六西格瑪DMAIC改進(jìn)模式在DF公司成本改進(jìn)中的應(yīng)用
本文關(guān)鍵詞: 六西格瑪 DMAIC 成本降低 晶圓 背面研磨 晶圓破片 出處:《中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(工程管理與信息技術(shù)學(xué)院)》2014年碩士論文 論文類型:學(xué)位論文
【摘要】:六西格瑪質(zhì)量管理是用于改善產(chǎn)品品質(zhì)、成本降低與消除變異的一種質(zhì)量控制方法。它是應(yīng)用于改進(jìn)生產(chǎn)制程與產(chǎn)品良品率(降低缺陷)、提高并增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)能力、增加公司利潤(rùn)、增加市場(chǎng)份額以及客戶滿意度的一種被證實(shí)的,強(qiáng)大的質(zhì)量管理工具。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心是產(chǎn)品品質(zhì)、價(jià)格與服務(wù),如何贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)取決于企業(yè)質(zhì)量管理水平。因此學(xué)習(xí)六西格瑪質(zhì)量管理方法并應(yīng)用于產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)與成本降低至關(guān)重要。 DF公司是業(yè)界領(lǐng)先的微控制器、微處理器和半導(dǎo)體器件制造商,但在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中依然面臨競(jìng)爭(zhēng)壓力,需要通過(guò)改善產(chǎn)品品質(zhì)與降低成本來(lái)保持盈利水平。DF公司每年都要通過(guò)實(shí)施六西格瑪項(xiàng)目來(lái)實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)成本的降低;否則居高不下的產(chǎn)品價(jià)格會(huì)使顧客轉(zhuǎn)向其它品牌的產(chǎn)品,從而失去客戶,導(dǎo)致市場(chǎng)份額減少。所以在公司內(nèi),開展六西格瑪項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)成本降低是必然趨勢(shì),且是實(shí)現(xiàn)公司運(yùn)營(yíng)成本降低的重要一環(huán),也是公司營(yíng)運(yùn)的戰(zhàn)略目標(biāo)之一。晶圓背面研磨部門是DF半導(dǎo)體公司內(nèi)部的一個(gè)前道部門,其工藝流程是晶圓薄化。即將晶圓從來(lái)料的初始780um厚度,經(jīng)背面研磨,薄化到280um或更薄。較高的晶圓研磨破片率與純水濾芯成本是顯著影響DF公司單位成本的重要因素之一,急需解決。本篇論文就是論述了如何應(yīng)用六西格瑪質(zhì)量管理DMAIC模式對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)行改進(jìn)并最終實(shí)現(xiàn)顯著經(jīng)濟(jì)效益。本論文中完成的主要工作如下: 1.確定要解決的問(wèn)題:成立項(xiàng)目攻關(guān)團(tuán)隊(duì);利用柏拉圖分析晶圓部門主要缺陷分布;并根據(jù)顧客的聲音,設(shè)定項(xiàng)目目標(biāo):晶圓破片率從0.067%降到0.033%;純水濾芯年度成本降低50%。預(yù)期項(xiàng)目收益為公司實(shí)現(xiàn)年度成本節(jié)省200萬(wàn)人民幣。 2.對(duì)測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行有效性驗(yàn)證確保測(cè)量的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;使用魚骨圖從人、機(jī)器、物料、方法、環(huán)境五個(gè)方面分析晶圓研磨部門造成破片的所有可能因子,并制定數(shù)據(jù)收集方法。 3.利用失效模式影響分析(FMEA)法從所有可能因子找出導(dǎo)致晶圓破片的主要影響因子:晶圓來(lái)料抽檢方式和研磨機(jī)定位機(jī)構(gòu)定位輪對(duì)晶圓邊緣的撞擊為關(guān)鍵因子,并利用假設(shè)分析法研究其主因,并制定改進(jìn)方法以驗(yàn)證成因假設(shè)是否成立。同時(shí)制定純水濾芯的替換計(jì)劃。 4.實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃,并對(duì)收集的數(shù)據(jù)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)方法對(duì)改進(jìn)實(shí)施前后晶圓破片率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,確認(rèn)改進(jìn)行動(dòng)是否有效。運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法對(duì)新的純水濾芯過(guò)濾能力與原濾芯進(jìn)行對(duì)比,確定二者在純水過(guò)濾能力方面無(wú)差異。 5.對(duì)驗(yàn)證有效地管理方法實(shí)施文件化,修改標(biāo)準(zhǔn)操作流程(SOP),并完成操作規(guī)范移交給生產(chǎn)部門以及對(duì)一線員工的培訓(xùn),鞏固項(xiàng)目所取得的成果。 最終,經(jīng)過(guò)歷經(jīng)8個(gè)月的項(xiàng)目開展,實(shí)現(xiàn)并超過(guò)了本項(xiàng)目的既定目標(biāo):(1)晶圓破片率從0.067%下降到0.023%,年度成本降低250.5萬(wàn)人民幣;(2)成功使用F公司濾芯替代P公司濾芯,年度成本從43.7萬(wàn)降到10.3萬(wàn)。項(xiàng)目成功使得公司每年可以節(jié)約人民幣284萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)并超過(guò)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。本項(xiàng)目獲得公司總部頒發(fā)的"Manufacturing Excellent Award"與公司領(lǐng)導(dǎo)層的肯定與獎(jiǎng)勵(lì)。本論文是六西格知識(shí)應(yīng)用的探索,架起了六西格瑪質(zhì)量管理方法與生產(chǎn)實(shí)際質(zhì)量與成本改善應(yīng)用的橋梁,為他人將六西格知識(shí)應(yīng)用于實(shí)際工作中提供了參考。
[Abstract]:Six Sigma quality management is a kind of quality control method for improving product quality , cost reduction and elimination variation . It is a kind of proven and powerful quality management tool which is applied to improve the product quality , increase the company profit , increase market share and customer satisfaction . The core of market competition is product quality , price and service , how to win the market competition depends on the enterprise quality management level . Therefore , it is very important to study the Six Sigma quality management method and apply to product quality improvement and cost reduction . DF company is the industry ' s leading microcontroller , microprocessor and semiconductor device manufacturer , but still facing competitive pressure in the market competition , it needs to improve the product quality and reduce the cost to keep the profit level . 1 . Determine the problem to be solved : establish the project tackling team ; analyze the main defect distribution of the wafer department by Plato ; and set the project target according to the customer ' s voice : the wafer breaking rate is reduced from 0.067 % to 0.033 % ; the annual cost of the pure water filter element is reduced by 50 % . The expected project income is RMB 2 million for the company to realize the annual cost . 2 . To verify the validity of the measurement system to ensure that the measured data is accurate ; analyze all possible factors of the wafer grinding department from five aspects of human , machine , material , method and environment from five aspects of human , machine , material , method and environment , and formulate data collection method . 3 . Based on the failure mode influence analysis ( FMEA ) method , the main influencing factors leading to wafer breaking are found out from all possible factors : wafer incoming inspection mode and the impact of the positioning wheel on the wafer edge as a key factor , and the main reason is studied by using the hypothesis analysis method , and an improved method is developed to verify whether the genesis hypothesis is established . Meanwhile , an alternative plan of the pure water filter element is developed . 4 . Implement the improvement plan and statistically analyze the data collected by statistical method to confirm whether the improvement action is effective . By using the statistical method , the filter capacity of the new pure water filter element is compared with that of the original filter element , and the difference of the two in the filtration capacity of pure water is determined . 5 . Document the validation effective management method , modify the standard operation flow ( SOP ) , and transfer the operation specification to the production department as well as the training of the first - line staff and consolidate the results achieved by the project . In the end , after eight months of project development , the objectives of this project are achieved and exceeded : ( 1 ) The wafer fragment rate is reduced from 0.067 % to 0.023 % , annual cost is reduced by 255,000 RMB ; ( 2 ) The Company can save RMB 284 million annually and achieve and exceed the expected target of the project . This project is a bridge for the application of Six Sigma quality management method and the actual quality and cost of production . This project provides reference for the application of the six sigma knowledge to the actual work .
【學(xué)位授予單位】:中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(工程管理與信息技術(shù)學(xué)院)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2014
【分類號(hào)】:F273.2;F406.7
【相似文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前10條
1 何國(guó)偉;論6σ管理(五)——DMAIC之Ⅰ(上)[J];質(zhì)量與可靠性;2002年06期
2 陳子順;王南;;六西格瑪DMAIC模型定義階段的改進(jìn)[J];遼寧工程技術(shù)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2008年06期
3 杜棟;蔡姍姍;;DMAIC在降低生產(chǎn)停線時(shí)間方面的運(yùn)用[J];中國(guó)工程機(jī)械學(xué)報(bào);2011年02期
4 Dmitry Gnezdilov;;A study of applying R-DMAIC-S and WMS to improve the accuracy of order fulfillment process for OEM production[J];科技致富向?qū)?2012年23期
5 張素姣;田霞;馮珍;;六西格瑪DMAIC方法在產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)中的應(yīng)用[J];科技管理研究;2010年11期
6 崔天宇;;運(yùn)用六西格瑪DMAIC方法進(jìn)行業(yè)務(wù)流程改進(jìn)——以申通快遞某代理點(diǎn)為例[J];河南科技;2013年17期
7 杜黎明;陳文奇;;六西格瑪DMAIC方法論的改進(jìn)和應(yīng)用[J];中國(guó)質(zhì)量;2014年04期
8 劉科研;;淺談?dòng)肈MAIC方法解決來(lái)料不合格處理時(shí)間過(guò)長(zhǎng)問(wèn)題之A階段[J];物流技術(shù);2010年05期
9 曹國(guó)安;王玉倩;劉永強(qiáng);;DMAIC方法在降低商檢費(fèi)用中的應(yīng)用[J];合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2012年06期
10 隋麗輝;王冬梅;;六西格瑪DMAIC方法在提高產(chǎn)品加工過(guò)程能力中的應(yīng)用[J];上海電機(jī)學(xué)院學(xué)報(bào);2013年05期
相關(guān)會(huì)議論文 前4條
1 ;Empirical Study on the Application of 6 Sigma to the Improvement of Servicing Process[A];2009中國(guó)控制與決策會(huì)議論文集(3)[C];2009年
2 高聰聳;文衛(wèi)平;;品質(zhì)改善實(shí)戰(zhàn)[A];電子玻璃技術(shù)交流會(huì)論文集[C];2006年
3 陳銳;;淺談六西格瑪理念在質(zhì)量管理中的應(yīng)用[A];上海市煙草系統(tǒng)2008年度優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文集[C];2009年
4 孫麗文;;六西格瑪DMAIC方法在LEA電子槍工藝設(shè)計(jì)中的應(yīng)用[A];第三屆中國(guó)質(zhì)量學(xué)術(shù)論壇論文集[C];2008年
相關(guān)重要報(bào)紙文章 前4條
1 唐曉芬 作者為上海質(zhì)量管理科學(xué)研究院院長(zhǎng);六西格瑪過(guò)程改進(jìn)模式的優(yōu)勢(shì)[N];中國(guó)質(zhì)量報(bào);2005年
2 易 天;QC七工具中的DMAIC邏輯[N];中國(guó)質(zhì)量報(bào);2005年
3 康書亭;應(yīng)用培訓(xùn)之果[N];工人日?qǐng)?bào);2007年
4 駐滬記者 張莉 本報(bào)記者 馮正軍;“六西格瑪”:?jiǎn)?dòng)中國(guó)醫(yī)院處女航[N];醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào);2004年
相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條
1 張麗杰;DMAIC改善法在塑料涂裝中的應(yīng)用[D];上海交通大學(xué);2008年
2 許國(guó)勇;六西格瑪改進(jìn)模式DMAIC在中小企業(yè)的應(yīng)用[D];貴州大學(xué);2007年
3 楊峗煒;六西格瑪DMAIC改善法在陽(yáng)極制程改善的應(yīng)用[D];上海交通大學(xué);2012年
4 丁言波;用六西格瑪改善方法(DMAIC)解決螺絲質(zhì)量問(wèn)題[D];上海交通大學(xué);2011年
5 曾攀勇;基于DMAIC的I公司產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)研究[D];天津大學(xué);2012年
6 王賀;使用DMAIC方法的B公司售后成本控制項(xiàng)目的研究[D];中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(工程管理與信息技術(shù)學(xué)院);2013年
7 張代英;六西格瑪DMAIC方法在J公司產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)中的應(yīng)用[D];華南理工大學(xué);2011年
8 黃蓓艷;基于DMAIC的服務(wù)備件準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨率改善的研究[D];上海交通大學(xué);2009年
9 彭宏濤;六西格瑪DMAIC方法在聯(lián)邦快遞的應(yīng)用研究[D];華東師范大學(xué);2011年
10 于俊梅;基于DMAIC的F企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)研究[D];天津大學(xué);2011年
,本文編號(hào):1542993
本文鏈接:http://sikaile.net/jingjilunwen/kuaiji/1542993.html