雙加壓制稀硝酸中關(guān)鍵設(shè)備腐蝕原因分析
發(fā)布時(shí)間:2021-06-16 19:57
在雙加壓制稀硝酸生產(chǎn)運(yùn)行中,材料的腐蝕極為突出,材料的選擇正確與否直接影響著系統(tǒng)安滿長(zhǎng)穩(wěn)優(yōu)的運(yùn)行。本文針對(duì)重慶飛華環(huán)?萍加邢挢(zé)任公司及相關(guān)企業(yè)的雙加壓制稀硝酸裝置中遇到的設(shè)備腐蝕性問(wèn)題,結(jié)合實(shí)際,全面分析設(shè)備腐蝕原因并提出相應(yīng)的解決措施。
【文章來(lái)源】:氮肥技術(shù). 2020,41(03)
【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)
【部分圖文】:
圖1 雙加壓制稀硝酸的工藝流程框圖
(1)設(shè)置排氯管線位置不合理。吸收塔塔內(nèi)換熱管均采用整根不銹鋼管彎制而成,然后再通過(guò)管箱、外部連接管焊接而成,見圖2。很顯然,這些與管箱、外部鏈接管的焊縫則成了易腐蝕的薄弱環(huán)節(jié)。正常生產(chǎn)中物料由一側(cè)降液管的出口以柱塞流的方式流向另一側(cè)降液管的進(jìn)口,見圖3。在塔盤篩板上進(jìn)行充分的氣液接觸,塔盤上兩側(cè)的物料并不混合。那么在生產(chǎn)運(yùn)行中利用排氯管線排氯時(shí),并不能有效地排除另一側(cè)氯離子,而另一側(cè)正好是連接管箱、外管的焊縫的薄弱環(huán)節(jié)。圖3 塔盤篩板上物料流動(dòng)示意圖
圖2 吸收塔內(nèi)的換熱管(2)設(shè)置排氯管線的塔盤層數(shù)考慮不周全。生產(chǎn)實(shí)踐中,在吸收塔上部,由于硝酸濃度低,因而溶液中的CL-與NO3-和H+的反應(yīng)速度慢,CL-便隨著溶液向下移動(dòng);而吸收塔下部硝酸濃度高,反應(yīng)速度快,生成的CL2和NOCL氣體往塔上部移動(dòng),對(duì)應(yīng)濃度在23%-35%的硝酸范圍內(nèi)的塔盤上,CL-積累最多。雙加壓制硝酸工藝中吸收塔中在第6-11層塔盤上設(shè)置專門的排CL-管。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]雙加壓法硝酸生產(chǎn)工藝介紹[J]. 孫立輝. 小氮肥設(shè)計(jì)技術(shù). 2003(03)
本文編號(hào):3233693
【文章來(lái)源】:氮肥技術(shù). 2020,41(03)
【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)
【部分圖文】:
圖1 雙加壓制稀硝酸的工藝流程框圖
(1)設(shè)置排氯管線位置不合理。吸收塔塔內(nèi)換熱管均采用整根不銹鋼管彎制而成,然后再通過(guò)管箱、外部連接管焊接而成,見圖2。很顯然,這些與管箱、外部鏈接管的焊縫則成了易腐蝕的薄弱環(huán)節(jié)。正常生產(chǎn)中物料由一側(cè)降液管的出口以柱塞流的方式流向另一側(cè)降液管的進(jìn)口,見圖3。在塔盤篩板上進(jìn)行充分的氣液接觸,塔盤上兩側(cè)的物料并不混合。那么在生產(chǎn)運(yùn)行中利用排氯管線排氯時(shí),并不能有效地排除另一側(cè)氯離子,而另一側(cè)正好是連接管箱、外管的焊縫的薄弱環(huán)節(jié)。圖3 塔盤篩板上物料流動(dòng)示意圖
圖2 吸收塔內(nèi)的換熱管(2)設(shè)置排氯管線的塔盤層數(shù)考慮不周全。生產(chǎn)實(shí)踐中,在吸收塔上部,由于硝酸濃度低,因而溶液中的CL-與NO3-和H+的反應(yīng)速度慢,CL-便隨著溶液向下移動(dòng);而吸收塔下部硝酸濃度高,反應(yīng)速度快,生成的CL2和NOCL氣體往塔上部移動(dòng),對(duì)應(yīng)濃度在23%-35%的硝酸范圍內(nèi)的塔盤上,CL-積累最多。雙加壓制硝酸工藝中吸收塔中在第6-11層塔盤上設(shè)置專門的排CL-管。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]雙加壓法硝酸生產(chǎn)工藝介紹[J]. 孫立輝. 小氮肥設(shè)計(jì)技術(shù). 2003(03)
本文編號(hào):3233693
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/huaxuehuagong/3233693.html
最近更新
教材專著