工作研究在儀表板裝配工序中的應(yīng)用研究
發(fā)布時(shí)間:2021-01-20 14:47
我國(guó)汽車零部件制造業(yè)存在管理理念落后,浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重等問題。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深化,西方工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛在中國(guó)投資建廠,使汽車零部件市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。我國(guó)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)只有改變傳統(tǒng)的生產(chǎn)模式,提高生產(chǎn)效率,降低成本,才能在市場(chǎng)上占得一席之地。本文對(duì)工作研究在國(guó)內(nèi)外的應(yīng)用現(xiàn)狀進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)工作研究是提高企業(yè)生產(chǎn)率的有效途徑,然后在對(duì)工作研究相關(guān)理論進(jìn)行了學(xué)習(xí)分析和總結(jié)的基礎(chǔ)上,將工作研究應(yīng)用到國(guó)內(nèi)某個(gè)具體的公司進(jìn)行效率改善。本文對(duì)Y公司的現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)Y公司面臨著生產(chǎn)效率低下的問題,借助因果圖從作業(yè)人員、機(jī)器設(shè)備、物料、作業(yè)方法和環(huán)境五個(gè)方面分析了導(dǎo)致生產(chǎn)率低下的原因,確定影響生產(chǎn)率的主要因素,接著應(yīng)用工作研究改善生產(chǎn)率。首先通過方法研究中的工藝程序分析和流程程序分析,發(fā)現(xiàn)汽車儀表板裝配過程出現(xiàn)了過多的等待和搬運(yùn)的浪費(fèi),采用5W1H提問技術(shù)和ECRS原則對(duì)流程進(jìn)行了優(yōu)化。然后通過對(duì)各個(gè)工位耗費(fèi)的時(shí)間對(duì)比,發(fā)現(xiàn)瓶頸工位,進(jìn)一步對(duì)瓶頸工位進(jìn)行了更細(xì)致的雙手作業(yè)分析,改進(jìn)了操作方法,并結(jié)合動(dòng)作經(jīng)濟(jì)原則對(duì)工作臺(tái)進(jìn)行了合理的布置,以簡(jiǎn)化操作。在方法研究的基礎(chǔ)上對(duì)裝配過程進(jìn)行秒表時(shí)間研究。首先...
【文章來(lái)源】:北京交通大學(xué)北京市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁(yè)數(shù)】:69 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖2-1作業(yè)測(cè)定分類圖??Fiure?2-1?Work?Measurement?Classification?Chart??
圖3-1生產(chǎn)效率影響因素分析圖??Figure?3-1?Analysis?of?Factors?Affecting?Production?Efficiency??(1)作業(yè)人員??Y公司屬于勞動(dòng)力密集型的制造業(yè),所招聘的員工文化程度低,以初中、高??畢業(yè)生為主,還有部分中專畢業(yè)生,整體素質(zhì)不高,工作態(tài)度差,工作意識(shí)不??,缺乏敬業(yè)精神,只是為了工作而工作。公司對(duì)新招聘的員工沒有經(jīng)過嚴(yán)格的??訓(xùn)就上崗,所以造成了他們做事隨意性強(qiáng),操作過程完全按照自己的習(xí)慣工作。??沒有監(jiān)督的情況下,工作中出現(xiàn)聊天的情況,注意力不夠集中,造成產(chǎn)品質(zhì)量??穩(wěn)定,返工率高,而公司的管理者確沒有制定完善的規(guī)章制度來(lái)約束員工散漫??情況。激勵(lì)措施幾乎沒有,無(wú)法調(diào)動(dòng)員工的積極性,員工多產(chǎn)出和少產(chǎn)出的待??沒有變化,所以員工都不愿意提高自己的工作效率。工作負(fù)荷分配不均,有的??位的工人無(wú)所事事,相互聊天,有的工位的工人卻一直忙碌,沒有人幫忙,進(jìn)??步造成了員工不滿情緒的產(chǎn)生。隨著社會(huì)的發(fā)展,人力成本越來(lái)越高,而該公??每年只有一次調(diào)薪的機(jī)會(huì),幅度很小,年終獎(jiǎng)也時(shí)有時(shí)無(wú),所以員工的離職率??
改善前?改善后??圖5-3改善前后裝配線每小時(shí)產(chǎn)能對(duì)比??Figure?5-3?Comparison?of?the?Hourly?Capacity?of?the?Assembly?Line?before?and?after??Improvement??5.1.3人均產(chǎn)能分析??改善前人均小時(shí)產(chǎn)量=改善前裝配線每小時(shí)產(chǎn)能/工人數(shù)=33.72/5=6.74,改善前??平均每個(gè)工人每小時(shí)能夠裝配6.74個(gè)IP半成品。??改善后人均小時(shí)產(chǎn)量=改善后裝配線每小時(shí)產(chǎn)能/工人數(shù)=50.41/5=10.08,改善??后平均每個(gè)工人每小時(shí)裝配10.08?jìng)(gè)IP半成品。??改善前后人均每小時(shí)產(chǎn)量對(duì)比如圖5-4所示:??................?.....????.........=??。?f???0?^??改善前?改善后??I???圖5-4改善前后人均產(chǎn)能對(duì)比??Figure?5-4?Comparison?of?the?capacity?per?capita?per?hour?before?and?after?Improvement??改善后比改善前平均每個(gè)工人每小時(shí)多生產(chǎn)3.34個(gè)產(chǎn)品,提高了工人的時(shí)間??利用率,降低了單位產(chǎn)品中的人工成本,有利于公司在市場(chǎng)中提高競(jìng)爭(zhēng)力。??57??
本文編號(hào):2989240
【文章來(lái)源】:北京交通大學(xué)北京市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁(yè)數(shù)】:69 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖2-1作業(yè)測(cè)定分類圖??Fiure?2-1?Work?Measurement?Classification?Chart??
圖3-1生產(chǎn)效率影響因素分析圖??Figure?3-1?Analysis?of?Factors?Affecting?Production?Efficiency??(1)作業(yè)人員??Y公司屬于勞動(dòng)力密集型的制造業(yè),所招聘的員工文化程度低,以初中、高??畢業(yè)生為主,還有部分中專畢業(yè)生,整體素質(zhì)不高,工作態(tài)度差,工作意識(shí)不??,缺乏敬業(yè)精神,只是為了工作而工作。公司對(duì)新招聘的員工沒有經(jīng)過嚴(yán)格的??訓(xùn)就上崗,所以造成了他們做事隨意性強(qiáng),操作過程完全按照自己的習(xí)慣工作。??沒有監(jiān)督的情況下,工作中出現(xiàn)聊天的情況,注意力不夠集中,造成產(chǎn)品質(zhì)量??穩(wěn)定,返工率高,而公司的管理者確沒有制定完善的規(guī)章制度來(lái)約束員工散漫??情況。激勵(lì)措施幾乎沒有,無(wú)法調(diào)動(dòng)員工的積極性,員工多產(chǎn)出和少產(chǎn)出的待??沒有變化,所以員工都不愿意提高自己的工作效率。工作負(fù)荷分配不均,有的??位的工人無(wú)所事事,相互聊天,有的工位的工人卻一直忙碌,沒有人幫忙,進(jìn)??步造成了員工不滿情緒的產(chǎn)生。隨著社會(huì)的發(fā)展,人力成本越來(lái)越高,而該公??每年只有一次調(diào)薪的機(jī)會(huì),幅度很小,年終獎(jiǎng)也時(shí)有時(shí)無(wú),所以員工的離職率??
改善前?改善后??圖5-3改善前后裝配線每小時(shí)產(chǎn)能對(duì)比??Figure?5-3?Comparison?of?the?Hourly?Capacity?of?the?Assembly?Line?before?and?after??Improvement??5.1.3人均產(chǎn)能分析??改善前人均小時(shí)產(chǎn)量=改善前裝配線每小時(shí)產(chǎn)能/工人數(shù)=33.72/5=6.74,改善前??平均每個(gè)工人每小時(shí)能夠裝配6.74個(gè)IP半成品。??改善后人均小時(shí)產(chǎn)量=改善后裝配線每小時(shí)產(chǎn)能/工人數(shù)=50.41/5=10.08,改善??后平均每個(gè)工人每小時(shí)裝配10.08?jìng)(gè)IP半成品。??改善前后人均每小時(shí)產(chǎn)量對(duì)比如圖5-4所示:??................?.....????.........=??。?f???0?^??改善前?改善后??I???圖5-4改善前后人均產(chǎn)能對(duì)比??Figure?5-4?Comparison?of?the?capacity?per?capita?per?hour?before?and?after?Improvement??改善后比改善前平均每個(gè)工人每小時(shí)多生產(chǎn)3.34個(gè)產(chǎn)品,提高了工人的時(shí)間??利用率,降低了單位產(chǎn)品中的人工成本,有利于公司在市場(chǎng)中提高競(jìng)爭(zhēng)力。??57??
本文編號(hào):2989240
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/qiche/2989240.html
最近更新
教材專著