典型西部煤炭一步法制備甲烷研究
發(fā)布時間:2021-01-31 22:17
煤一步法制備甲烷(CH4)技術(shù)是將煤的氣化(吸熱反應(yīng))與合成氣的甲烷化(放熱反應(yīng))耦合入一個反應(yīng)器,反應(yīng)所需熱量由甲烷化反應(yīng)提供。與傳統(tǒng)的兩步法煤氣化轉(zhuǎn)化相比,具有工藝路線短,設(shè)備簡單,投資小,熱效率高等優(yōu)點,從而備受廣泛關(guān)注。因此,開展煤一步法制備CH4研究具有重要意義。本文首先運用Aspen Plus軟件對煤一步法制備CH4的熱力學進行分析,其后通過制備Fe-Mn-CaO等復(fù)合催化劑,進而研究復(fù)合催化劑的催化性能及反應(yīng)過程中的結(jié)構(gòu)演變規(guī)律,通過中心組合設(shè)計-響應(yīng)曲面法實驗,進一步優(yōu)化了煤一步法制備CH4的工藝參數(shù)。論文主要研究內(nèi)容及結(jié)論如下:(1)選取寧夏典型礦區(qū)梅花井煤(MHC)作為研究對象,運用化工過程模擬軟件Aspen Plus,建立煤一步法制CH4反應(yīng)模型,討論了氣化溫度、壓力、氣化劑以及鈣基吸收劑對氣化產(chǎn)物分布的影響。結(jié)果表明:煤水蒸氣氣化制CH4的較優(yōu)條件為:T=550~650℃、P=5~6MPa、H2O/C=2;Ca/C=0.5時水蒸氣的加入量由H2O/C=2降為1.1,CH4產(chǎn)量由0.42增加至0.49mol/molC。(2)采用浸漬法制備了 Fe、Mn、Ni和Co...
【文章來源】:寧夏大學寧夏回族自治區(qū) 211工程院校
【文章頁數(shù)】:69 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1-1?Lurgi工藝??Fiure?1-1?Lurirocess??
1.2.2.1?Lurgi?工藝??20世紀60年代和70年代,全球性石油危機爆發(fā),促使當時歐美國家開始了替代能源領(lǐng)域技??術(shù)的開發(fā)。魯奇公司(Lurgi)?[21'22]率先建立了兩套實驗裝置,該煤氣化工藝(圖1-1)于20世紀??30年代在德國發(fā)展起來。這是唯一一項適用于在管道中生產(chǎn)富CH4合成氣在商業(yè)上可行的技術(shù)。??Lurgi開發(fā)了一個甲烷化裝置,其中包括兩個內(nèi)循環(huán)絕熱固定床反應(yīng)器。其分別與SASOL在南非??的南斯拉夫和EL?Paso?Natural?Gas?Corporation在奧地利建立了中試裝置。使用兩種不同的催化劑,??一種是20wt%Ni/Al2O3的工業(yè)催化劑,另一種是巴斯夫公司研制的高鎳含量(G1-85)的專用甲??烷化催化劑。研宄了?H2/C0比(2.0、3.7和5.8)、C02含量、H20含量、C2-C3含量、硫含量(0.02??mg/m\^n4.0mg/m3N)、溫度和壓力的影響。實驗表明,用第一種催化劑進行的催化劑失活速度??快,第二種催化劑可運行4000?h。H2S的含量對實驗結(jié)果影響較大,H2S含量分別為0.02?mg/m3N??和4.0?mg/m3N,在6.3?%的催化劑床后,轉(zhuǎn)化率從0.5下降到0.2,而在23.8?%的催化劑床層轉(zhuǎn)化??率從0.96下降到0.78。根據(jù)Lurgi和Sasol的實驗結(jié)果
?—?i??圖1-2?HICOM工藝??Figure?1-2?HICOM?process??1.2.2.3?RMP?工藝??美國的拉爾夫?帕森斯公司提出了一種無氣體循環(huán)、無單獨變換裝置(RMP工藝,如圖??1-3)的高溫甲烷化工藝[24]。該工藝由4-6個絕熱固定床甲烷化反應(yīng)器與中間氣體冷卻串聯(lián)而成。??不同比例的合成氣可加入到前四個反應(yīng)器中,并將蒸汽輸送到第一個反應(yīng)器中。系統(tǒng)壓力在??0.45?7.7?MPa,反應(yīng)器入口溫度為315?538?°C,?H2/CO比為1?3。在2.7?MPa的實驗條件下,最??終的干氣成分為9.29?%?H2、0.87?%?CO、46.84?%?C02和43.00?%?CH4。H2/CO比為1的合成氣的??40?%與482?°C的蒸汽混合進入第一反應(yīng)器,冷卻產(chǎn)物氣再與30?%的合成氣混合送入第二反應(yīng)器。??最后30?%的合成氣與來自反應(yīng)器2的產(chǎn)物氣體一起加入到第三反應(yīng)器中。第四、第五和第六反應(yīng)??器的入口溫度分別控制在538?°C、316?°C和260?°C。在第一反應(yīng)中CO主要通過水煤氣變換轉(zhuǎn)化??為<:02和少量的CH4。產(chǎn)品氣經(jīng)第六反應(yīng)器除去水和C02
【參考文獻】:
期刊論文
[1]2017年世界主要國家或地區(qū)天然氣產(chǎn)量[J]. 當代石油石化. 2018(08)
[2]能源結(jié)構(gòu)隨能源需求增長而持續(xù)多樣化——2018年世界能源統(tǒng)計年鑒解讀[J]. 錢伯章,李敏. 中國石油和化工經(jīng)濟分析. 2018(08)
[3]中國天然氣資源勘探開發(fā)現(xiàn)狀、問題及對策建議[J]. 婁鈺,潘繼平,王陸新,王思瀅. 國際石油經(jīng)濟. 2018(06)
[4]未來世界能源發(fā)展展望[J]. 王帥,張紹輝,張利軍,吳昊,楊依依,范虎. 石化技術(shù). 2018(05)
[5]BP世界能源展望(2018年版)發(fā)布[J]. 李春梅. 中國能源. 2018(04)
[6]能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃——油氣行業(yè)四大關(guān)切點——《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》油氣視角的解讀[J]. 李北陵. 中國石化. 2017(04)
[7]國家發(fā)展改革委和國家能源局發(fā)布《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》[J]. 能源研究與利用. 2017(02)
[8]《石油發(fā)展“十三五”規(guī)劃》、《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》出臺[J]. 中國礦業(yè). 2017(02)
[9]煤中負載氫氧化鈣對催化氣化和甲烷化反應(yīng)的影響[J]. 陳兆輝,劉雷,武恒,裴增楷,湛月平,李克忠,鄭巖,吳麗鋒,畢繼誠. 燃料化學學報. 2016(10)
[10]煤氣化過程中鈣催化作用的研究進展[J]. 高美琪,王玉龍,李凡. 化工進展. 2015(03)
博士論文
[1]煤直接制甲烷的熱力學分析和實驗研究[D]. 程曉磊.中國科學院研究生院(工程熱物理研究所) 2013
碩士論文
[1]一步法煤制天然氣的實驗研究與數(shù)值模擬[D]. 李剛.青島大學 2015
[2]一步法煤制天然氣催化劑設(shè)計及工藝研究[D]. 杜留娟.青島科技大學 2015
本文編號:3011674
【文章來源】:寧夏大學寧夏回族自治區(qū) 211工程院校
【文章頁數(shù)】:69 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1-1?Lurgi工藝??Fiure?1-1?Lurirocess??
1.2.2.1?Lurgi?工藝??20世紀60年代和70年代,全球性石油危機爆發(fā),促使當時歐美國家開始了替代能源領(lǐng)域技??術(shù)的開發(fā)。魯奇公司(Lurgi)?[21'22]率先建立了兩套實驗裝置,該煤氣化工藝(圖1-1)于20世紀??30年代在德國發(fā)展起來。這是唯一一項適用于在管道中生產(chǎn)富CH4合成氣在商業(yè)上可行的技術(shù)。??Lurgi開發(fā)了一個甲烷化裝置,其中包括兩個內(nèi)循環(huán)絕熱固定床反應(yīng)器。其分別與SASOL在南非??的南斯拉夫和EL?Paso?Natural?Gas?Corporation在奧地利建立了中試裝置。使用兩種不同的催化劑,??一種是20wt%Ni/Al2O3的工業(yè)催化劑,另一種是巴斯夫公司研制的高鎳含量(G1-85)的專用甲??烷化催化劑。研宄了?H2/C0比(2.0、3.7和5.8)、C02含量、H20含量、C2-C3含量、硫含量(0.02??mg/m\^n4.0mg/m3N)、溫度和壓力的影響。實驗表明,用第一種催化劑進行的催化劑失活速度??快,第二種催化劑可運行4000?h。H2S的含量對實驗結(jié)果影響較大,H2S含量分別為0.02?mg/m3N??和4.0?mg/m3N,在6.3?%的催化劑床后,轉(zhuǎn)化率從0.5下降到0.2,而在23.8?%的催化劑床層轉(zhuǎn)化??率從0.96下降到0.78。根據(jù)Lurgi和Sasol的實驗結(jié)果
?—?i??圖1-2?HICOM工藝??Figure?1-2?HICOM?process??1.2.2.3?RMP?工藝??美國的拉爾夫?帕森斯公司提出了一種無氣體循環(huán)、無單獨變換裝置(RMP工藝,如圖??1-3)的高溫甲烷化工藝[24]。該工藝由4-6個絕熱固定床甲烷化反應(yīng)器與中間氣體冷卻串聯(lián)而成。??不同比例的合成氣可加入到前四個反應(yīng)器中,并將蒸汽輸送到第一個反應(yīng)器中。系統(tǒng)壓力在??0.45?7.7?MPa,反應(yīng)器入口溫度為315?538?°C,?H2/CO比為1?3。在2.7?MPa的實驗條件下,最??終的干氣成分為9.29?%?H2、0.87?%?CO、46.84?%?C02和43.00?%?CH4。H2/CO比為1的合成氣的??40?%與482?°C的蒸汽混合進入第一反應(yīng)器,冷卻產(chǎn)物氣再與30?%的合成氣混合送入第二反應(yīng)器。??最后30?%的合成氣與來自反應(yīng)器2的產(chǎn)物氣體一起加入到第三反應(yīng)器中。第四、第五和第六反應(yīng)??器的入口溫度分別控制在538?°C、316?°C和260?°C。在第一反應(yīng)中CO主要通過水煤氣變換轉(zhuǎn)化??為<:02和少量的CH4。產(chǎn)品氣經(jīng)第六反應(yīng)器除去水和C02
【參考文獻】:
期刊論文
[1]2017年世界主要國家或地區(qū)天然氣產(chǎn)量[J]. 當代石油石化. 2018(08)
[2]能源結(jié)構(gòu)隨能源需求增長而持續(xù)多樣化——2018年世界能源統(tǒng)計年鑒解讀[J]. 錢伯章,李敏. 中國石油和化工經(jīng)濟分析. 2018(08)
[3]中國天然氣資源勘探開發(fā)現(xiàn)狀、問題及對策建議[J]. 婁鈺,潘繼平,王陸新,王思瀅. 國際石油經(jīng)濟. 2018(06)
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[5]BP世界能源展望(2018年版)發(fā)布[J]. 李春梅. 中國能源. 2018(04)
[6]能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃——油氣行業(yè)四大關(guān)切點——《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》油氣視角的解讀[J]. 李北陵. 中國石化. 2017(04)
[7]國家發(fā)展改革委和國家能源局發(fā)布《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》[J]. 能源研究與利用. 2017(02)
[8]《石油發(fā)展“十三五”規(guī)劃》、《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》出臺[J]. 中國礦業(yè). 2017(02)
[9]煤中負載氫氧化鈣對催化氣化和甲烷化反應(yīng)的影響[J]. 陳兆輝,劉雷,武恒,裴增楷,湛月平,李克忠,鄭巖,吳麗鋒,畢繼誠. 燃料化學學報. 2016(10)
[10]煤氣化過程中鈣催化作用的研究進展[J]. 高美琪,王玉龍,李凡. 化工進展. 2015(03)
博士論文
[1]煤直接制甲烷的熱力學分析和實驗研究[D]. 程曉磊.中國科學院研究生院(工程熱物理研究所) 2013
碩士論文
[1]一步法煤制天然氣的實驗研究與數(shù)值模擬[D]. 李剛.青島大學 2015
[2]一步法煤制天然氣催化劑設(shè)計及工藝研究[D]. 杜留娟.青島科技大學 2015
本文編號:3011674
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