電爐汽化煙道鍋筒水位控制優(yōu)化
發(fā)布時間:2021-12-18 21:51
<正>以往汽化煙道鍋筒水位的控制,是通過比較設(shè)定水位與實際水位,對補水閥開度進(jìn)行單沖量PID控制。但由于電爐在冶煉過程中鍋筒水位常超出液位計量程。需人工干預(yù),手動控制補水調(diào)節(jié)閥開度、給水泵頻率、蒸汽出口調(diào)節(jié)閥開度,只能實現(xiàn)半自動控制。采用三沖量控制法,PLC對采集信號進(jìn)行比較及計算,不斷調(diào)整設(shè)定水位,使鍋筒水位在生產(chǎn)過程中更平穩(wěn),實現(xiàn)全自動控制。
【文章來源】:電子世界. 2020,(20)
【文章頁數(shù)】:2 頁
【部分圖文】:
鍋筒水位走勢圖(改進(jìn)前)
通過運用三沖量控制方式、檢測用氧量給定雙目標(biāo)水位等一系列優(yōu)化改進(jìn),基本解決了電爐汽化煙道生產(chǎn)過程中鍋筒汽包水位受內(nèi)擾、外擾因素引起的波動大問題。且本文在三沖量控制的基礎(chǔ)上,加入電爐氧氣流量設(shè)定雙水位控制,是一種新的嘗試且效果顯著。改進(jìn)后,大大減少了汽化煙道操作人員的勞動強(qiáng)度,節(jié)省了電能,也消除了鍋筒汽包水位波動大這一設(shè)備隱患,給企業(yè)帶來了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
本文編號:3543227
【文章來源】:電子世界. 2020,(20)
【文章頁數(shù)】:2 頁
【部分圖文】:
鍋筒水位走勢圖(改進(jìn)前)
通過運用三沖量控制方式、檢測用氧量給定雙目標(biāo)水位等一系列優(yōu)化改進(jìn),基本解決了電爐汽化煙道生產(chǎn)過程中鍋筒汽包水位受內(nèi)擾、外擾因素引起的波動大問題。且本文在三沖量控制的基礎(chǔ)上,加入電爐氧氣流量設(shè)定雙水位控制,是一種新的嘗試且效果顯著。改進(jìn)后,大大減少了汽化煙道操作人員的勞動強(qiáng)度,節(jié)省了電能,也消除了鍋筒汽包水位波動大這一設(shè)備隱患,給企業(yè)帶來了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
本文編號:3543227
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