水力加壓器結構性能仿真分析與優(yōu)化
發(fā)布時間:2021-12-29 03:54
在大位移井、水平井鉆井作業(yè)過程中,鉆鋌施加給鉆頭的鉆壓接近于零,鉆頭受到軸向的振動激勵,引起上部鉆柱振動。國內外主要使用水力加壓器解決鉆頭托壓與鉆柱振動問題,水力加壓器將鉆柱與下部鉆具柔性連接,利用鉆頭水眼節(jié)流壓降為鉆頭提供能量,從而減小鉆柱耦合振動及鉆壓波動,有效地解決了跳鉆、送鉆不均勻等問題�,F(xiàn)有的水力加壓器工作行程短,工作中很難控制在行程工作段,只起到軸向減振作用,不能減小扭轉振動;水力加壓器密封結構在鉆井液高速沖刷下,易造成沖蝕磨損,引起活塞腔內的鉆井液泄露導致鉆壓下降甚至為零。針對上述問題,本文設計了一種新型水力加壓器,并進行了有限元分析,本文完成的工作如下:(1)調研分析了水力加壓器的發(fā)展情況,分析了水力加壓器工作機理,確定水力加壓器各部件的主要工作力學特點。分析了水力加壓器的各種失效形式。(2)設計一種水力加壓器,計算水力加壓器扭矩傳遞機構與扭矩減振等機構尺寸及強度參數(shù),繪制其裝配圖、零件圖,完成水力加壓器的三維實體造型和虛擬裝配。(3)建立水力加壓器缸套、芯軸、扭矩減振機構有限元仿真模型,利用ABAQUS有限元軟件對水力加壓器部件進行有限元分析,包括缸套、芯軸、扭矩減振...
【文章來源】:西南石油大學四川省
【文章頁數(shù)】:97 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1-1鉆井用水力加壓器結構示意圖??
?西南石油大學專業(yè)學位碩士研究生學位論文???1?2_?生丄?i?7?1?m?11?[2?13?14?15?16??1-上接頭;2-—級缸套;3-—級活塞;4-回位彈簧;5-滑閥;6-—級活塞芯軸;7-Y型密封圈;8-??鎖緊螺母;9-二級活塞;10-二級缸套;11-二級活塞芯軸;12-三級缸套;13-?Y型密封圈;14-擋??瓦;15-下接頭;16連接套??圖1-2水平井水力加壓器結構示意圖??1997年大慶石油學院李子豐?為了簡化鉆進操作、便于控制井眼軌道、延長鉆具的??使用壽命,提出了液力井斜控制減振——推進器,如圖1-3,該工具有井斜控制、減振和??推進三大功能。通過調節(jié)鉆井泵排量,工具可實現(xiàn)伸出和縮進,從而調節(jié)穩(wěn)定器與鉆頭之??間的距離,從而改變鉆具組合的造斜特性。但鉆井液中的巖屑容易進入活塞密封間隙,??與密封圈摩擦,造成密封圈失效,使水力加壓器失去加壓功能。??1?A?2?3?4??A?A-A??卜缸套;2-穩(wěn)定器;3-密封圈;4-內筒??圖1-3液力井斜控制/減振/推進器結構示意圖??1999年西南石油學院林元華[_”建立了兩種水力加壓器鉆壓計算的數(shù)學模型,分別計??算了井下馬達與水力加壓器組合的鉆壓。在計算井下馬達串聯(lián)在水力加壓器下方時,將??馬達輸出扭矩與馬達壓降關系簡化為線性關系,綜合考慮水力加壓器芯軸與缸套、活塞??與缸套,水力加壓器以下工具與井壁摩擦力,采用迭代法和壓力平衡法分別計算出馬達??壓降和鉆壓。經(jīng)川東北七里19井的現(xiàn)場試驗驗證了兩種算法的正確性。??1999西南石油學院林元華[5]分析了鉆柱失效的原因,提出了在水力加壓器下加適當??數(shù)量鉆鋌的方案,利用鉆鋌的軸向振
?水力加壓器結構性能仿真分析與優(yōu)化???1999年西南石油學院杜春常[7]設計了一種鉆頭水力脈沖加壓器。解決了水力加壓器??在深井中鉆頭壓降小,鉆壓施加困難的問題。利用自激振蕩脈沖接頭產(chǎn)生水力脈沖射流,??改變井底流場壓力狀況,加快巖屑沿井眼環(huán)空上返速率,避免鉆頭對巖石重復切削,作??用在鉆具上的脈沖壓力對巖石產(chǎn)生沖擊。提高了鉆頭巖石破碎效率。如圖1-4所示。這??種水力加壓器自激振蕩脈沖接頭易損壞,在深井中水功率損失大,接頭產(chǎn)生的脈沖射流??能量較小,水力破巖、清巖能力大幅下降,導致機械鉆速降低。??一..…L?2_L?…4?.??1-接頭;2-活塞密封圈;3-液缸;4-活塞芯軸;5-配合接頭??圖1-4鉆頭水力脈沖加壓器結構示意圖??2001年浙江大學李玉海[8]分析了鉆柱的振動形式,建立了鉆柱扭轉、縱向振動的數(shù)??學模型,結合鉆柱損壞的實際情況,認為振動是鉆柱損壞的主要原因,并以此為根據(jù),??提出水力加壓器結構設計和現(xiàn)場實驗。驗證了水力加壓器具有防斜打直、減振、加壓的??功能。??2002年江漢機械研宄所汪福華[9]針對Eastman?Teleco公司生產(chǎn)的液力推進器推力小,??不適合常規(guī)井眼水平井鉆井等缺點,設計了?SL-160型液力加壓器,根據(jù)鉆進參數(shù)的要??求,利用優(yōu)選活塞組件參數(shù),以適應不同地層鉆壓、排量和噴嘴壓降等的變化。該工具在??勝利油田盤40-平1井1209?1422?m井段、埕北21—平1井3945.04?4?364.23?m井段進??行試驗,試驗結果表明帶有水力加壓器的鉆具鉆壓平穩(wěn),平均機械鉆速分別為8.5m/h??和10.5m/h。但這種水力加壓器行程較短,只有40cm,很難控制
【參考文獻】:
期刊論文
[1]C形雙面組合密封裝置密封性能分析[J]. 熊雄,周知進,羅先聰. 潤滑與密封. 2018(11)
[2]42CrMo鋼激光沖擊誘導殘余應力的數(shù)值模擬[J]. 陳彬. 井岡山大學學報(自然科學版). 2018(06)
[3]雙三角滑環(huán)式組合密封的密封性能分析[J]. 童華,陳明旸. 潤滑與密封. 2018(10)
[4]注水壓力對膠筒密封性能的影響研究[J]. 周力,呂鳳霞,袁惠新,楊賀,王偉辰. 工業(yè)安全與環(huán)保. 2018(08)
[5]考慮井壁摩擦隨機性的鉆柱動力學模型[J]. 田家林,楊應林,楊琳,吳志鑫,申彤,李蕾. 振動與沖擊. 2018(11)
[6]C形滑環(huán)式組合密封的密封性能[J]. 劉清友,楊亞強,朱海燕,鄭威,劉威. 潤滑與密封. 2017(08)
[7]井下液力復合加壓器的結構改進與力學分析[J]. 張銳堯,夏宏南. 石油機械. 2017(04)
[8]新型長沖程液力加壓推進器設計[J]. 賈洋. 石油礦場機械. 2016(08)
[9]液力推進式鉆井工具理論分析和流體仿真[J]. 張皓坤. 液壓與氣動. 2016(08)
[10]活塞式水下力傳感器壓力平衡裝置力學特性分析[J]. 陳恩偉,楊歷,曹永友,陸益民,劉正士,王勇. 中國機械工程. 2016(13)
博士論文
[1]鉆柱粘滑振動非線性特征分析與魯棒控制研究[D]. 鞏全成.西北工業(yè)大學 2016
碩士論文
[1]連續(xù)油管小井眼側鉆加壓送進裝置設計與研究[D]. 李旭東.西安石油大學 2018
[2]液力推進式鉆井工具理論分析與數(shù)字化樣機設計[D]. 張皓坤.西安石油大學 2017
[3]海洋平臺鉆桿的升沉補償裝置原理與裝備研究[D]. 康建偉.西安石油大學 2015
[4]DQ-90型頂部驅動系統(tǒng)方案研究[D]. 路通.蘭州理工大學 2014
[5]鉆柱減振避振器設計及性能研究[D]. 吳歡.燕山大學 2013
[6]下部鉆具組合動力學分析[D]. 鄒波.西南石油學院 2005
本文編號:3555349
【文章來源】:西南石油大學四川省
【文章頁數(shù)】:97 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1-1鉆井用水力加壓器結構示意圖??
?西南石油大學專業(yè)學位碩士研究生學位論文???1?2_?生丄?i?7?1?m?11?[2?13?14?15?16??1-上接頭;2-—級缸套;3-—級活塞;4-回位彈簧;5-滑閥;6-—級活塞芯軸;7-Y型密封圈;8-??鎖緊螺母;9-二級活塞;10-二級缸套;11-二級活塞芯軸;12-三級缸套;13-?Y型密封圈;14-擋??瓦;15-下接頭;16連接套??圖1-2水平井水力加壓器結構示意圖??1997年大慶石油學院李子豐?為了簡化鉆進操作、便于控制井眼軌道、延長鉆具的??使用壽命,提出了液力井斜控制減振——推進器,如圖1-3,該工具有井斜控制、減振和??推進三大功能。通過調節(jié)鉆井泵排量,工具可實現(xiàn)伸出和縮進,從而調節(jié)穩(wěn)定器與鉆頭之??間的距離,從而改變鉆具組合的造斜特性。但鉆井液中的巖屑容易進入活塞密封間隙,??與密封圈摩擦,造成密封圈失效,使水力加壓器失去加壓功能。??1?A?2?3?4??A?A-A??卜缸套;2-穩(wěn)定器;3-密封圈;4-內筒??圖1-3液力井斜控制/減振/推進器結構示意圖??1999年西南石油學院林元華[_”建立了兩種水力加壓器鉆壓計算的數(shù)學模型,分別計??算了井下馬達與水力加壓器組合的鉆壓。在計算井下馬達串聯(lián)在水力加壓器下方時,將??馬達輸出扭矩與馬達壓降關系簡化為線性關系,綜合考慮水力加壓器芯軸與缸套、活塞??與缸套,水力加壓器以下工具與井壁摩擦力,采用迭代法和壓力平衡法分別計算出馬達??壓降和鉆壓。經(jīng)川東北七里19井的現(xiàn)場試驗驗證了兩種算法的正確性。??1999西南石油學院林元華[5]分析了鉆柱失效的原因,提出了在水力加壓器下加適當??數(shù)量鉆鋌的方案,利用鉆鋌的軸向振
?水力加壓器結構性能仿真分析與優(yōu)化???1999年西南石油學院杜春常[7]設計了一種鉆頭水力脈沖加壓器。解決了水力加壓器??在深井中鉆頭壓降小,鉆壓施加困難的問題。利用自激振蕩脈沖接頭產(chǎn)生水力脈沖射流,??改變井底流場壓力狀況,加快巖屑沿井眼環(huán)空上返速率,避免鉆頭對巖石重復切削,作??用在鉆具上的脈沖壓力對巖石產(chǎn)生沖擊。提高了鉆頭巖石破碎效率。如圖1-4所示。這??種水力加壓器自激振蕩脈沖接頭易損壞,在深井中水功率損失大,接頭產(chǎn)生的脈沖射流??能量較小,水力破巖、清巖能力大幅下降,導致機械鉆速降低。??一..…L?2_L?…4?.??1-接頭;2-活塞密封圈;3-液缸;4-活塞芯軸;5-配合接頭??圖1-4鉆頭水力脈沖加壓器結構示意圖??2001年浙江大學李玉海[8]分析了鉆柱的振動形式,建立了鉆柱扭轉、縱向振動的數(shù)??學模型,結合鉆柱損壞的實際情況,認為振動是鉆柱損壞的主要原因,并以此為根據(jù),??提出水力加壓器結構設計和現(xiàn)場實驗。驗證了水力加壓器具有防斜打直、減振、加壓的??功能。??2002年江漢機械研宄所汪福華[9]針對Eastman?Teleco公司生產(chǎn)的液力推進器推力小,??不適合常規(guī)井眼水平井鉆井等缺點,設計了?SL-160型液力加壓器,根據(jù)鉆進參數(shù)的要??求,利用優(yōu)選活塞組件參數(shù),以適應不同地層鉆壓、排量和噴嘴壓降等的變化。該工具在??勝利油田盤40-平1井1209?1422?m井段、埕北21—平1井3945.04?4?364.23?m井段進??行試驗,試驗結果表明帶有水力加壓器的鉆具鉆壓平穩(wěn),平均機械鉆速分別為8.5m/h??和10.5m/h。但這種水力加壓器行程較短,只有40cm,很難控制
【參考文獻】:
期刊論文
[1]C形雙面組合密封裝置密封性能分析[J]. 熊雄,周知進,羅先聰. 潤滑與密封. 2018(11)
[2]42CrMo鋼激光沖擊誘導殘余應力的數(shù)值模擬[J]. 陳彬. 井岡山大學學報(自然科學版). 2018(06)
[3]雙三角滑環(huán)式組合密封的密封性能分析[J]. 童華,陳明旸. 潤滑與密封. 2018(10)
[4]注水壓力對膠筒密封性能的影響研究[J]. 周力,呂鳳霞,袁惠新,楊賀,王偉辰. 工業(yè)安全與環(huán)保. 2018(08)
[5]考慮井壁摩擦隨機性的鉆柱動力學模型[J]. 田家林,楊應林,楊琳,吳志鑫,申彤,李蕾. 振動與沖擊. 2018(11)
[6]C形滑環(huán)式組合密封的密封性能[J]. 劉清友,楊亞強,朱海燕,鄭威,劉威. 潤滑與密封. 2017(08)
[7]井下液力復合加壓器的結構改進與力學分析[J]. 張銳堯,夏宏南. 石油機械. 2017(04)
[8]新型長沖程液力加壓推進器設計[J]. 賈洋. 石油礦場機械. 2016(08)
[9]液力推進式鉆井工具理論分析和流體仿真[J]. 張皓坤. 液壓與氣動. 2016(08)
[10]活塞式水下力傳感器壓力平衡裝置力學特性分析[J]. 陳恩偉,楊歷,曹永友,陸益民,劉正士,王勇. 中國機械工程. 2016(13)
博士論文
[1]鉆柱粘滑振動非線性特征分析與魯棒控制研究[D]. 鞏全成.西北工業(yè)大學 2016
碩士論文
[1]連續(xù)油管小井眼側鉆加壓送進裝置設計與研究[D]. 李旭東.西安石油大學 2018
[2]液力推進式鉆井工具理論分析與數(shù)字化樣機設計[D]. 張皓坤.西安石油大學 2017
[3]海洋平臺鉆桿的升沉補償裝置原理與裝備研究[D]. 康建偉.西安石油大學 2015
[4]DQ-90型頂部驅動系統(tǒng)方案研究[D]. 路通.蘭州理工大學 2014
[5]鉆柱減振避振器設計及性能研究[D]. 吳歡.燕山大學 2013
[6]下部鉆具組合動力學分析[D]. 鄒波.西南石油學院 2005
本文編號:3555349
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