海潮影響下低水頭水閘消能結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究
【圖文】:
2m×6.5m(寬×高),閘室底板高程-3.00m。水閘上游內(nèi)河設(shè)計常水位為1.50m,20年一遇設(shè)計洪水位3.35m,100年一遇設(shè)計洪水位3.87m,水閘下游外海100年一遇設(shè)計潮位4.63m。正常運用情況下,確保上游1.50m的設(shè)計常水位,當(dāng)遭遇大潮時關(guān)閉閘門擋潮;當(dāng)大洪水和大潮同時出現(xiàn)潮位高于洪水位時關(guān)閉閘門,啟用滯洪區(qū);當(dāng)潮位低于洪水位時開啟閘門泄洪。水閘設(shè)計排洪最大過閘流量為735m3/s。水閘整體布置示意圖見圖1。圖1水閘布置示意圖Fig.1Schematicdiagramofsluicearrangement當(dāng)水閘下游受海潮影響時,下游水位會出現(xiàn)較大變動,使出閘水流從自由流到淹沒流,從急流到緩流均有可能發(fā)生,導(dǎo)致水流更加復(fù)雜,從而對消能設(shè)施也提出了更高的要求[1~3]。目前對多級消力池消能結(jié)構(gòu)的設(shè)計尚無相應(yīng)的規(guī)程規(guī)范,消能結(jié)構(gòu)的選用和優(yōu)化設(shè)計,只能通過模型試驗加以研究和優(yōu)化確定[4,5]。為此,本文根據(jù)晉江濱海新區(qū)填海造地工程#1水閘排洪工況的水流特點和消能防沖要求,針對原設(shè)計一級消力池容易波狀水躍和消能率低的問題,通過對#1水閘模型外海消能結(jié)構(gòu)進(jìn)行多次優(yōu)化試驗,提出水閘在海潮影響下消能問題的解決方案和消能結(jié)構(gòu)優(yōu)化措施,研究結(jié)果可供類似工程借鑒參考。2試驗設(shè)計、量測方法及一級消力池方案(1)試驗設(shè)計。試驗采用水閘整體物理模型方法,模型按重力相似定律設(shè)計,模型幾何比尺為1∶30,流量比尺為1∶4929.5,速度比尺為1∶5.477。水閘縱軸線左右各。保叮埃,此外取壩址上游300m
5.0-6.3-4.0二級消力池加深試驗425.0-5.3-4.050.0-6.3-4.0二級池消力加深加長試驗525.0-5.3不等25.0-5.3不等尾坎高程組合優(yōu)化試驗625.0-5.3-4.025.0-5.3-4.8輔助消能措施優(yōu)化為-4.00m。設(shè)置二級消力池后,二次水躍產(chǎn)生于第二級消力池內(nèi),但消力池下游在工況1、2、3下仍產(chǎn)生明顯的波狀水躍。并測得二級消力池尾坎處流速依然很大,在5m/s左右。工況2外海側(cè)水流流態(tài)見圖3。圖3初設(shè)二級消力池試驗下水流流態(tài)Fig.3Waterflowregimeunderthesecondlevelstillingpoolexperimentofpreliminarydesign根據(jù)圖3,并結(jié)合現(xiàn)有理論研究成果和工程經(jīng)驗,初步判斷為消力池池深或池長不夠或尾坎高程不合理。3.2.2二級消力池加深試驗根據(jù)初設(shè)二級消力池試驗結(jié)果,將二級消力池底高程加深至-6.3m,池長和尾坎高不變。在工況1、2、3下二級消力池內(nèi)水流均產(chǎn)生穩(wěn)定的水躍。二級消力池末端最大流速在3m/s上下,防沖槽平均流速2.0~2.5m/s,二級消力池取得了較好的消能效果,但出池流態(tài)較差,需進(jìn)一步優(yōu)化。在工況2下,其垂向流速分布見圖4。3.2.3二級消力池加深加長試驗根據(jù)二級消力池加深試驗結(jié)果,將二級消力池底高程加深至-6.3m,長度加長至50m。工況1、2、3下,二次水躍發(fā)生在第二級消力池內(nèi),,二級消力池內(nèi)近底流速在2m/s上下,但在工況2下,二級消力池出池流速仍較大,最大流速達(dá)4.3m
【作者單位】: 南京水利科學(xué)研究院水文水資源與水利工程科學(xué)國家重點實驗室;河海大學(xué)水利水電學(xué)院;
【基金】:國家自然科學(xué)基金項目(5167090977)
【分類號】:TV653
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