局部擠壓輔助HPDC成型降低發(fā)動(dòng)機(jī)支架氣孔缺陷的研究
本文關(guān)鍵詞:局部擠壓輔助HPDC成型降低發(fā)動(dòng)機(jī)支架氣孔缺陷的研究
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【摘要】:隨著汽車輕量化發(fā)展,汽車零部件產(chǎn)品在設(shè)計(jì)過(guò)程中,會(huì)發(fā)生因減重而變得結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜的情況,給傳統(tǒng)生產(chǎn)方式帶來(lái)了巨大挑戰(zhàn)。對(duì)于XXX汽車發(fā)動(dòng)機(jī)右支架,雖然其體積比較小,但結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,傳統(tǒng)壓鑄成型中鑄造壓力無(wú)法有效作用到其氣孔缺陷位置,使得在保壓凝固后支架局部氣孔缺陷暴露,直接影響著支架的相關(guān)性能。對(duì)于零部件生產(chǎn)企業(yè)來(lái)講,若能合理、有效降低支架壓鑄生產(chǎn)所出現(xiàn)的氣孔缺陷,將大大提升支架強(qiáng)度、提高生產(chǎn)效率,從而一定程度上提升整車開(kāi)發(fā)性能。本文目的在于尋求合理降低發(fā)動(dòng)機(jī)支架氣孔缺陷的方式、方法。本文所采用的是理論分析、CAE仿真以及試驗(yàn)對(duì)比分析相結(jié)合的研究方法。研究結(jié)果表明:通過(guò)CAE理論、工藝對(duì)氣孔影響機(jī)理、壓力作用等理論研究,建立了CAE分析、模具設(shè)計(jì)、工藝優(yōu)化及局部擠壓工藝輔助相結(jié)合高效降低氣孔缺陷的體系,從而改善輕量化鋁合金零部件的生產(chǎn)方式、方法。本文主要研究工作及結(jié)論有:(1)分析高壓壓鑄(HPDC)成型理論及氣、縮孔形成機(jī)理,對(duì)壓鑄成型工藝進(jìn)行了系統(tǒng)的分析,研究各工藝參數(shù)的選取對(duì)氣孔缺陷的影響趨勢(shì),確定各工藝取值范圍,同時(shí)介紹了壓鑄成型過(guò)程CAE模擬所涉及到的數(shù)理方程。為后續(xù)氣孔缺陷的預(yù)測(cè)及解決方案的提出提供了一定的理論基礎(chǔ)。(2)利用Magmasoft軟件對(duì)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)支架高壓壓鑄(HPDC)成型過(guò)程進(jìn)行數(shù)值模擬,預(yù)測(cè)驗(yàn)證了支架缺陷種類及位置與實(shí)際生產(chǎn)試驗(yàn)的一致性。結(jié)果表明:其氣孔率較高的原因是鑄件高低分型大、壁厚不均及澆口過(guò)早的凝固,導(dǎo)致氣體難以排出,且局部無(wú)法得到壓力的良好作用,故形成氣孔缺陷。(3)通過(guò)對(duì)壓鑄工藝參數(shù)(鑄造壓力、高速速度、高速區(qū)間等)進(jìn)行優(yōu)化分析,確定最佳工藝組合。優(yōu)化結(jié)果表明:高速速度3.5m/s、高速區(qū)間200mm、增壓壓力100MPa時(shí)可得到氣孔缺陷相對(duì)較低的產(chǎn)品,但局部氣孔直徑仍然較大、氣孔率較高,仍處在不合格范圍。工藝優(yōu)化對(duì)解決局部氣孔缺陷影響并不明顯,雖然氣孔缺陷得到了改善,但氣孔率仍處于不合格范圍,并未最大程度降低氣孔缺陷。(4)提出局部擠壓工藝降低氣孔缺陷的方法,通過(guò)分析氣孔形成原因及位置設(shè)計(jì)局部擠壓裝置。根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)支架具體結(jié)構(gòu)特征,對(duì)擠壓銷、銷套及擠壓油缸進(jìn)行了詳細(xì)的分析,同時(shí)優(yōu)化局部擠壓工藝參數(shù),從而解決了遠(yuǎn)端承載孔周圍氣孔缺陷問(wèn)題,最后運(yùn)用X-ray實(shí)時(shí)成像技術(shù)予以驗(yàn)證。結(jié)果表明:鑄造壓力100MPa,擠壓壓力360MPa,擠壓延遲時(shí)間1s,擠壓持續(xù)時(shí)間5s時(shí)可以得到表面質(zhì)量光滑、內(nèi)部氣孔良好的鑄件,最大氣孔直徑0.46mm,建立了將局部擠壓工藝與高壓壓鑄及CAE相結(jié)合的高效發(fā)動(dòng)機(jī)支架生產(chǎn)方式,使發(fā)動(dòng)機(jī)支架氣孔率降低至0.6%,有效提升生產(chǎn)效率。
【關(guān)鍵詞】:發(fā)動(dòng)機(jī)支架 局部擠壓 高壓壓鑄 氣孔 數(shù)值模擬
【學(xué)位授予單位】:浙江工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號(hào)】:U464.13
【目錄】:
- 摘要5-7
- ABSTRACT7-11
- 第1章 緒論11-20
- 1.1 課題背景與意義11-12
- 1.2 高壓壓鑄(HPDC)成型研究現(xiàn)狀12-14
- 1.2.1 高壓壓鑄(HPDC)成型缺陷優(yōu)化的研究12-13
- 1.2.2 高壓壓鑄(HPDC)成型CAE仿真的研究13-14
- 1.3 局部擠壓技術(shù)研究現(xiàn)狀14-17
- 1.3.1 局部擠壓技術(shù)國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀14-16
- 1.3.2 局部擠壓技術(shù)的應(yīng)用前景及問(wèn)題16-17
- 1.4 本文研究?jī)?nèi)容及技術(shù)方案17-18
- 1.5 本章小結(jié)18-20
- 第2章 發(fā)動(dòng)機(jī)支架HPDC成型理論研究20-34
- 2.1 引言20
- 2.2 高壓壓鑄(HPDC)成型理論介紹20-21
- 2.3 汽車發(fā)動(dòng)機(jī)支架HPDC成型氣孔缺陷分析21-26
- 2.3.1 氣孔缺陷形成機(jī)理22-24
- 2.3.2 縮孔缺陷形成機(jī)理24-26
- 2.4 高壓壓鑄成型工藝參數(shù)分析26-31
- 2.4.1 壓鑄成型過(guò)程中壓力的作用26-28
- 2.4.2 壓鑄成型過(guò)程中速度的作用28-31
- 2.5 高壓壓鑄(HPDC)成型CAE數(shù)值模擬理論31-33
- 2.5.1 充型模擬數(shù)理方程31-32
- 2.5.2 凝固模擬數(shù)理方程32-33
- 2.6 本章小結(jié)33-34
- 第3章 發(fā)動(dòng)機(jī)支架HPDC成型氣孔缺陷分析34-57
- 3.1 引言34
- 3.2 發(fā)動(dòng)機(jī)支架結(jié)構(gòu)及HPDC成型工藝分析34-39
- 3.2.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析34-35
- 3.2.2 模具結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)分析35-36
- 3.2.3 工藝參數(shù)的選取36-39
- 3.3 CAE仿真模擬發(fā)動(dòng)機(jī)支架HPDC成型缺陷預(yù)測(cè)39-47
- 3.3.1 前處理39-43
- 3.3.2 充型過(guò)程模擬結(jié)果與分析43-46
- 3.3.3 凝固過(guò)程模擬結(jié)果與分析46-47
- 3.4 發(fā)動(dòng)機(jī)支架HPDC成型缺陷及工藝優(yōu)化分析47-56
- 3.4.1 鋁合金熔煉、除渣除氣48-50
- 3.4.2 工藝優(yōu)化鋁合金支架生產(chǎn)試驗(yàn)分析50-53
- 3.4.3 正交優(yōu)化(Taguchi)方案53-54
- 3.4.4 工藝優(yōu)化結(jié)果分析54-56
- 3.5 本章小結(jié)56-57
- 第4章 局部擠壓工藝輔助HPDC成型的研究57-73
- 4.1 引言57
- 4.2 局部擠壓方案設(shè)計(jì)57-64
- 4.2.1 局部擠壓理論介紹57-58
- 4.2.2 擠壓油缸及擠壓銷結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)58-62
- 4.2.3 局部擠壓試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)62-64
- 4.3 局部擠壓工藝參數(shù)分析64-66
- 4.3.1 擠壓延遲時(shí)間65
- 4.3.2 擠壓深度65-66
- 4.3.3 擠壓持續(xù)時(shí)間66
- 4.4 試驗(yàn)結(jié)果分析66-72
- 4.4.1 局部擠壓試驗(yàn)工藝方案及結(jié)果分析66-69
- 4.4.2 擠壓延遲時(shí)間與擠壓深度關(guān)系69-70
- 4.4.3 擠壓持續(xù)時(shí)間對(duì)氣孔缺陷影響70-72
- 4.5 本章小結(jié)72-73
- 第5章 結(jié)論與展望73-75
- 5.1 結(jié)論73-74
- 5.2 創(chuàng)新點(diǎn)74
- 5.3 展望74-75
- 參考文獻(xiàn)75-80
- 致謝80-81
- 攻讀學(xué)位期間參加的科研項(xiàng)目和成果81
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,本文編號(hào):1103978
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