性,在更換管道系統(tǒng)原有彈性支撐及在管道合理位置增加支撐后,改變管道系統(tǒng)固有頻率,最終降低了管道系統(tǒng)振動。
【文章來源】:設備管理與維修. 2020,(07)
【文章頁數(shù)】:2 頁
【部分圖文】:
圖1管道布置及振動測點??
共振??區(qū),導致管道在受到流體沖擊時易產生過大的管道振動。??由振動理論可知,振幅放大因子的模|//(cu)|等于響應幅值??叉和激勵幅值4的無量綱比。??\H{(i>)\=-??1??(1)??V(1-A2)+(2^A)2??其中,頻率比A=cu/6;N,是介質壓力脈動的激勵頻率與系統(tǒng)??固有頻率之比是粘性阻尼因子。當山與叫接近時,I?//(山)丨??將大幅增加,此時發(fā)生共振。??為了進一步獲取管道系統(tǒng)的固有頻率,技術人員對管道建??模,以計算管道系統(tǒng)的固有頻率。建立模型(圖2),計箅出的固??有頻率見表2。??經(jīng)建模及頻譜分析結果可以看出,引起凝結水精處理系統(tǒng)??堿計量泵出口管道振動大的原因是管道的激振頻率與管道的各??階固有頻率相差較小,引??起多階固有頻率的共振。??可采取調整管道走向,支??承位置、支承結構及管道??結構尺寸等方法,提高管??道系統(tǒng)固有頻率。通常調??整或增加支承來增加管??道固有頻率的方法相對??容易實現(xiàn)。??為準確找到改善管??道系統(tǒng)固有頻率的支撐??方式,技術人員對管道系??統(tǒng)建模及仿真。經(jīng)仿真計??算后,將管道原有彈性支??撐更改為剛性支撐,并在??彎管處增加剛性支撐后,??管道系統(tǒng)各階固有頻率??將有大幅提局。??對擬改造后管道進??行建模,計算固有頻率??(表3),由分析結果可??見,其固有頻率已基本避??開激振頻率,可降低振??動。??措施實施后,經(jīng)振動??圖2??管道系統(tǒng)建模??表2計算出的管道系統(tǒng)固有頻率??階數(shù)??固有頻率/Hz??第1階??5.7??第2階??8.9??第3階??10.1??第4階??13.9??第5階
道系統(tǒng)建模??表2計算出的管道系統(tǒng)固有頻率??階數(shù)??固有頻率/Hz??第1階??5.7??第2階??8.9??第3階??10.1??第4階??13.9??第5階??17.4??表3増加支撐后計算得到的??管道系統(tǒng)固有頻率??階數(shù)??固有頻率/Hz??第1階??12.2??第2階??19.7??第3階??27.1??第4階??28.9??第5階??35.5??測量,其測量結果見表??4,對振動數(shù)據(jù)進行頻譜??表4??增加支撐后的振動測量結果??分析,分析結果見圖3。??測點??義方向/(mm/s)??y方向八mm/s)??由測量結果及分析結果??1??2.3??2.7??可知,管道系統(tǒng)振動均在??2??8.5??6.8??ASME?0M-PART3?標準??3??5.6??4.5??要求的保守值21.9?mm/s??4??6.3??7.2??以下。從頻譜圖可以看??出,引起管道系統(tǒng)振動大??rg—???"■丨丨丨j??的主要振動頻率已消失。??i??凝結水精處理系統(tǒng)堿計??f??量泵出口管道振動問題??得到圓滿解決。??4結論??L??管道振動在發(fā)電行??理的問題,在進行管道振??圖3措施實施后的管道系統(tǒng)建模??動治理過程中,應該詳細分析管道振動的頻率成分,并與可能的??振源進行對比,以此查找引起管道振動的真正原因。在進行管道??振動治理過程中,利用模態(tài)分析軟件進行仿真建模,可以提高管??道振動治理的有效性。本文通過對某核電廠堿計量泵出口管道??振動問題進行分析和治理,為今后解決此類問題提供實踐參考。??〔編輯凌瑞〕??診斷技龍??設備曽理與紺瞎2020?No4(上)??133
本文編號:3368636
【文章來源】:設備管理與維修. 2020,(07)
【文章頁數(shù)】:2 頁
【部分圖文】:
圖1管道布置及振動測點??
共振??區(qū),導致管道在受到流體沖擊時易產生過大的管道振動。??由振動理論可知,振幅放大因子的模|//(cu)|等于響應幅值??叉和激勵幅值4的無量綱比。??\H{(i>)\=-??1??(1)??V(1-A2)+(2^A)2??其中,頻率比A=cu/6;N,是介質壓力脈動的激勵頻率與系統(tǒng)??固有頻率之比是粘性阻尼因子。當山與叫接近時,I?//(山)丨??將大幅增加,此時發(fā)生共振。??為了進一步獲取管道系統(tǒng)的固有頻率,技術人員對管道建??模,以計算管道系統(tǒng)的固有頻率。建立模型(圖2),計箅出的固??有頻率見表2。??經(jīng)建模及頻譜分析結果可以看出,引起凝結水精處理系統(tǒng)??堿計量泵出口管道振動大的原因是管道的激振頻率與管道的各??階固有頻率相差較小,引??起多階固有頻率的共振。??可采取調整管道走向,支??承位置、支承結構及管道??結構尺寸等方法,提高管??道系統(tǒng)固有頻率。通常調??整或增加支承來增加管??道固有頻率的方法相對??容易實現(xiàn)。??為準確找到改善管??道系統(tǒng)固有頻率的支撐??方式,技術人員對管道系??統(tǒng)建模及仿真。經(jīng)仿真計??算后,將管道原有彈性支??撐更改為剛性支撐,并在??彎管處增加剛性支撐后,??管道系統(tǒng)各階固有頻率??將有大幅提局。??對擬改造后管道進??行建模,計算固有頻率??(表3),由分析結果可??見,其固有頻率已基本避??開激振頻率,可降低振??動。??措施實施后,經(jīng)振動??圖2??管道系統(tǒng)建模??表2計算出的管道系統(tǒng)固有頻率??階數(shù)??固有頻率/Hz??第1階??5.7??第2階??8.9??第3階??10.1??第4階??13.9??第5階
道系統(tǒng)建模??表2計算出的管道系統(tǒng)固有頻率??階數(shù)??固有頻率/Hz??第1階??5.7??第2階??8.9??第3階??10.1??第4階??13.9??第5階??17.4??表3増加支撐后計算得到的??管道系統(tǒng)固有頻率??階數(shù)??固有頻率/Hz??第1階??12.2??第2階??19.7??第3階??27.1??第4階??28.9??第5階??35.5??測量,其測量結果見表??4,對振動數(shù)據(jù)進行頻譜??表4??增加支撐后的振動測量結果??分析,分析結果見圖3。??測點??義方向/(mm/s)??y方向八mm/s)??由測量結果及分析結果??1??2.3??2.7??可知,管道系統(tǒng)振動均在??2??8.5??6.8??ASME?0M-PART3?標準??3??5.6??4.5??要求的保守值21.9?mm/s??4??6.3??7.2??以下。從頻譜圖可以看??出,引起管道系統(tǒng)振動大??rg—???"■丨丨丨j??的主要振動頻率已消失。??i??凝結水精處理系統(tǒng)堿計??f??量泵出口管道振動問題??得到圓滿解決。??4結論??L??管道振動在發(fā)電行??理的問題,在進行管道振??圖3措施實施后的管道系統(tǒng)建模??動治理過程中,應該詳細分析管道振動的頻率成分,并與可能的??振源進行對比,以此查找引起管道振動的真正原因。在進行管道??振動治理過程中,利用模態(tài)分析軟件進行仿真建模,可以提高管??道振動治理的有效性。本文通過對某核電廠堿計量泵出口管道??振動問題進行分析和治理,為今后解決此類問題提供實踐參考。??〔編輯凌瑞〕??診斷技龍??設備曽理與紺瞎2020?No4(上)??133
本文編號:3368636
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