發(fā)動(dòng)機(jī)排氣岐管疲勞強(qiáng)度及試驗(yàn)研究
本文關(guān)鍵詞:發(fā)動(dòng)機(jī)排氣岐管疲勞強(qiáng)度及試驗(yàn)研究 出處:《重慶交通大學(xué)》2016年碩士論文 論文類型:學(xué)位論文
更多相關(guān)文章: 排氣歧管 模態(tài)分析 疲勞分析 優(yōu)化 試驗(yàn)
【摘要】:發(fā)動(dòng)機(jī)排氣歧管的工作條件非常惡劣,歧管表層氣體溫度與內(nèi)腔中氣體的溫度相差很大,并且長期處于循環(huán)交變載荷作用下,非常容易導(dǎo)致疲勞失效等現(xiàn)象的出現(xiàn),繼而促使發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣排放的增多、功率波動(dòng)、噪聲變大、甚至引起發(fā)動(dòng)機(jī)失效。本文采用理論分析、仿真分析及發(fā)動(dòng)機(jī)總成臺(tái)架實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證相結(jié)合的方法,對發(fā)動(dòng)機(jī)排氣歧管的熱疲勞、振動(dòng)以及疲勞強(qiáng)度問題進(jìn)行了研究,從而找出發(fā)動(dòng)機(jī)排氣歧管壽命薄弱處并對其進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化。本文的主要內(nèi)容如下:(1)根據(jù)前期工程試驗(yàn)的結(jié)果,結(jié)合基本疲勞強(qiáng)度理論,判斷出發(fā)動(dòng)機(jī)排氣歧管破壞的可能方式與位置,根據(jù)判斷結(jié)果有側(cè)重的,忽略對分析結(jié)果影響很小的次要結(jié)構(gòu),建立發(fā)動(dòng)機(jī)排氣歧管模型用于分析。(2)利用CATIA軟件對發(fā)動(dòng)機(jī)排氣歧管進(jìn)行三維模型的建立,結(jié)合HYPERMESH軟件對發(fā)動(dòng)機(jī)排氣歧管劃分網(wǎng)格模型進(jìn)行自由模態(tài)分析,根據(jù)結(jié)構(gòu)的模態(tài)分析對比結(jié)果,排除共振對排氣歧管壽命的影響,找出影響疲勞強(qiáng)度的關(guān)鍵因素。(3)利用ABAQUS軟件對發(fā)動(dòng)機(jī)排氣歧管有限元模型進(jìn)行熱應(yīng)力分析,基于應(yīng)力分析結(jié)果,找出發(fā)動(dòng)機(jī)排氣歧管結(jié)構(gòu)的應(yīng)力集中處和最大應(yīng)力大小。之后以降低結(jié)構(gòu)應(yīng)力集中現(xiàn)象為目的對模型進(jìn)行修改,修改后再次進(jìn)行仿真分析。(4)利用CATIA軟件,根據(jù)HYPERMESH的模態(tài)分析結(jié)果和ABAQUS的熱應(yīng)力分析結(jié)果對排氣歧管進(jìn)行結(jié)構(gòu)上的優(yōu)化,建立優(yōu)化后的有限元模型。對優(yōu)化后的模型施加與優(yōu)化前相同的邊界條件再次進(jìn)行模態(tài)分析和熱應(yīng)力分析。最終排除了排氣歧管因共振引起斷裂的可能,判斷為因局部應(yīng)力集中而引起排氣歧管斷裂。仿真分析發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的排氣歧管應(yīng)力值比之前降低了8.7%,修改后的模型理論上滿足強(qiáng)度條件。利用Ncode軟件對結(jié)構(gòu)修改前后的模型進(jìn)行壽命分析,對兩次分析結(jié)果進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)修改后的排氣歧管壽命相比之前提高了大約34%,滿足試驗(yàn)要求的疲勞條件。(5)根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 18297-2001《汽車發(fā)動(dòng)機(jī)性能試驗(yàn)方法》、GB/T19005-2003《汽車發(fā)動(dòng)機(jī)強(qiáng)度試驗(yàn)方法》,某集團(tuán)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《發(fā)動(dòng)機(jī)性能試驗(yàn)大綱》、《發(fā)動(dòng)機(jī)測試規(guī)范》等相關(guān)技術(shù)要求搭建試驗(yàn)臺(tái)架,進(jìn)行400h的可靠性試驗(yàn)并采集相關(guān)數(shù)據(jù),同時(shí)進(jìn)行30000km路試試驗(yàn),最后對實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析。
[Abstract]:The engine exhaust manifold working conditions are very bad, the gas manifold surface temperature and air temperature in the inner cavity of the difference, and in the long-term effect of alternating load, very easily lead to fatigue failure phenomenon, and then make the engine exhaust emissions increased, power fluctuation, noise and even cause engine failure. This paper uses the theoretical analysis, simulation analysis method and engine assembly bench experiments combined with the thermal fatigue on the engine exhaust manifold, vibration and fatigue strength are studied, so as to find out the weak point and the life of the engine exhaust manifold to optimize the structure of it. The main contents of this paper are as follows: (1) according to the pre engineering test the results, combined with the basic theory of fatigue strength, determine the possible ways of engine exhaust manifold and the failure position, according to the judgment result and focuses. Just a small effect on the secondary structure analysis results, the establishment of engine exhaust manifold model used for the analysis. (2) the establishment of the engine exhaust manifold three-dimensional model using CATIA software, the free modal analysis of the engine exhaust manifold mesh model with the HYPERMESH software, according to the analysis results of the modal structure, eliminate the resonance effect on the exhaust manifold life, to find out the key factors affecting the fatigue strength. (3) the finite element model of the engine exhaust manifold for thermal stress analysis using ABAQUS software, based on the result of stress analysis, find out the motivation of exhaust manifold structure stress concentration and the maximum stress. After the structure to reduce the stress concentration phenomenon for the purpose of amendment the model simulation analysis again revised. (4) by using CATIA software, according to the stress analysis results of modal analysis results of HYPERMESH and ABAQUS heat To optimize the structure of the exhaust manifold, the established finite element model after optimization. Applying the same before optimization of boundary conditions on the optimized model is again analyzed. Modal analysis and thermal stress eventually ruled out the exhaust manifold caused by resonance fault may judge due to local stress concentration caused by the exhaust manifold fault simulation analysis. The exhaust manifold found the optimized structure of the stress value was 8.7% lower than before, the modified model theory to meet the strength conditions. For life analysis on the structure of the model before and after modification by Ncode software, the two analysis results were compared, found that the modified exhaust manifold life increased by about 34% compared to the previous meet the conditions, the fatigue test requirements. (5) according to the national standard GB/T 18297-2001< automobile engine performance test methods ", test method of automobile engine strength GB/T19005-2003< >, a set of Group enterprise standard, engine performance test outline, engine test specification and other related technical requirements, build the test bench, carry out 400H reliability test and collect relevant data, and do 30000km road test at the same time. Finally, the experimental results are analyzed.
【學(xué)位授予單位】:重慶交通大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號】:U464.134.4
【相似文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前10條
1 江洪;陳德兵;趙金斗;;發(fā)動(dòng)機(jī)排氣歧管罩降噪分析與結(jié)構(gòu)改進(jìn)[J];重慶工學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2007年02期
2 王立新;劉斐;潘雪偉;;發(fā)動(dòng)機(jī)排氣歧管斷裂分析及其設(shè)計(jì)改進(jìn)[J];上海汽車;2007年12期
3 馬帥營;陳傳舉;王雅麗;;發(fā)動(dòng)機(jī)排氣歧管穩(wěn)流試驗(yàn)研究[J];內(nèi)燃機(jī)與動(dòng)力裝置;2008年05期
4 張然治;;縮小排量概念的集成排氣歧管氣缸蓋[J];車用發(fā)動(dòng)機(jī);2009年02期
5 劉文元;李國紅;唐克遠(yuǎn);余曉強(qiáng);黃德;;發(fā)動(dòng)機(jī)排氣歧管斷裂原因分析及改進(jìn)[J];裝備制造技術(shù);2010年12期
6 李龍超;許濤;;某柴油機(jī)排氣歧管的熱固耦合分析[J];汽車工程師;2011年03期
7 鄭美茹;;汽車排氣歧管溫度場的有限元分析[J];機(jī)電工程技術(shù);2011年09期
8 楊懷剛;劉暢;張衛(wèi)正;胡鐵剛;詹樟松;;排氣歧管流固耦合仿真與試驗(yàn)[J];計(jì)算機(jī)輔助工程;2012年02期
9 孫立旺;朱清山;侯獻(xiàn)軍;劉志恩;顏伏伍;;基于直接流固耦合的發(fā)動(dòng)機(jī)排氣歧管熱應(yīng)力分析[J];河南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào);2012年01期
10 曹元福;楊振宇;柯妍;趙飛;張衛(wèi)正;楊懷剛;;排氣歧管熱負(fù)荷仿真與試驗(yàn)研究[J];汽車工程;2012年05期
相關(guān)會(huì)議論文 前6條
1 邢桂麗;馬兵;呂見;;某發(fā)動(dòng)機(jī)排氣歧管熱應(yīng)力分析與結(jié)構(gòu)優(yōu)化[A];2013中國汽車工程學(xué)會(huì)年會(huì)論文集[C];2013年
2 吳貴根;彭冬華;魯萍;;發(fā)動(dòng)機(jī)排氣歧管管壁開裂失效分析[A];2011年全國失效分析學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2011年
3 王雷鵬;;基于模態(tài)分析的排氣歧管支架優(yōu)化[A];創(chuàng)新裝備技術(shù) 給力地方經(jīng)濟(jì)——第三屆全國地方機(jī)械工程學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì)暨海峽兩岸機(jī)械科技論壇論文集[C];2013年
4 崔寧;范習(xí)民;;模態(tài)優(yōu)化在排氣歧管子系統(tǒng)降噪中的應(yīng)用[A];2013中國汽車工程學(xué)會(huì)年會(huì)論文集[C];2013年
5 鄧幫林;王寶林;李軍成;馮仁華;許勝利;;某汽油機(jī)排氣歧管熱應(yīng)力分析[A];第五屆中國CAE工程分析技術(shù)年會(huì)論文集[C];2009年
6 朱天答;;某型皮卡排氣管斷裂及改進(jìn)CAE分析[A];經(jīng)濟(jì)策論(下)[C];2011年
相關(guān)重要報(bào)紙文章 前5條
1 證券時(shí)報(bào)記者 李彥 馬晨雨;西泵股份上市高昂汽車水泵業(yè)龍頭[N];證券時(shí)報(bào);2011年
2 本報(bào)記者 李建偉;西峽水泵:1件專利帶來6000萬訂單[N];中國知識產(chǎn)權(quán)報(bào);2012年
3 王兵;6BT排氣歧管[N];中國汽車報(bào);2000年
4 證券時(shí)報(bào)記者 李彥 見習(xí)記者 馬晨;西泵股份領(lǐng)軍國內(nèi)汽車水泵排氣歧管制造[N];證券時(shí)報(bào);2010年
5 王斌 摘譯;JFE鋼公司生產(chǎn)的鐵素體不銹鋼及在汽車上的應(yīng)用[N];世界金屬導(dǎo)報(bào);2004年
相關(guān)博士學(xué)位論文 前2條
1 朱晴;基于流固耦合的排氣歧管熱強(qiáng)度復(fù)合因素影響規(guī)律的研究[D];吉林大學(xué);2014年
2 楊云龍;汽車排氣歧管用耐熱鑄鐵研究[D];吉林大學(xué);2013年
相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條
1 楊明慧;基于有限元分析的發(fā)動(dòng)機(jī)排氣歧管優(yōu)化設(shè)計(jì)[D];長安大學(xué);2009年
2 楊勇;基于呼吸系統(tǒng)的排氣歧管設(shè)計(jì)及有限元分析[D];西安理工大學(xué);2010年
3 趙陽;基于仿生的汽車排氣歧管溫度場及振動(dòng)特性分析[D];西安理工大學(xué);2009年
4 陳禮;轎車發(fā)動(dòng)機(jī)排氣歧管總成優(yōu)化與研究[D];廣東工業(yè)大學(xué);2012年
5 陳東興;車用發(fā)動(dòng)機(jī)排氣歧管總成的疲勞可靠性優(yōu)化研究[D];廣東工業(yè)大學(xué);2013年
6 王超;某高鎳鑄鐵排氣歧管低周熱疲勞性能研究[D];武漢理工大學(xué);2013年
7 劉曉宇;汽車排氣歧管設(shè)計(jì)理論研究[D];武漢理工大學(xué);2013年
8 劉勇;某發(fā)動(dòng)機(jī)排氣歧管的熱疲勞分析與優(yōu)化[D];重慶理工大學(xué);2015年
9 韓國輝;基于ANSYS的汽車排氣歧管密封性能研究[D];遼寧工業(yè)大學(xué);2016年
10 馬學(xué)軍;柴油機(jī)排氣歧管的振動(dòng)疲勞分析[D];中北大學(xué);2016年
,本文編號:1432899
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/qiche/1432899.html