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刮板機聯(lián)軸器鑄造工藝的數(shù)值模擬

發(fā)布時間:2020-11-02 08:00
   梅花彈性聯(lián)軸器是刮板輸送機的一種動力傳遞裝置,一端連接電機,另一端連接減速機。利用計算機模擬軟件V-Cast對聯(lián)軸器的凝固過程進行了數(shù)值模擬,利用模擬軟件添加了保溫冒口、保溫材料、冷鐵和澆注系統(tǒng)。模擬結(jié)果表明,產(chǎn)品質(zhì)量得到了保證。
【部分圖文】:

三維立體圖,聯(lián)軸器,實體模型


lumelasticcouplingisthescraperconveyorpowertransferdevice,whoseendconnectstothemotorandtheotherendconnectsthereducer.ThecomputersimulationsoftwareV-Castwascarriedonthenumericalsimulationofcouplingsolidificationprocess.Theinsulatingriser,insulatingmaterials,chillironandgatingsystemweredesignedwiththesimulationsoftware.Thesimulationresultsshowthatthequalityofthecastingisensured.Keywords:coupling;numericalsimulation;foundrytechnique聯(lián)軸器也叫梅花彈性聯(lián)軸器,是刮板機上傳遞動力的零件;如圖1所示,其一端形狀類似梅花,中部是一個帶孔的圓盤,另一端是空心的圓柱。一般情況下,一臺刮板機上有兩件聯(lián)軸器,一件安裝在電動機上,另一件安裝在減速機上,兩件聯(lián)軸器的梅花部位對接,加上彈性塊相互配合,就完成了動力從電動機到減速機的輸出。聯(lián)軸器的材質(zhì)是低合金鋼ZG30SiMn;聯(lián)軸器不能有縮孔、氣孔、砂眼、縮松等質(zhì)量缺陷。本文利用計算機數(shù)值模擬技術(shù),運用鑄造模擬軟件V-Cast,模擬聯(lián)軸器的凝固過程,預(yù)測缺陷位置,通過添加保溫冒口、冷鐵以及澆注系統(tǒng),獲得了合理的鑄造工藝。1聯(lián)軸器的輪廓尺寸及鑄造參數(shù)設(shè)定SGZ730/320刮板輸送機安裝的聯(lián)軸器,內(nèi)孔直徑100mm,總長260mm,質(zhì)量103kg。根據(jù)聯(lián)軸器的形狀結(jié)構(gòu),分型面放在如圖2所示最大平面上,有利于造型。利用Pro/E繪制聯(lián)軸器的三維立體圖,導(dǎo)入V-Cast軟件,設(shè)置相關(guān)鑄造參數(shù):網(wǎng)格剖分數(shù)目50萬,澆注溫度1580℃,熱導(dǎo)率為35W/(m·K),平均壁厚選擇25mm,收縮率為6.9%,初始溫度25℃,砂型重力鑄造[1-2]。圖1聯(lián)軸器的實體模型Fig.1Solidmassmodelofcoupling收稿日期:2015-11-11基金項目:河南省質(zhì)監(jiān)局科技計劃項目(2015zj07)作者簡

示意圖,分型面,聯(lián)軸器,示意圖


口中的液體不能向下對熱節(jié)部位提供有效補縮,該部位的缺陷不能消除,說明工藝需要進一步改進。4帶澆注系統(tǒng)的工件凝固過程聯(lián)軸器產(chǎn)生質(zhì)量缺陷最主要的原因是補縮通道在熱節(jié)部位之前凝固,冒口中的液體不能對最后凝固區(qū)域進行補縮?紤]從三個方面對此問題進行改進:①在聯(lián)軸器的準200mm×140mm圓柱部位加上20mm厚的保溫材料,以延長此處的凝固時間;②在梅花連接齒的中心部位加上準130mm×30mm圓盤狀冷鐵,以加快該熱節(jié)部位的冷卻速度,縮短其凝固時間;③把冒口的高度由200mm增加到250mm,以延長冒口的補縮距離。圖2聯(lián)軸器的分型面示意圖Fig.2Partingsurfaceschematicmapofcoupling22651705116758931(a)t=300s(b)t=1000s(c)t=1500s(d)t=2000s圖4帶帽口工件的凝固過程數(shù)值模擬結(jié)果Fig.4Thenumericalsimulationresultsofthesolidificationprocesswithrisers1521114877440026(a)t=200s(b)t=400s(c)t=800s(d)t=1400s圖3凝固過程的數(shù)值模擬結(jié)果Fig.3Thenumericalsimulationresultsofthesolidificationprocesst/st/s96

三維圖形,凝固過程,數(shù)值模擬


HotWorkingTechnology2016,Vol.45,No.152聯(lián)軸器的凝固過程模擬結(jié)果圖3是聯(lián)軸器凝固過程的數(shù)值模擬結(jié)果,透明區(qū)域表示固態(tài),深色區(qū)域表示液態(tài)或半液態(tài)。t=200s時,聯(lián)軸器下部的梅花連接齒首先開始凝固;t=400s時,梅花連接齒已經(jīng)凝固;t=800s時,圓盤部位由外向內(nèi)凝固,液體區(qū)域保持環(huán)狀連通,逐漸向中心退縮;從t=1400s時的凝固圖可看出,中心部位的液體最后凝固,是熱節(jié)部位。由于該部位最后凝固,因此縮松縮孔會分布在其上面的整個空心圓柱上,這就要求設(shè)計的冒口具有足夠的補縮距離。3加上冒口的工件凝固過程數(shù)值模擬考慮到冒口需要向下補縮較長的距離,在聯(lián)軸器的圓柱上添加尺寸為準160mm×200mm的保溫冒口,保溫套厚20mm,再次繪制三維圖形,導(dǎo)入V-Cast軟件進行數(shù)值模擬[3],圖4是數(shù)值模擬結(jié)果。t=300s時,聯(lián)軸器的梅花連接齒部位已經(jīng)凝固;t=1000s時,液體區(qū)域逐漸縮小,冒口頸處和圓柱與圓盤交界處的溫度最高;t=1500s時,在聯(lián)軸器圓柱上的某一部位,由于溫度較低而首先凝固,把液體熔池分成上下兩部分;t=2000s時,被分割開來的兩部分液體熔池各自獨立凝固,冒口的補縮通道被關(guān)閉,冒口中的液體不能向下對熱節(jié)部位提供有效補縮,該部位的缺陷不能消除,說明工藝需要進一步改進。4帶澆注系統(tǒng)的工件凝固過程聯(lián)軸器產(chǎn)生質(zhì)量缺陷最主要的原因是補縮通道在熱節(jié)部位之前凝固,冒口中的液體不能對最后凝固區(qū)域進行補縮?紤]從三個方面對此問題進行改進:①在聯(lián)軸器的準200mm×140mm圓柱部位加上20mm厚的保溫材料,以延長此處的凝固時間;②在梅花連接齒的中心部位加上準130mm×30mm圓盤狀冷鐵,以加快該熱節(jié)部位的冷卻速度,縮短其凝固時間;③把冒口的高度由200mm增加到250mm,以延長冒口的補縮距離。圖2聯(lián)軸器?
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3 馬暉,何江;一種自制的聯(lián)軸器拆卸工具[J];工程機械與維修;2000年10期

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5 ;機械工業(yè)出版社期刊讀者服務(wù)部推薦書目[J];金屬加工(冷加工);2009年14期

6 ;機械工業(yè)出版社期刊讀者服務(wù)部推薦以下書目[J];金屬加工(冷加工);2009年12期

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