高速線材飛剪控制系統(tǒng)及通訊系統(tǒng)改進
本文關鍵詞:高速線材飛剪控制系統(tǒng)及通訊系統(tǒng)改進
更多相關文章: 飛剪 時滯 控制參數(shù) 控制系統(tǒng) 通訊系統(tǒng)
【摘要】:寶鋼高速線材廠是國內領先的高端線材產品制造商。其機械設備主要從美國Morgan公司引進,電氣設備主要從瑞典ABB公司引進,是國內第一條全線采用交流調速的高速線材廠。寶鋼高速線材廠共有3臺飛剪,采用的ABB公司生產的ACS600多傳動變頻裝置驅動,是ABB在棒、線材廠使用的第一套設備。隨著設備使用年限的增加和客戶對產品需求的不斷提升,飛剪現(xiàn)有的控制系統(tǒng)和通訊系統(tǒng)存在的問題逐漸顯現(xiàn),主要有:高速剪切時無法有效跟蹤速度給定;與PLC通訊建立不穩(wěn)定;控制板采用非標準固件,通用性差、故障定位難;切頭長度控制精度差;無有效手段進行故障診斷及數(shù)據(jù)分析;與過程控制系統(tǒng)(L2)的實時通訊能力差等等。本文針對上述問題,從硬件結構和軟件設計兩方面動手,首先通過改進控制回路消除了時滯對控制系統(tǒng)的影響,再通過多次參數(shù)整定獲得了較為理想的控制曲線,之后根據(jù)實際需要搭建了飛剪故障診斷及數(shù)據(jù)分析系統(tǒng),最后解決了飛剪控制系統(tǒng)與L2服務器的高速通訊問題。本文主要研究成果如下:1、針對現(xiàn)有飛剪控制系統(tǒng)存在的主要問題——速度響應滯后,設計了新的控制回路,采用了新的控制硬件,編寫了新的控制程序和接口程序,有效減少了控制系統(tǒng)的時滯,提高了飛剪控制系統(tǒng)的響應速度。2、對新的飛剪控制系統(tǒng)進行了建模,并依次采用了ZN法、魯棒控制理論(H_2控制、H_∞控制)對系統(tǒng)的控制參數(shù)進行了優(yōu)化,通過對比仿真曲線選定了控制效果較好的控制參數(shù),F(xiàn)場使用后,經跟蹤觀察,確認該控制方法效果較好,滿足了現(xiàn)場需求。3、討論了建立飛剪故障診斷及數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)的現(xiàn)實意義,并引入了德國iba公司的PDA高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。根據(jù)情況選擇了VIP TCP/IP協(xié)議,建立了AC450 PLC與數(shù)據(jù)采集站之間的通訊,詳細介紹了通訊協(xié)議的配置方案、PLC端和數(shù)據(jù)采集站的軟硬件配制方法,以及數(shù)據(jù)采集軟件ibaPDA和數(shù)據(jù)分析軟件ibaAnalyzer的使用方法。4、討論了寶鋼高速線材廠基礎自動化計算機系統(tǒng)的結構,指出了當前飛剪控制系統(tǒng)與L2服務器通訊中存在的問題,說明了進行飛剪控制系統(tǒng)與L2服務器通訊改進的意義。對改進的具體需求、改進的內容進行了詳細說明,并對通訊改進中核心的通訊格式和電文格式進行了說明,列出了電文清單。由于ABB公司的飛剪控制系統(tǒng)被廣泛應用于線材、熱軋等鋼鐵制造領域,本課題的成功經驗也值得其他類似生產線參考。
【關鍵詞】:飛剪 時滯 控制參數(shù) 控制系統(tǒng) 通訊系統(tǒng)
【學位授予單位】:上海交通大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2015
【分類號】:TG333.21;TP273
【目錄】:
- 摘要3-5
- ABSTRACT5-10
- 第一章 引言10-14
- 1.1 研究課題的背景10-11
- 1.2 相關研究現(xiàn)狀11-12
- 1.3 課題研究意義及主要內容12-13
- 1.3.1 課題意義12-13
- 1.3.2 課題主要內容13
- 1.4 本章小結13-14
- 第二章 線材生產工藝及飛剪控制系統(tǒng)研究14-22
- 2.1 寶鋼線材廠生產工藝14-15
- 2.2 寶鋼線材廠控制系統(tǒng)概述15-16
- 2.3 線材高速飛剪的結構形式和控制原理16-20
- 2.3.1 飛剪的工藝情況16-18
- 2.3.2 飛剪的控制系統(tǒng)18-19
- 2.3.3 飛剪的切頭長度控制19-20
- 2.3.4 飛剪剪剪切速度計算20
- 2.4 飛剪控制系統(tǒng)存在的主要問題20-21
- 2.5 工具軟件需求21
- 2.6 本章小結21-22
- 第三章 飛剪控制系統(tǒng)改進22-34
- 3.1 飛剪控制系統(tǒng)原設計情況22-23
- 3.2 飛剪控制系統(tǒng)改進需解決的問題23-24
- 3.2.1 速度響應滯后23-24
- 3.2.2 傳動控制器軟件版本落后,通用性及功能性差24
- 3.2.3 變頻器與控制器通訊連接存在缺陷24
- 3.3 改進具體方案24-32
- 3.3.1 飛剪改進內容24-26
- 3.3.2 硬件改進26-28
- 3.3.3 軟件改進28-32
- 3.4 改進效果32-33
- 3.5 本章小結33-34
- 第四章 飛剪控制參數(shù)優(yōu)化34-44
- 4.1 飛剪控制系統(tǒng)改進后的新問題34-35
- 4.2 飛剪的控制系統(tǒng)功能分析35-36
- 4.3 優(yōu)化飛剪控制系統(tǒng)傳動參數(shù)36-41
- 4.3.1 對飛剪控制系統(tǒng)的模型分析36-37
- 4.3.2 第一次優(yōu)化37
- 4.3.3 第二次優(yōu)化37-41
- 4.4 現(xiàn)場使用效果跟蹤41-43
- 4.5 本章小結43-44
- 第五章 飛剪故障診斷及數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)的建立44-67
- 5.1 建立飛剪故障診斷及數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)的意義44-46
- 5.1.1 現(xiàn)場需求44
- 5.1.2 PDA系統(tǒng)簡介44-46
- 5.2 AC450控制系統(tǒng)高速通訊功能設計46-52
- 5.2.1 AC450控制系統(tǒng)通訊結構硬件設計46-47
- 5.2.2 TCP/IP通訊協(xié)議的設計47-50
- 5.2.3 通訊程序設計50-52
- 5.3 飛剪數(shù)據(jù)采集站的設計52-59
- 5.3.1 飛剪數(shù)據(jù)采集站(PDA)的配置52-53
- 5.3.2 飛剪數(shù)據(jù)采集站的數(shù)據(jù)表設計53-54
- 5.3.3 PDA軟件配置54-57
- 5.3.4 數(shù)據(jù)采集變量配置57-59
- 5.4 飛剪數(shù)據(jù)采集及分析軟件應用59-66
- 5.4.1 數(shù)據(jù)采集軟件ibaPDA的應用59-62
- 5.4.2 數(shù)據(jù)分析軟件ibaAnalyzer的應用62-66
- 5.5 本章小結66-67
- 第六章 飛剪控制系統(tǒng)與L2服務器通訊改進67-78
- 6.1 飛剪控制系統(tǒng)與L2服務器通訊改進的意義67-68
- 6.1.1 寶鋼線材廠基礎自動化系統(tǒng)介紹67
- 6.1.2 飛剪控制系統(tǒng)與L2服務器通訊的主要缺陷67-68
- 6.1.3 飛剪控制系統(tǒng)與L2服務器通訊改進的意義68
- 6.2 飛剪控制系統(tǒng)與L2服務器通訊改進方案68-71
- 6.2.1 改進需求68-69
- 6.2.2 改進內容69-70
- 6.2.3 設備清單70-71
- 6.3 通訊格式及電文清單71-77
- 6.3.1 通訊格式71
- 6.3.2 通訊電文格式71
- 6.3.3 電文清單71-77
- 6.4 本章小結77-78
- 第七章 總結78-79
- 7.1 實施效果78
- 7.2 研究展望78-79
- 參考文獻79-82
- 致謝82-83
- 攻讀碩士學位期間已發(fā)表或錄用的論文83-85
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,本文編號:665568
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