數(shù)控機床雙驅(qū)進給系統(tǒng)同步誤差分析與實驗研究
【學位授予單位】:南京理工大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2018
【分類號】:TG659
【圖文】:
同步誤差產(chǎn)生的原因主要有:制造或裝配過程中工作臺產(chǎn)生的扭轉(zhuǎn)角誤差;摩擦力逡逑不同導致的雙絲杠熱變形量不同進而產(chǎn)生的同步誤差;兩個軸的軸向剛度不同導致工作逡逑臺在運動過程中受力不均衡而產(chǎn)生的同步誤差,如圖2.1。逡逑裝配精度——?幾何誤差邐?工作臺扭轉(zhuǎn)一逡逑摩擦力k一^?!絲杠溫升|——+變形不同|—?!同步誤差逡逑軸向剛度工棠力傳動誤差逡逑圖2.1同步誤差產(chǎn)生原因逡逑進給系統(tǒng)運動時,滾珠絲杠的溫度隨著進給速度的增加而增加,因此絲杠的熱變形逡逑對進給系統(tǒng)精度有很大影響。對于雙驅(qū)進給系統(tǒng),熱變形會導致工作臺的位置、角度和逡逑直線度等發(fā)生變化,由于外界條件不同,兩個進給軸上的各點的溫度變化不一致,因此逡逑兩個絲杠的熱變形必然不相同,同時由于工作臺的機械耦合作用,兩個絲杠的變形量也逡逑會相互影響。逡逑工作臺在運動過程中,兩軸的軸向剛度和摩擦力的差異導致兩個進給軸對數(shù)控系統(tǒng)逡逑進給指令的響應速度不同,工作臺所受的兩個軸向力也不同,從而形成同步誤差。特別逡逑是在電機起步階段、速度變化較大階段以及工作臺高速運行階段,這種對運動指令響應逡逑速度的不同更加明顯。逡逑進給系統(tǒng)的幾何誤差在裝配的過程中可以通過千分表調(diào)整
........邐3.80邐4.55邐4.64邐4.69邐4.72邐4.70邐4.70邐4.80邐1.93邐2.21邐2.17邐2.27邐2.15邐2.25邐2.22邐2.37算法辨識出的兩個進給軸的Stribeck摩擦模型參數(shù)如表2.2。出的摩擦曲線如圖2.5所示。從圖中可知,低速進給時,摩,兩個進給軸的摩擦力曲線變化趨勢基本相同,軸1所受的力。兩個軸的Stribeck摩擦模型的預測值與實驗測量值最,模型有較高的預測精度,因此可以利用Stribeck摩擦模型表2.2邋Stribeck模型參數(shù)辨識結(jié)果逡逑編號邐fs(N)邐fc(N)邐Vs邋(mm-min1)逡逑軸邋1邐193.358邐99.758邐31.353邐0.002軸邋2邐70.883邐41.526邐259.514邐0.002
進給軸軸向剛度主要受到兩端軸承和絲杠螺母軸向剛度的影響,同時工作臺自身結(jié)逡逑構(gòu)剛度對測量也有一定影響。因此為了提高兩個進給軸軸向剛度的辨識精度,需要準確逡逑的測量出絲杠螺母相對于軸承座的軸向振動,具體方法如圖2.7。逡逑M邐-—激振器邐鈾雖成逡逑m&rzzz^邐^rzzzz]/^m逡逑2邐i邐\螺母座邐[dth/逡逑\邋/邋/邋/邋/\邐1/邋/邋/邋/邋/邋/I邐\邋/邋/邋/邋7\逡逑f.\.\\\]邐p-v邋\邋\邋\邐卜邋\\\\]逡逑2邐i邐r^3逡逑.Vv邋V^:邐k_X邐X邋\X-S]邐L邋\\\X逡逑r邐.邐i逡逑圖2.7軸向剛度測量示意圖逡逑如圖2.7所示,為消除工作臺結(jié)構(gòu)剛度的影響,在與工作臺固連的絲杠螺母1點位逡逑置放置加速度傳感器,用于采集螺母的軸向振動信號;在軸承座2點位置放置加速度傳逡逑感器,測量進給系統(tǒng)其它軸向振動分量。在工作臺上利用激振器施加激振力,同時采集逡逑激振器的激振信號。逡逑具體實驗方法為:利用安正CRAS軟件設置激振頻率范圍,通過數(shù)據(jù)連接線將該頻逡逑15逡逑
【參考文獻】
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本文編號:2751447
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