錦X塊蒸汽驅(qū)生產(chǎn)過程中硫化氫綜合治理技術(shù)研究
【學(xué)位授予單位】:東北石油大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2019
【分類號(hào)】:X741;TE357.44
【圖文】:
圖 2.1 齊 40 塊、洼 38 塊測得井筒內(nèi)硫化氫氣體含量研齊 40 塊及小洼油田洼 38 塊井筒內(nèi)硫化氫氣體含量變化規(guī)律可以看出,硫化氫氣體含量為 0.1%左右,而采用蒸汽驅(qū)開發(fā)的井筒內(nèi)硫化氫濃度平右,采用蒸汽驅(qū)開發(fā)的井內(nèi)硫化氫濃度明顯高于蒸汽吞吐井內(nèi)硫化氫的濃方式的不同井筒內(nèi)硫化氫的濃度也不同,造成這種現(xiàn)象的根本原因在于地
圖 2.2 蒸汽驅(qū)先導(dǎo)試驗(yàn)區(qū)與擴(kuò)大試驗(yàn)區(qū)硫化氫濃度016 年在歡喜嶺油田齊 40 塊和洼 39 區(qū)塊進(jìn)行了 4 個(gè)井組的蒸汽驅(qū)先導(dǎo)試驗(yàn)導(dǎo)試驗(yàn)的基礎(chǔ)上向西擴(kuò)大了 7 個(gè)井組,進(jìn)行了擴(kuò)大蒸汽驅(qū)試驗(yàn)。先導(dǎo)試驗(yàn)在 0.94%左右,其中井筒內(nèi)硫化氫濃度最大值為 3.27%;擴(kuò)大試驗(yàn)區(qū)硫化8%左右,井筒內(nèi)硫化氫濃度最大值僅為 1.12%。分析認(rèn)為造成這種現(xiàn)象的
【參考文獻(xiàn)】
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本文編號(hào):2737648
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