一種高效的氯化鈣三效蒸發(fā)系統(tǒng)工藝設(shè)計
發(fā)布時間:2021-12-30 02:10
本文介紹了一種高效的氯化鈣三效蒸發(fā)系統(tǒng),對該系統(tǒng)進行物料、能量衡算,得出各工藝參數(shù),并根據(jù)氯化鈣的特性介紹工藝設(shè)計中設(shè)備管道材料選擇和關(guān)鍵參數(shù)控制。最后得出結(jié)論,將氯化鈣溶液預(yù)熱至102℃,熱泵的噴射系數(shù)設(shè)置為0.8,抽汽位置設(shè)置在第1效時的生蒸汽用量為3.9t/h。在同等的工藝條件下,比普通的三效蒸發(fā)系統(tǒng)節(jié)約生蒸汽4.0t/h,成本節(jié)約576萬元/年,其節(jié)能效果明顯。
【文章來源】:化學(xué)工程與裝備. 2020,(05)
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
氯化鈣溶解度與溫度的關(guān)系
楊金姬:一種高效的氯化鈣三效蒸發(fā)系統(tǒng)工藝設(shè)計19蒸汽與液相共同進入蒸發(fā)器的分離室,汽液經(jīng)充分分離,一效分離器出來的二次蒸汽,除供熱泵混合外,進入二效降膜蒸發(fā)器,二效分離器出來的二次蒸汽全部進入三效降膜蒸發(fā)器,三效分離器出來的二次蒸汽全部進入冷凝器回用。氯化鈣原料液從一效降膜蒸發(fā)器分離室排出后,先后進入二、三效降膜蒸發(fā)器,濃縮至45%。與一般簡單的三效蒸發(fā)系統(tǒng)流程相比,本項目流程采用蒸汽噴射式熱泵技術(shù)結(jié)合原料液預(yù)熱的技術(shù),大大提高了蒸發(fā)效率。圖2工藝流程圖3.2工藝參數(shù)的確定3.2.1系統(tǒng)物料衡算假設(shè)蒸發(fā)時溶質(zhì)(氯化鈣)不揮發(fā),對圖2所示任意第i效蒸發(fā)器溶液中溶質(zhì)進行衡算:iiiixxFFWxWF...1000(1))1(001iniixxFWW(2)式中0F─原料液的流量/kg.h-1;0x─溶液初始濃度,質(zhì)量分?jǐn)?shù);iF─離開第i效蒸發(fā)器的氯化鈣溶液流量//kg.h-1;ix─離開第i效蒸發(fā)器的氯化鈣溶液濃度,質(zhì)量分?jǐn)?shù);iW─第i效蒸發(fā)水分量/kg.h-1;3.2.2系統(tǒng)熱量衡算蒸汽噴射熱泵用于多效蒸發(fā)系統(tǒng),可以節(jié)能,其通過熱力的手段,使較低壓力的二次蒸汽被壓縮,提高壓力和溫度后,再作為加熱蒸汽,重復(fù)利用。有關(guān)研究指出:熱泵的噴射系數(shù)越大,被抽吸的二次蒸汽量就越多,或熱泵的抽汽位置越往后效,被抽二次蒸汽的氣化潛熱在前效得到的利用次數(shù)越多[6]。多效蒸發(fā)系統(tǒng)中,存在最佳的噴射系數(shù)和最佳抽汽位置使生蒸汽操作費用和設(shè)備投資費最校第i效的熱量衡算iiiiiiWWFDW)....(110(3)式中iD─第i效加熱蒸汽流量/kg.h-1;─第i效熱利用系數(shù);i─第i效的蒸發(fā)系數(shù);i─第i效的自然蒸發(fā)系數(shù);iH
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于能耗最優(yōu)的管式降膜蒸發(fā)器液位控制方法[J]. 凌浩宇,謝永芳,王曉麗. 高校化學(xué)工程學(xué)報. 2018(05)
[2]濃縮蔗糖汁的高效節(jié)能熱泵并流多效蒸發(fā)系統(tǒng)[J]. 念美玲,阮奇,江浩,黃藝玲,周江建. 食品與生物技術(shù)學(xué)報. 2015(03)
[3]熱泵錯流多效蒸發(fā)系統(tǒng)的模型與模擬[J]. 鄭曉桂,阮奇,周江建,張龍. 河南化工. 2014(05)
[4]316L與2205不銹鋼的腐蝕行為研究現(xiàn)狀[J]. 劉佐嘉. 腐蝕與防護. 2010(02)
[5]蒸汽噴射壓縮器噴射系數(shù)計算方法研究[J]. 王權(quán),向雄彪. 太陽能學(xué)報. 1997(03)
[6]多效蒸發(fā)系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計的研究[J]. 李珊,朱平. 節(jié)能技術(shù). 1996(06)
本文編號:3557270
【文章來源】:化學(xué)工程與裝備. 2020,(05)
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
氯化鈣溶解度與溫度的關(guān)系
楊金姬:一種高效的氯化鈣三效蒸發(fā)系統(tǒng)工藝設(shè)計19蒸汽與液相共同進入蒸發(fā)器的分離室,汽液經(jīng)充分分離,一效分離器出來的二次蒸汽,除供熱泵混合外,進入二效降膜蒸發(fā)器,二效分離器出來的二次蒸汽全部進入三效降膜蒸發(fā)器,三效分離器出來的二次蒸汽全部進入冷凝器回用。氯化鈣原料液從一效降膜蒸發(fā)器分離室排出后,先后進入二、三效降膜蒸發(fā)器,濃縮至45%。與一般簡單的三效蒸發(fā)系統(tǒng)流程相比,本項目流程采用蒸汽噴射式熱泵技術(shù)結(jié)合原料液預(yù)熱的技術(shù),大大提高了蒸發(fā)效率。圖2工藝流程圖3.2工藝參數(shù)的確定3.2.1系統(tǒng)物料衡算假設(shè)蒸發(fā)時溶質(zhì)(氯化鈣)不揮發(fā),對圖2所示任意第i效蒸發(fā)器溶液中溶質(zhì)進行衡算:iiiixxFFWxWF...1000(1))1(001iniixxFWW(2)式中0F─原料液的流量/kg.h-1;0x─溶液初始濃度,質(zhì)量分?jǐn)?shù);iF─離開第i效蒸發(fā)器的氯化鈣溶液流量//kg.h-1;ix─離開第i效蒸發(fā)器的氯化鈣溶液濃度,質(zhì)量分?jǐn)?shù);iW─第i效蒸發(fā)水分量/kg.h-1;3.2.2系統(tǒng)熱量衡算蒸汽噴射熱泵用于多效蒸發(fā)系統(tǒng),可以節(jié)能,其通過熱力的手段,使較低壓力的二次蒸汽被壓縮,提高壓力和溫度后,再作為加熱蒸汽,重復(fù)利用。有關(guān)研究指出:熱泵的噴射系數(shù)越大,被抽吸的二次蒸汽量就越多,或熱泵的抽汽位置越往后效,被抽二次蒸汽的氣化潛熱在前效得到的利用次數(shù)越多[6]。多效蒸發(fā)系統(tǒng)中,存在最佳的噴射系數(shù)和最佳抽汽位置使生蒸汽操作費用和設(shè)備投資費最校第i效的熱量衡算iiiiiiWWFDW)....(110(3)式中iD─第i效加熱蒸汽流量/kg.h-1;─第i效熱利用系數(shù);i─第i效的蒸發(fā)系數(shù);i─第i效的自然蒸發(fā)系數(shù);iH
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于能耗最優(yōu)的管式降膜蒸發(fā)器液位控制方法[J]. 凌浩宇,謝永芳,王曉麗. 高校化學(xué)工程學(xué)報. 2018(05)
[2]濃縮蔗糖汁的高效節(jié)能熱泵并流多效蒸發(fā)系統(tǒng)[J]. 念美玲,阮奇,江浩,黃藝玲,周江建. 食品與生物技術(shù)學(xué)報. 2015(03)
[3]熱泵錯流多效蒸發(fā)系統(tǒng)的模型與模擬[J]. 鄭曉桂,阮奇,周江建,張龍. 河南化工. 2014(05)
[4]316L與2205不銹鋼的腐蝕行為研究現(xiàn)狀[J]. 劉佐嘉. 腐蝕與防護. 2010(02)
[5]蒸汽噴射壓縮器噴射系數(shù)計算方法研究[J]. 王權(quán),向雄彪. 太陽能學(xué)報. 1997(03)
[6]多效蒸發(fā)系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計的研究[J]. 李珊,朱平. 節(jié)能技術(shù). 1996(06)
本文編號:3557270
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