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X70管線鋼爐后脫碳工藝實踐

發(fā)布時間:2021-03-29 04:54
  針對我廠X70鋼冶煉工藝生產(chǎn)成本高,產(chǎn)量受限的問題,對X70管線鋼進行轉(zhuǎn)爐爐后脫碳工藝后,可以讓轉(zhuǎn)爐爐后脫碳率達到22%~40%,平均達到30.1%,脫碳效果較好。LF平均增w[C]為0.013%,RH爐、連鑄中間包增碳控制在0.003%以內(nèi),成品w[C]滿足要求。轉(zhuǎn)爐單爐連續(xù)冶煉低碳鋼爐數(shù)由7爐左右增加至≥15爐。與使用爐后工藝優(yōu)化前相比,平均降低成本達到17.9元/噸鋼水。 

【文章來源】:冶金管理. 2020,(15)

【文章頁數(shù)】:2 頁

【部分圖文】:

X70管線鋼爐后脫碳工藝實踐


爐后脫碳率

工序控制,鋼水


LF爐冶煉前,認(rèn)真檢查電極頭子情況,確保加熱電極完好,防止在升溫過程中石墨電極頭子掉落到鋼水中,從而導(dǎo)致鋼水增w[C]。轉(zhuǎn)爐出鋼過程中加入適量石灰和精煉合成渣快速成渣,可以確保LF爐初期埋弧效果好,減少送電過程中LF爐鋼水初期增w[C]量。連鑄不使用碳化稻殼,而采用無碳覆蓋劑,可以減少澆鋼過程中增w[C]。通過統(tǒng)計近期生產(chǎn)的爐次,在各工序下,鋼水平均w[C]變化見圖2。從圖2可知:利用轉(zhuǎn)爐爐后脫碳后,LF平均增w[C]為0.013%,RH爐、連鑄中間包增碳控制在0.003%以內(nèi),過程漲碳控制穩(wěn)定,可以保證成品w[C]滿足要求。


本文編號:3106939

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