塑料圣誕樹(shù)松條自動(dòng)剪切機(jī)檢測(cè)及控制系統(tǒng)的研制
發(fā)布時(shí)間:2017-08-12 03:17
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【摘要】:由于拉松機(jī)性能的原因生產(chǎn)的飛尾塑料松條中松枝長(zhǎng)短不一致,所以松條的切斷工序必須采用人眼對(duì)剪切處定位和手工進(jìn)行切斷,生產(chǎn)效率低、切斷合格率低、工人勞動(dòng)強(qiáng)度大、對(duì)工人的熟練程度要求高。針對(duì)上述問(wèn)題,研制了一臺(tái)松條自動(dòng)剪切機(jī)。本文的內(nèi)容是對(duì)塑料圣誕樹(shù)松條自動(dòng)剪切機(jī)檢測(cè)及控制系統(tǒng)的研制。松條自動(dòng)剪切機(jī)檢測(cè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)是設(shè)備研制的難點(diǎn)。本文在分析了塑料圣誕樹(shù)松枝生產(chǎn)工藝和對(duì)塑料圣誕樹(shù)松條飛尾處精確定位的重點(diǎn)及難點(diǎn)進(jìn)行大量的研究的基礎(chǔ)上,得出了造成檢測(cè)困難的原因是塑料松條飛尾處不確定,重點(diǎn)是檢測(cè)位置有明顯變化。通過(guò)對(duì)傳感器系統(tǒng)進(jìn)行大量實(shí)驗(yàn)和改進(jìn)設(shè)計(jì),驗(yàn)證了系統(tǒng)的可行性并得出了檢測(cè)系統(tǒng)的最佳參數(shù)。自動(dòng)剪切機(jī)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)是設(shè)備研制的核心。本文在全面分析松條自動(dòng)剪切機(jī)的機(jī)構(gòu)組成、生產(chǎn)過(guò)程注意事項(xiàng)、工作環(huán)境和動(dòng)作順序基礎(chǔ)上,明確了塑料圣誕樹(shù)松條自動(dòng)剪切機(jī)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)步驟,總結(jié)出了松條自動(dòng)剪切機(jī)的控制要求。根據(jù)控制要求選擇合適的PLC、擴(kuò)展模塊、步進(jìn)電機(jī)和觸摸屏,再以PLC為核心部件結(jié)合步進(jìn)電機(jī)及其它電器元件,對(duì)控制系統(tǒng)硬件進(jìn)行具體的選型設(shè)計(jì);根據(jù)I/O口設(shè)備,對(duì)PLC的I/O口進(jìn)行地址分配;根據(jù)切松過(guò)程的控制要求設(shè)計(jì)了控制系統(tǒng)的硬件電路(主電路和PLC的外圍電路),完成硬件的接線(xiàn)工作和電氣控制柜的設(shè)計(jì)制作;分別利用PLC編程軟件STEP7-Micro/WIN及觸摸屏設(shè)計(jì)軟件EasyBuilder8000完成對(duì)控制系統(tǒng)PLC程序的編寫(xiě)和觸摸屏畫(huà)面的設(shè)計(jì),并對(duì)相關(guān)程序進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室調(diào)試和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試。
【關(guān)鍵詞】:松條 松枝 松條自動(dòng)剪切機(jī) 控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā) 檢測(cè)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)
【學(xué)位授予單位】:湖北工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類(lèi)號(hào)】:TQ320.5;TP273
【目錄】:
- 摘要4-5
- Abstract5-9
- 第1章 緒論9-16
- 1.1 研究背景9-12
- 1.1.1 人造圣誕樹(shù)的簡(jiǎn)介9-10
- 1.1.2 塑料圣誕樹(shù)松枝制造工藝10-12
- 1.2 國(guó)內(nèi)外松條切斷設(shè)備的現(xiàn)狀和趨勢(shì)12-13
- 1.3 選題的來(lái)源及需要解決的問(wèn)題13-15
- 1.3.1 選題的來(lái)源13-14
- 1.3.2 需要解決的問(wèn)題14-15
- 1.4 課題的意義15
- 1.5 論文的主要研究?jī)?nèi)容和章節(jié)安排15-16
- 第2章 松條自動(dòng)剪切機(jī)設(shè)計(jì)要求及總體方案16-25
- 2.1 松條自動(dòng)剪切機(jī)介紹16-19
- 2.1.1 松條自動(dòng)剪切機(jī)的組成和各部分的作用16-19
- 2.1.2 松條自動(dòng)剪切機(jī)工作環(huán)境19
- 2.2 松條自動(dòng)剪切機(jī)生產(chǎn)產(chǎn)品分析19-21
- 2.2.1 松條和松枝的各方面尺寸19-20
- 2.2.2 生產(chǎn)過(guò)程注意事項(xiàng)20-21
- 2.3 控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)步驟21-23
- 2.4 松條自動(dòng)剪切機(jī)控制要求23-24
- 2.5 本章小結(jié)24-25
- 第3章 松條自動(dòng)剪切檢測(cè)系統(tǒng)及其參數(shù)設(shè)置25-37
- 3.1 松枝檢測(cè)的重點(diǎn)和難點(diǎn)25-26
- 3.2 可行方案與方案確定26-27
- 3.2.1 可行方案26-27
- 3.2.2 方案對(duì)比分析27
- 3.3 切割電機(jī)的控制理論與算法27-31
- 3.3.1 梯形速度控制27-28
- 3.3.2 S曲線(xiàn)速度控制28-31
- 3.4 剪切位置精度確認(rèn)31
- 3.5 方案的試驗(yàn)和參數(shù)確定31-34
- 3.5.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/span>31-32
- 3.5.2 實(shí)驗(yàn)的儀器和電路圖32
- 3.5.3 實(shí)驗(yàn)程序32
- 3.5.4 實(shí)驗(yàn)過(guò)程32-34
- 3.6 改進(jìn)方案并實(shí)驗(yàn)34-36
- 3.7 確定方案參數(shù)36
- 3.8 本章小結(jié)36-37
- 第4章 松條自動(dòng)剪切機(jī)控制系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)37-49
- 4.1 主要硬件選型37-44
- 4.1.1 PLC及其擴(kuò)展模塊選型37-39
- 4.1.2 觸摸屏選型39
- 4.1.3 步進(jìn)電機(jī)選型39-44
- 4.2 硬件電路設(shè)計(jì)44-46
- 4.2.1 主電路圖44
- 4.2.2 PLC外圍電路圖44-46
- 4.3 控制拒設(shè)計(jì)46-48
- 4.4 本章小結(jié)48-49
- 第5章 松條自動(dòng)剪切機(jī)控制系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)49-61
- 5.1 PLC系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)49-56
- 5.1.2 主程序設(shè)計(jì)49-50
- 5.1.3 自動(dòng)程序50-53
- 5.1.4 手動(dòng)程序53-56
- 5.2 人機(jī)界面程序設(shè)計(jì)56-60
- 5.2.1 人機(jī)界面設(shè)計(jì)步驟56-57
- 5.2.2 人機(jī)界面設(shè)計(jì)57-60
- 5.3 本章小結(jié)60-61
- 第6章 總結(jié)與展望61-63
- 6.1 總結(jié)61-62
- 6.2 展望62-63
- 參考文獻(xiàn)63-65
- 致謝65
【參考文獻(xiàn)】
中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條
1 李萬(wàn)軍;;組態(tài)軟件WinCC在天然氣輸配監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用[J];工業(yè)儀表與自動(dòng)化裝置;2012年01期
2 閆啟平;李銀雪;;低碳經(jīng)濟(jì)與廢鋼鐵利用[J];鋼鐵研究;2011年02期
3 夏東R,
本文編號(hào):659509
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