高爐開口機和液壓炮遙控系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)
發(fā)布時間:2020-07-30 03:47
【摘要】:爐前操作工是高爐生產(chǎn)中高溫、多塵、環(huán)境惡劣、危險、勞動強度大的工作崗位。采用無線遙控技術,對高爐開口機和液壓炮進行無線遙控,操作人員可以近距離控制開口機和液壓炮,進行相應的安全操作,提高了工作效率,減少了安全事故和節(jié)省了人力資源,避免了原手動操作方式在操作過程中因指揮失誤和配合不當?shù)仍蚨a(chǎn)生的安全事故,對實現(xiàn)爐前生產(chǎn)自動化具有重要的意義。本文首先對高爐開口機和液壓炮控制系統(tǒng)的應用背景、相關情況進行了介紹,然后結合當前國內(nèi)外先進的高爐開口機和液壓炮控制現(xiàn)狀,結合國內(nèi)實際情況,提出在不改變現(xiàn)有手動控制系統(tǒng)的基礎上,開發(fā)設計一套高爐開口機和液壓炮遙控系統(tǒng),實現(xiàn)遠程遙控目標。在總體設計上,首先根據(jù)高爐開口機和液壓炮的基本結構、生產(chǎn)的工藝要求,提出了遙控系統(tǒng)的功能要求和課題實施后要達到的效果。其次根據(jù)相關要求,提出了遙控系統(tǒng)設計思路和結構圖。在控制系統(tǒng)硬件設計上,首先遙控系統(tǒng)液壓部分進行了設計,并繪制出遙控系統(tǒng)改造原理圖,完成新增液壓閥臺液壓元件選型。其次對遙控系統(tǒng)電氣部分進行了設計,結合工藝控制要求,對遙控器板面進行了設計。選用了西門子S7-300PLC來實現(xiàn)現(xiàn)場邏輯運算、控制聯(lián)鎖、數(shù)據(jù)處理及輸出執(zhí)行指令等功能。軟件設計上,首先介紹了STEP7編程軟件,然后根據(jù)控制系統(tǒng)的控制工藝要求,設計開發(fā)了開口機和液壓炮控制方式的選擇、回轉臂旋轉控制模塊程序;設計開發(fā)了開口機傾斜油缸、推進梁鑿巖機小車、鉆頭旋轉以及沖擊模塊程序;設計開發(fā)了液壓炮打泥模塊程序。并對所有控制系統(tǒng)進行了調(diào)試。目前,本文所設計的控制系統(tǒng)已投入高爐開口機和液壓炮的實際生產(chǎn)中,運行結果表明,遙控系統(tǒng)運行穩(wěn)定、可靠、控制精度高,提高了生產(chǎn)效率。徹底解決多人指揮操作帶來的安全隱患,同時提高了高爐出鐵場操作的自動化水平。
【學位授予單位】:大連理工大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2018
【分類號】:TP872;TF546
本文編號:2774966
【學位授予單位】:大連理工大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2018
【分類號】:TP872;TF546
【參考文獻】
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