鑄鐵缸套表面石墨含量對抗拉缸性能的影響
【圖文】:
相,貧油狀態(tài)下其對配對副抗拉缸性能起到至關(guān)重要的作用。拉缸是發(fā)生在缸套表面的摩擦學(xué)行為,表面石墨含量是影響拉缸性能的重要因素,而針對表面石墨含量對抗拉缸性能的研究卻較少。本文選用的鑄鐵缸套石墨含量為6.13%,通過機械拋光使表面石墨含量不同,與CuSn-Cr復(fù)合鍍層活塞環(huán)配副,對比表面石墨含量不同缸套所屬配對副的抗拉缸性能,分析石墨對改善缸套-活塞環(huán)配對副抗黏著性能的影響機理。1試驗1.1設(shè)備采用對置往復(fù)式缸套-活塞環(huán)摩擦磨損試驗機,基于貧油試驗方法[18],進行抗拉缸試驗。試驗機結(jié)構(gòu)如圖1所示。試驗過程中,活塞環(huán)試樣固定在夾具中,保持不動,缸套試樣由曲柄連桿機構(gòu)帶動滑塊做往復(fù)式運動,潤滑油通過蠕動泵定量供給到活塞環(huán)與缸套之間的摩擦界面。1.2材料CuSn-Cr多鍍層活塞環(huán)外徑300mm,環(huán)高5mm,沿圓周方向等分40份,使用電火花切割機切割成活圖1試驗機結(jié)構(gòu)Fig.1Thestructureoftestingmachine塞環(huán)試樣,截面形貌如圖2所示。鑄鐵缸套內(nèi)徑300mm,壁厚8mm,沿圓周方向等分為40份,切割成長度為42mm的試樣。機械拋光前后,鑄鐵缸套表面形貌圖如圖3所示。未經(jīng)機械拋光的鑄鐵缸套(1#缸套)表面因加工工藝導(dǎo)致球狀石墨被金屬覆蓋,通過機械拋光的方法(為保證試驗過程缸套與活塞環(huán)的匹配,所采用的拋光方法為:在活塞環(huán)表面包裹砂紙,通過往復(fù)式摩擦磨損試驗機拋光),將鑄鐵缸套表面的覆蓋層打磨掉,控制機械拋光的程度,改變缸套表面露出球狀石墨的含量,1#—6#鑄鐵缸套表面的石墨含量分別為0.18%、1.27%、2.13%、3.92%、4.66%和5.88%。圖2活塞環(huán)截面形貌Fig.2Thesectionmorphologyofpistonring試驗使用的潤滑油型號為CD40,其主要成分(以質(zhì)量分數(shù)計)為:0.021%Zn,0.0206%Ca
嘁治鍪狴鄐愿納聘?套-活塞環(huán)配對副抗黏著性能的影響機理。1試驗1.1設(shè)備采用對置往復(fù)式缸套-活塞環(huán)摩擦磨損試驗機,基于貧油試驗方法[18],進行抗拉缸試驗。試驗機結(jié)構(gòu)如圖1所示。試驗過程中,活塞環(huán)試樣固定在夾具中,保持不動,缸套試樣由曲柄連桿機構(gòu)帶動滑塊做往復(fù)式運動,潤滑油通過蠕動泵定量供給到活塞環(huán)與缸套之間的摩擦界面。1.2材料CuSn-Cr多鍍層活塞環(huán)外徑300mm,環(huán)高5mm,沿圓周方向等分40份,使用電火花切割機切割成活圖1試驗機結(jié)構(gòu)Fig.1Thestructureoftestingmachine塞環(huán)試樣,截面形貌如圖2所示。鑄鐵缸套內(nèi)徑300mm,壁厚8mm,沿圓周方向等分為40份,切割成長度為42mm的試樣。機械拋光前后,鑄鐵缸套表面形貌圖如圖3所示。未經(jīng)機械拋光的鑄鐵缸套(1#缸套)表面因加工工藝導(dǎo)致球狀石墨被金屬覆蓋,通過機械拋光的方法(為保證試驗過程缸套與活塞環(huán)的匹配,所采用的拋光方法為:在活塞環(huán)表面包裹砂紙,通過往復(fù)式摩擦磨損試驗機拋光),將鑄鐵缸套表面的覆蓋層打磨掉,控制機械拋光的程度,改變缸套表面露出球狀石墨的含量,1#—6#鑄鐵缸套表面的石墨含量分別為0.18%、1.27%、2.13%、3.92%、4.66%和5.88%。圖2活塞環(huán)截面形貌Fig.2Thesectionmorphologyofpistonring試驗使用的潤滑油型號為CD40,其主要成分(以質(zhì)量分數(shù)計)為:0.021%Zn,0.0206%Ca,0.0091%P,Cu和Na少量。1.3條件抗拉缸性能試驗由低載磨合、高載磨合和貧油拉缸階段等三部分組成,表1為抗拉缸性能試驗條件。
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