基于精益制造的某膠帶車間成本優(yōu)化研究
發(fā)布時間:2021-11-14 15:10
本文研究的某膠帶制造車間,其主要產(chǎn)品A自2009年9月投產(chǎn)以來,制造成本高居不下,為了優(yōu)化制造成本,車間從2010年開始結(jié)合自身生產(chǎn)情況運用精益生產(chǎn)理論對生產(chǎn)過程包括工藝、操作、布局、精益生產(chǎn)文化構(gòu)建等方面進行了積極有效的改善,取得良好的效果,極大的降低了制造成本,揭示了制造型企業(yè)推行精益生產(chǎn)的可實踐性和必要性。本文在概述企業(yè)里制造成本控制與精益生產(chǎn)的相關(guān)理論基礎上,分析了作為研究對象的某膠帶制造車間的生產(chǎn)運作情況及主要產(chǎn)品A的制造成本構(gòu)成,在與美國及日本同等車間同系列產(chǎn)品的制造成本對比之后,提出了優(yōu)化制造成本的問題,通過對目前制造現(xiàn)狀的價值流圖分析指出了目前生產(chǎn)存在的主要問題,并應用精益生產(chǎn)的理論提出了對工序一、工序二進行有針對性的精益化生產(chǎn)改善的具體方案,并進一步提出了構(gòu)建車間精益生產(chǎn)文化的方案加強精益生產(chǎn)系統(tǒng)化及可持續(xù)性。論文的最后對車間精益化改善的幾個項目實施情況及成本優(yōu)化的結(jié)果進行了總結(jié),并針對本次論文主要研究內(nèi)容進行了總結(jié),最后對車間的今后精益生產(chǎn)運作更進一步提升的方向進行了展望。本文的研究對制造型企業(yè)在應用和推行精益生產(chǎn)的初級階段具有一定的參考價值和借鑒作用,對一般企業(yè)的...
【文章來源】:華南理工大學廣東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:57 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
產(chǎn)品物料清單準確性分析表Fig.2-4BOMaccuracylist
生產(chǎn)報賬系統(tǒng)
第三章 車間成本優(yōu)化的精益制造途徑分析25能,從下圖3-2可以看到,在2009年9月至12月工序一的產(chǎn)品合格率基本上在65%左右波動,廢品率高達35%,而據(jù)了解日本同類產(chǎn)品該工序的廢品率僅為10%!因此,降低廢品率成為工序一精益化改善的目標。圖3-2 2009年產(chǎn)品A于工序一的合格率曲線Fig. 3-2 the yield of product A in Y2009精益生產(chǎn)方式從分析浪費出發(fā),找到改進的機會,因此我們首先對工序一:膠帶成型線的廢品情況進行分析,以便找出報廢的主要來源,下圖(圖3-3)為統(tǒng)計的2009年膠帶程序線報廢表。05000100001500020000Stat-up開機(kg)Set-up調(diào)機報廢EquipmentFailure設備故障ShutDown關(guān)機報廢Change-over換型報廢Mis-operation誤操作Filterchange更換濾網(wǎng)Others其他成型線生產(chǎn)報廢統(tǒng)計表圖3-3 2009年產(chǎn)品A于工序一的報廢統(tǒng)計上圖中列出了產(chǎn)生報廢的八種情況,其中主要的報廢來自1)調(diào)機導致的報廢
【參考文獻】:
期刊論文
[1]談生產(chǎn)制造企業(yè)降低成本的途徑[J]. 易圖幸. 會計之友. 2006(09)
[2]傳統(tǒng)精益生產(chǎn)方式的缺陷與改進[J]. 周延虎,何楨. 北京科技大學學報(社會科學版). 2005(04)
[3]試論基準管理及其在我國企業(yè)的應用[J]. 楊光. 煤炭經(jīng)濟研究. 2003(12)
[4]戰(zhàn)略成本管理小議[J]. 王興,何劍,曾俊霞. 財經(jīng)科學. 1998(S1)
[5]論日本成本管理的代表模式——成本企畫[J]. 陳勝群. 會計研究. 1997(04)
博士論文
[1]成本管理新模式研究[D]. 欒慶偉.大連理工大學 2000
本文編號:3494863
【文章來源】:華南理工大學廣東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:57 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
產(chǎn)品物料清單準確性分析表Fig.2-4BOMaccuracylist
生產(chǎn)報賬系統(tǒng)
第三章 車間成本優(yōu)化的精益制造途徑分析25能,從下圖3-2可以看到,在2009年9月至12月工序一的產(chǎn)品合格率基本上在65%左右波動,廢品率高達35%,而據(jù)了解日本同類產(chǎn)品該工序的廢品率僅為10%!因此,降低廢品率成為工序一精益化改善的目標。圖3-2 2009年產(chǎn)品A于工序一的合格率曲線Fig. 3-2 the yield of product A in Y2009精益生產(chǎn)方式從分析浪費出發(fā),找到改進的機會,因此我們首先對工序一:膠帶成型線的廢品情況進行分析,以便找出報廢的主要來源,下圖(圖3-3)為統(tǒng)計的2009年膠帶程序線報廢表。05000100001500020000Stat-up開機(kg)Set-up調(diào)機報廢EquipmentFailure設備故障ShutDown關(guān)機報廢Change-over換型報廢Mis-operation誤操作Filterchange更換濾網(wǎng)Others其他成型線生產(chǎn)報廢統(tǒng)計表圖3-3 2009年產(chǎn)品A于工序一的報廢統(tǒng)計上圖中列出了產(chǎn)生報廢的八種情況,其中主要的報廢來自1)調(diào)機導致的報廢
【參考文獻】:
期刊論文
[1]談生產(chǎn)制造企業(yè)降低成本的途徑[J]. 易圖幸. 會計之友. 2006(09)
[2]傳統(tǒng)精益生產(chǎn)方式的缺陷與改進[J]. 周延虎,何楨. 北京科技大學學報(社會科學版). 2005(04)
[3]試論基準管理及其在我國企業(yè)的應用[J]. 楊光. 煤炭經(jīng)濟研究. 2003(12)
[4]戰(zhàn)略成本管理小議[J]. 王興,何劍,曾俊霞. 財經(jīng)科學. 1998(S1)
[5]論日本成本管理的代表模式——成本企畫[J]. 陳勝群. 會計研究. 1997(04)
博士論文
[1]成本管理新模式研究[D]. 欒慶偉.大連理工大學 2000
本文編號:3494863
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