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變形率、緩冷、退火工藝對M2高速鋼(扁鋼)脫碳影響的研究

發(fā)布時間:2020-07-10 08:35
【摘要】: 高速工具鋼扁鋼是高速工具鋼產(chǎn)品中一個重要的品種,在工具及刀具行業(yè)有著越來越重要的地位。M2高速工具鋼扁鋼脫碳質(zhì)量是一個嚴格的指標。本文在實驗室條件下研究了變形率、緩冷工藝及退火工藝對高速工具鋼扁鋼的影響。 通過理論分析證明扁鋼的脫碳與軋制變形率成反比,軋制變形率越大,扁鋼的脫碳層越淺。通過試驗證明在坯料的原始尺寸、原始脫碳層均勻一致、同一生產(chǎn)條件下軋制、同一個熱處理工藝退火的試驗條件下,扁鋼的脫碳層深度與變形率成正比,成線性關(guān)系。 軋制過程中扁鋼的脫碳是不均的,同一支扁鋼的同一橫截面的脫碳分布不均勻,同一支扁鋼的不同截面的扁鋼分布存在較大的差異,因此生產(chǎn)中為為確保扁鋼脫碳符合標準要求,首先要解決脫碳的一致性。 本文通過熱加工后水冷和空冷兩種冷卻工藝進行試驗,結(jié)果表明冷卻速度對扁鋼的脫碳層深度有著顯著的影響,冷卻速度越快,扁鋼的脫碳越淺。通過試驗建議公司在軋機后安裝冷床,使熱軋后的高速鋼扁鋼快速冷卻到400-500℃,然后進緩冷坑緩冷,此工藝保證了緩冷裂紋的產(chǎn)生同時減少了扁鋼的脫碳。 試驗證明脫碳與退火保溫時間呈線性關(guān)系。要確保扁鋼的脫碳層深度符合0.2mm的標準,在850℃的溫度保溫時間不能大于4個小時。 試驗證明脫碳與退火保溫溫度呈線性關(guān)系,當受熱溫度超過820℃,鋼材開始出現(xiàn)明顯的脫碳,并且隨著溫度的增長脫碳呈線性增長。要滿足扁鋼脫碳數(shù)值小于0.2mm,退火的保溫溫度應(yīng)該為830~840℃。 根據(jù)觀察M2扁鋼脫碳層的特征,發(fā)現(xiàn)其脫碳層中半脫碳層比例很大,尤其是軋材規(guī)格越小,其脫碳層中大部分為半脫碳層。 扁鋼的脫碳層深度與坯料的原始脫碳層深度成正比,要想得到較小的脫碳層,控制扁鋼坯料的脫碳層深度是十分必要的。建議公司對坯料進行表面修磨或扒皮處理。
【學位授予單位】:河北工業(yè)大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2007
【分類號】:TG142.15
【圖文】:

金相圖,金相圖,高速鋼,脫碳


氧化鐵皮全脫碳層過渡層基體組織圖 1.1 M2 高度鋼的脫碳層Fig1.1 Micrograph of decarbonization of M2 high speed steel

脫碳層


河北工業(yè)大學工程碩士學位論文不需要進行任何熱處理的試樣。速鋼的關(guān)鍵元素。高速鋼本身含碳量較高,脫碳敏感性也較大,高速鋼注。成為出廠檢驗和用方入廠檢驗的重要項目。脫碳層的檢測方法依法》進行。測定的方法主要有金相法和硬度法及測定碳含量法。金相以測定微區(qū)脫碳。硬度法比較粗糙,化學法操作繁瑣,且只能測量某一法 金相法是測定高速鋼脫碳層深度的主要方法。主要是依據(jù)碳化物相自退火態(tài)鋼材,檢測面為垂直鋼材軸向的橫斷面。直徑小于 25mm 的圓整個橫斷面的周邊。大規(guī)格的材料可將橫斷面分割成幾部分,但檢測度為 15-20mm,經(jīng)過粗磨、細磨、精磨、拋光、腐蝕,吹干后用 100 倍層向心部觀察顯微組織中碳化物的變化情況,測定出從表層到正常區(qū)和部分脫碳層(過渡層)厚度之和。圖 1.1 所示。圖 1.2 為檢驗過程脫碳層中碳含量的變化示意圖。

示意圖,脫碳,示意圖,脫碳層


包括全脫碳層厚度和部分脫碳層(過渡層)厚度之和。圖 1.1 所示。圖 1.2 為檢驗過程中的脫碳形貌。圖1.3 是脫碳后脫碳層中碳含量的變化示意圖。氧化鐵皮全脫碳層過渡層基體組織圖 1.1 M2 高度鋼的脫碳層Fig1.1 Micrograph of decarbonization of M2 high speed steel圖 1.2 高速鋼脫碳金相圖Fig 1.2 Micrograph of decarbonization of high speed steel

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本文編號:2748681

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