硫磺回收裝置的分析、設(shè)計(jì)與優(yōu)化
【學(xué)位授予單位】:上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2019
【分類號(hào)】:TE96
【圖文】:
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 碩士學(xué)位論文第 14 頁(yè)第 2 章 對(duì)酸水汽提裝置模擬優(yōu)化改進(jìn)2.1 酸水汽提部分概況該硫磺回收裝置包括酸性水汽提部分和硫磺回收部分。酸性水汽提部分的設(shè)計(jì)規(guī)模為 20t/hr,酸水汽提部分處理來(lái)自加氫單元所產(chǎn)生的酸性水,采用單塔加壓汽提工藝。工藝指標(biāo)中凈化水氨含量:NH3≤150mg/kg,凈化水中硫化氫含量:H2S≤50mg/kg,實(shí)際中凈化水中的硫化氫含量滿足指標(biāo),但凈化水中氨含量大大超過(guò)了 150mg/kg。2.2 酸性水汽提部分工藝流程
圖 2.2 酸水汽提塔模擬Fig. 2.2 Simulation of acid water stripper RadFrac 模塊進(jìn)行的酸水汽提塔模擬。為了改spen Plus 軟件對(duì)酸水汽提塔進(jìn)行模擬。汽提塔模塊 RadFrac,由于加氫酸性水屬于電解質(zhì)體礎(chǔ)數(shù)據(jù)及條件如下:H3、H2S、CO2和 NH3的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為 2%、數(shù):30 塊,塔底設(shè)重沸器; 板進(jìn)料,其流量為 5000kg/h,進(jìn)料溫度為 40 塊板進(jìn)料,其流量為 15000kg/h,進(jìn)料溫度為00kg/h,其壓力為 0.5MPa;.53MPa,凈化水流量為 19100kg/h;量 1500kg/h,從 12 板抽出。分析
圖 2.3 熱冷進(jìn)料比對(duì)凈化水氨含量的影響Fig. 2.3 Influence of ratio of hot and cold feed on ammonia content of purified water因此當(dāng)發(fā)現(xiàn)凈化水中氨含量超標(biāo)時(shí),可以適當(dāng)降低熱冷進(jìn)料比值也就是增加冷,從而減少凈化水中含氨量;同時(shí),冷進(jìn)料量的提高相應(yīng)增加了重沸器能耗。性污水的總量不變時(shí),熱冷進(jìn)料比在 1.8-2.0 之間時(shí),其凈化水中氨的含量小g/kg,滿足排放要求?紤]到重沸器能耗以及凈化水中質(zhì)量因素,建議實(shí)際操料流量為 13104kg/h,冷進(jìn)料流量為 6896kg/h。 塔頂采出量對(duì)凈化水氨含量的影響當(dāng)熱進(jìn)料的流量為 13104kg/h,冷進(jìn)料的流量為 6896kg/h 時(shí),側(cè)線抽出位置不變出量也不變,僅改變塔頂采出量,塔頂采出量對(duì)凈化水氨含量的影響如圖 2.4從圖 2.4 中可以看出,塔頂采出量在 400-650kg/h 之間,隨著塔頂氣體采出量塔頂采出酸性氣體中硫化氫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)逐漸減小,側(cè)線抽出氣體中氨的質(zhì)量分降低,其凈化水氨含量也相應(yīng)減少。由分析可得,當(dāng)塔頂采出氣體量增加,其多帶出一些 NH3,然而系統(tǒng)中氨的總質(zhì)量不變,這樣導(dǎo)致了側(cè)線抽出氣體中的氨凈化水中氨含量都降低。
【參考文獻(xiàn)】
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