濕法脫硫改造的選擇及論證
【學(xué)位授予單位】:天津大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號】:TQ546.5
【圖文】:
圖 3-1 新上脫硫系統(tǒng)前工藝流程圖3.3.2 新上脫硫系統(tǒng)后工藝流程描述煤氣一部分進入湍球塔,在湍球塔內(nèi)小球不斷湍動的作用下,可增大與煤氣的接觸面積,提高脫硫效率,使煤氣中硫含量降至 50%以下。出湍球塔的煤氣串聯(lián)通過二臺脫硫塔繼續(xù)用脫硫液逆流接觸洗滌。煤氣經(jīng)最終一臺脫硫塔的捕霧段除去霧滴后送到后序工段(焦?fàn)t加熱、甲醇生產(chǎn)、20 噸鍋爐使用)。另一部分煤氣進入老脫硫塔底部,與脫硫液逆流接觸后送至后續(xù)工段(焦?fàn)t加熱、粗苯管式爐)。出湍球塔的脫硫液經(jīng)湍球塔液封槽流入溶液循環(huán)槽及反應(yīng)槽,在此加入堿和催化劑 PDS-600。溶液循環(huán)槽的脫硫液經(jīng)新脫硫液循環(huán)管泵抽送至 A 再生塔,溶液與空壓站送來的壓縮空氣經(jīng)過不同的管道并流進入 A 再生塔底部,再生后的脫硫液繼續(xù)重復(fù)使用。從兩臺脫硫塔的輕瓷填料中吸收了 H2S 和 HCN 的
圖 3-2 新上脫硫系統(tǒng)后工藝流程圖相比盛隆公司及其他廠家工藝流程,減少了一臺富液槽及一臺富液泵,A#脫硫塔及 B#脫硫塔的脫硫液全部進入富液槽,減少了基建投資費用,實行一泵拖兩塔,簡化了工藝流程。脫硫塔 A 塔及 B 塔可以并聯(lián)使用也可以串聯(lián)使用,在生產(chǎn)運行中,若出現(xiàn)特殊情況,可以切出單臺使用。3.4 工藝參數(shù)前后對比3.4.1 新上脫硫系統(tǒng)前參數(shù)概況入老脫硫塔煤氣溫度:25~30℃;入老脫硫塔脫硫液溫度:35±3℃;脫硫塔阻力<1000Pa;
4.1 改造后工藝概況2015 年經(jīng)過停產(chǎn)改造利用一再生塔帶兩脫硫塔,目前是用新系 A 再生塔脫硫液循環(huán)管道管徑維持原設(shè)計不變,工藝管線仍按原走向布置,僅是在 A 再生塔去湍球塔 U 型彎管底部,將 DN450 彎頭換成 DN450 的三通,預(yù)留 DN450 的口,焊法蘭,安裝 DN450 的薄型閘閥與 A 再生塔連接,由 A 再生塔布管供老系脫硫塔。在進 A 再生塔流量計前加三通,可停用新系泵房供脫硫液,用老泵房供 A 系再生塔,負(fù)責(zé)湍球塔及老脫硫塔的噴淋。車間采用切取老系一部分流量,通過 A 再生塔供給湍球塔噴灑,停用原 A#循環(huán)泵,目前脫硫新系統(tǒng)僅有一臺 B 系循環(huán)泵在運行,每年可節(jié)省用電 120 萬元。B 再生塔循環(huán)系統(tǒng)已在 B 系循環(huán)泵進出口分別用 DN150 的管道串接,即用一臺揚程 65 m,流量 1170 m3/h,功率 280 Kw 的脫硫液循環(huán)泵同時帶 A、B 脫硫塔,用 A#再生塔帶湍球塔及老脫硫塔,B 再生塔帶 A、B 脫硫塔,停用老再生塔。
【參考文獻】
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本文編號:2776654
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