玉陽湖溢洪道體型及泄流能力試驗研究
發(fā)布時間:2021-01-24 17:29
根據(jù)濟(jì)源市玉陽湖溢洪道實際運行情況,采用水工模型試驗,對溢洪道體型、泄流能力、流態(tài)流速、壓力分布、消能防沖等進(jìn)行系統(tǒng)研究,通過不同方案的對比試驗,進(jìn)一步優(yōu)化了工程設(shè)計。試驗結(jié)果表明,溢洪道進(jìn)口高程降低后泄流能力能夠滿足設(shè)計要求,將消力池由二級消力池改為一級消力池后消能效果明顯,可對下游起到很好的保護(hù)作用。針對水流上竄墻頂?shù)默F(xiàn)象,提出加高溢洪道進(jìn)口墩頭和下游翼墻的合理化建議。
【文章來源】:人民珠江. 2020,41(12)
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
消力池由二級消力池改為一級消力池(m)
玉陽湖位于黃河流域蟒河支流湨河上,河南省濟(jì)源市西約4 km,控制流域面積152.5 km2,總庫容664萬m3,是一座以改善城市水環(huán)境為主,兼顧城市應(yīng)急供水及防洪等綜合利用的小(1)型水利樞紐工程。水庫正常蓄水位172.00 m;30年一遇水位171.00 m;50年一遇設(shè)計水位171.19 m;500年一遇校核水位173.38 m。水庫布設(shè)有5孔溢洪道,最大泄流量2 633.0 m3/s。溢洪道由進(jìn)口段、閘室段、消力池段、漸變段和海漫段組成。進(jìn)口段為圓弧形半重力式擋土墻,閘室段長27 m,過流寬度50 m,閘底板高程161.00 m,曲線型實用堰,堰頂高程165.00 m,堰后降至159.50 m;消力池段總長度50 m,布置有兩級消力池,均設(shè)有消力坎,一級消力池長度30 m,寬度由62 m漸變到74 m,坎高3.0 m;二級消力池長20 m,寬74 m,坎高1.7 m;漸變段長40 m,由矩形斷面變?yōu)樘菪螖嗝?底寬不變。海漫段長60 m,為梯形斷面,末端設(shè)防沖槽,防沖槽深1.5 m,頂寬10.5 m,底寬3 m。溢洪道剖面見圖1。2 研究方案和模型制作
原體型各工況下,溢洪道進(jìn)口水流平穩(wěn)。過閘室后在一級消力池形成淹沒水躍,30年、50年一遇躍首前后移動不大,500年一遇時,躍首上下移動范圍2 m左右,水流在一級消力池兩側(cè)附近形成回流,50年一遇洪水時,回流區(qū)右岸流速-1.27~-1.74 m/s,左岸流速-2.13~-2.55 m/s,500年一遇洪水時,回流流速-1.7~-2.4 m/s,回流沿側(cè)墻回溯而上,水花周期性地沖上邊墻頂,邊墻高度不夠,見圖2。水流出一級消力池后在二級池內(nèi)形成水躍,30年、50年一遇水躍穩(wěn)定,偶爾有水流上竄墻頂?shù)默F(xiàn)象。500年一遇二級消力池躍首呈扇形分布,軸線附近的躍首已超出消力坎,過消力坎后形成了跌水,一二級消力池兩側(cè)墻頂上水明顯,側(cè)墻高度明顯不足,見圖3。圖3 原體型500年一遇洪水一二級消力池兩側(cè)墻頂上水明顯
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]某山區(qū)溢洪道流態(tài)優(yōu)化和消能試驗研究[J]. 胡良明,胡志鵬,謝學(xué)東,郭新蕾,王濤. 人民黃河. 2020(03)
[2]“龍?zhí)ь^”泄洪洞高速水流摻氣減蝕研究[J]. 詹雙橋,楊志明,鄭洪. 水利規(guī)劃與設(shè)計. 2019(04)
[3]前坪水庫溢洪道單體水工模型試驗研究及分析[J]. 蘇曉玉,趙雪萍,李磊. 水利建設(shè)與管理. 2018(02)
[4]某水庫臺階式溢洪道優(yōu)化試驗研究[J]. 周蘇芬,邵仁建,陳斌. 人民珠江. 2017(10)
[5]WES型復(fù)合堰型劃分及泄流能力研究[J]. 袁群,賀懋茂,趙玉良,李松平. 長江科學(xué)院院報. 2013(05)
[6]鴨河口水庫除險加固工程溢洪道水工模型試驗[J]. 趙玉良,趙雪萍,李松平,蘇曉玉. 人民黃河. 2011(03)
[7]燕山水庫整體水工模型試驗研究[J]. 趙雪萍,趙玉良,李松平. 人民黃河. 2009(09)
碩士論文
[1]鴨河口水庫除險加固工程1#、2#溢洪道水工模型試驗研究[D]. 李松平.鄭州大學(xué) 2010
本文編號:2997643
【文章來源】:人民珠江. 2020,41(12)
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
消力池由二級消力池改為一級消力池(m)
玉陽湖位于黃河流域蟒河支流湨河上,河南省濟(jì)源市西約4 km,控制流域面積152.5 km2,總庫容664萬m3,是一座以改善城市水環(huán)境為主,兼顧城市應(yīng)急供水及防洪等綜合利用的小(1)型水利樞紐工程。水庫正常蓄水位172.00 m;30年一遇水位171.00 m;50年一遇設(shè)計水位171.19 m;500年一遇校核水位173.38 m。水庫布設(shè)有5孔溢洪道,最大泄流量2 633.0 m3/s。溢洪道由進(jìn)口段、閘室段、消力池段、漸變段和海漫段組成。進(jìn)口段為圓弧形半重力式擋土墻,閘室段長27 m,過流寬度50 m,閘底板高程161.00 m,曲線型實用堰,堰頂高程165.00 m,堰后降至159.50 m;消力池段總長度50 m,布置有兩級消力池,均設(shè)有消力坎,一級消力池長度30 m,寬度由62 m漸變到74 m,坎高3.0 m;二級消力池長20 m,寬74 m,坎高1.7 m;漸變段長40 m,由矩形斷面變?yōu)樘菪螖嗝?底寬不變。海漫段長60 m,為梯形斷面,末端設(shè)防沖槽,防沖槽深1.5 m,頂寬10.5 m,底寬3 m。溢洪道剖面見圖1。2 研究方案和模型制作
原體型各工況下,溢洪道進(jìn)口水流平穩(wěn)。過閘室后在一級消力池形成淹沒水躍,30年、50年一遇躍首前后移動不大,500年一遇時,躍首上下移動范圍2 m左右,水流在一級消力池兩側(cè)附近形成回流,50年一遇洪水時,回流區(qū)右岸流速-1.27~-1.74 m/s,左岸流速-2.13~-2.55 m/s,500年一遇洪水時,回流流速-1.7~-2.4 m/s,回流沿側(cè)墻回溯而上,水花周期性地沖上邊墻頂,邊墻高度不夠,見圖2。水流出一級消力池后在二級池內(nèi)形成水躍,30年、50年一遇水躍穩(wěn)定,偶爾有水流上竄墻頂?shù)默F(xiàn)象。500年一遇二級消力池躍首呈扇形分布,軸線附近的躍首已超出消力坎,過消力坎后形成了跌水,一二級消力池兩側(cè)墻頂上水明顯,側(cè)墻高度明顯不足,見圖3。圖3 原體型500年一遇洪水一二級消力池兩側(cè)墻頂上水明顯
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]某山區(qū)溢洪道流態(tài)優(yōu)化和消能試驗研究[J]. 胡良明,胡志鵬,謝學(xué)東,郭新蕾,王濤. 人民黃河. 2020(03)
[2]“龍?zhí)ь^”泄洪洞高速水流摻氣減蝕研究[J]. 詹雙橋,楊志明,鄭洪. 水利規(guī)劃與設(shè)計. 2019(04)
[3]前坪水庫溢洪道單體水工模型試驗研究及分析[J]. 蘇曉玉,趙雪萍,李磊. 水利建設(shè)與管理. 2018(02)
[4]某水庫臺階式溢洪道優(yōu)化試驗研究[J]. 周蘇芬,邵仁建,陳斌. 人民珠江. 2017(10)
[5]WES型復(fù)合堰型劃分及泄流能力研究[J]. 袁群,賀懋茂,趙玉良,李松平. 長江科學(xué)院院報. 2013(05)
[6]鴨河口水庫除險加固工程溢洪道水工模型試驗[J]. 趙玉良,趙雪萍,李松平,蘇曉玉. 人民黃河. 2011(03)
[7]燕山水庫整體水工模型試驗研究[J]. 趙雪萍,趙玉良,李松平. 人民黃河. 2009(09)
碩士論文
[1]鴨河口水庫除險加固工程1#、2#溢洪道水工模型試驗研究[D]. 李松平.鄭州大學(xué) 2010
本文編號:2997643
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/shuiwenshuili/2997643.html
最近更新
教材專著