大氮肥核心期刊_中氮肥_大氮肥裝置中腐蝕事故原因及其防止方法研究論文.pdf文檔全文免費閱讀、在線
本文關鍵詞:大氮肥,,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。
摘要 qj氧化股份公司巴陵分公司在1970年代引進了‘套大氮肥生產裝置,經過
近三 +年的生產運行,該裝置中一些設備由于基本接近設計壽命,或者由j‘,ji產
原料改變而引起設備的運行工況發(fā)生了較大變化.一些設備出現(xiàn)了較多的腐蝕
破壞事故,造成嚴重的經濟損失。本文針對巴陵分公司出現(xiàn)的設備破壞事故。
通過調查和分析材質、環(huán)境等確定了設備腐蝕的原因,提出了解決措施。實踐
證明,在采取我們提出的措掩后,設備的事故率大大降低,獲得了顯著的經濟
效益。 1.合成氨裝置中的第一廢熱鍋爐 101一C 換熱管自1992年以來先后8次發(fā)
生換熱管爆裂事故。其中,1994年6月20日更換后,運行僅59天就發(fā)生了爆
裂。換熱管爆裂事故造成停工停產,嚴重影響生產。通過對101-C所用換熱管
的化學成分、力學性能、金相組織進行試驗測定,分析鍋爐給水的水質,導致
換熱管爆裂的主要原因是鍋爐永和給水水質不符合規(guī)定。解決措施是加強管理,
優(yōu)化工藝操作、嚴格控制鍋爐水質的各項指標;在脫鹽水出水總管及尿素回收
冷凝液出口總管處加樹鷹捕捉器,防止回收冷凝液中含有樹脂等雜質。在采用這
些措施后,該設備從未發(fā)生爆管事故,已平穩(wěn)運行5年,每年因此而減少損失i000
萬元以上。 2.鍋爐及熱交換器的結灰、結焦使鍋爐排煙溫度上升,導致?lián)Q熱效率下降,
工藝介質溫度這不到要求,并引起受熱面發(fā)生高溫腐蝕。特別是合成氨裝置中
原來以石腦油為燃料的轉化爐 101B 改用重油后,由于重油灰分較多,轉化爐
的按熟著結灰更加嚴重。通過分析蒸汽吹灰、聲波吹灰及燃氣高能脈沖吹灰的
原理,比較它們的效果和費用,最后確定采用干冰清洗結合燃氣高
本文關鍵詞:大氮肥,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。
本文編號:108342
本文鏈接:http://sikaile.net/wenshubaike/lwzy/108342.html