TPS在制芯生產(chǎn)中的實踐
本文關鍵詞:TPS在制芯生產(chǎn)中的實踐
【摘要】:為改善制芯工部產(chǎn)能不足的情況,采用TPS分析方法進行了大量分析,認為影響制芯工部產(chǎn)量低的主要原因是可動率低、節(jié)拍時間長。為此,采取了以下措施:將內換產(chǎn)轉化為外換產(chǎn),在芯盒上線前進行清理、檢查,將下芯盒螺栓裝夾改為下芯盒氣缸裝夾,減少換芯盒時間,進而提高可動率;調整設備布局,增加自動吹氣功能,縮短節(jié)拍時間。措施制定后對員工進行全面培訓,使員工充分理解并嚴格按照要求執(zhí)行。生產(chǎn)結果顯示:通過運用TPS改善手段及方法,提高了勞動生產(chǎn)率,提升了產(chǎn)品質量,減少了浪費,降低了勞動強度,改善了作業(yè)環(huán)境,提高了產(chǎn)品的過程能力。
【作者單位】: 煙臺勝地汽車零部件制造有限公司;蘭州大學經(jīng)濟學院;
【關鍵詞】: TPS 可動率 制芯 換芯盒 設備布局
【分類號】:TG242.7
【正文快照】: 1制芯設備及產(chǎn)能筆者公司擁有1套砂處理混砂系統(tǒng),熔化工部有6臺電爐,制芯工部有8臺制芯機,平均每臺制芯機每班次產(chǎn)量為907個,每班次生產(chǎn)砂芯7 200個左右。造型工部有3條造型線,每造1型所用時間為21 s,砂箱尺寸為700 mm×600 mm×360 mm,一型2件造型的鑄件占總產(chǎn)量的70%左右,其
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,本文編號:731467
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