鋁飛輪殼立車圓度誤差分析及夾具優(yōu)化
發(fā)布時間:2020-04-25 02:13
【摘要】:飛輪殼作為一種形狀不規(guī)則的薄壁殼體類零件,在一些外力作用下容易產(chǎn)生工件圓孔的車削變形,從而引起圓度超差的現(xiàn)象。某型號鋁制飛輪殼圓孔車削加工時,主軸轉(zhuǎn)速低造成機床和刀具的效能浪費,但提高主軸轉(zhuǎn)速又造成飛輪殼的大止口圓及小油封圓圓度超差。本文針對該問題,從夾緊變形、切削力變形、切削熱變形、夾具旋轉(zhuǎn)平衡性以及機床主軸精度幾個方面入手研究主軸轉(zhuǎn)速上升后引起圓度超差的原因,并提出改進方案。利用有限元分析方法分析工件在夾具的夾緊作用下產(chǎn)生的變形大小及位置,發(fā)現(xiàn)大止口圓端面的CTU04-L夾緊缸施加的夾緊力造成了圓孔的變形,并且隨著主軸轉(zhuǎn)速增高,旋轉(zhuǎn)離心力增大,工件的整體變形程度和區(qū)域也逐漸增大。通過有限元切削力仿真計算出兩圓孔加工時的車削力,并對比經(jīng)驗公式的計算結(jié)果,發(fā)現(xiàn)隨轉(zhuǎn)速增大,車削力幾乎沒有變化且較小;利用紅外熱成像的方法測量出工件車削下溫度不高,因此判斷出這兩項因素對零件的加工變形影響不大。分析夾具以及工件系統(tǒng)的質(zhì)心與回轉(zhuǎn)中心的偏心距,結(jié)果顯示夾具質(zhì)心存在偏心,主軸轉(zhuǎn)速高時容易引起工件旋轉(zhuǎn)跳動,并造成機床主軸部件磨損。拆卸機床主軸部件,對關(guān)鍵位置進行圓跳測量,結(jié)果表明主軸徑向圓跳值超出維保手冊許用值,因此機床主軸精度下降也是造成飛輪殼圓度超差的重要原因?偨Y(jié)以上所有因素,論文通過去除CTU04-L夾緊缸,減小了夾具造成的夾緊變形;對夾具進行配重平衡改進,消除了夾具的動不平衡;最后更換主軸零部件后,圓滿解決了增大主軸轉(zhuǎn)速時飛輪殼圓度超差的問題。
【圖文】:
圖1.2飛輪殼與發(fā)動機連接示意樣機逡逑ig.邋1.2邋Flywheel邋housing邋and邋engine邋samp體質(zhì)量大并且分布不均勻,加上輪殼采用ZL104鑄鋁壓鑄而成。位僅6mm,殼體質(zhì)量達12.邋5kg。的圓角。逡逑中,僅能在200r/min下的轉(zhuǎn)速拍延長,影響企業(yè)的生產(chǎn)效率。度超差。圓孔的直徑尺寸皆超出高企業(yè)的生產(chǎn)效率。企業(yè)的預(yù)期n,且不產(chǎn)生兩圓孔的圓度誤差。工圓度超差的原因,并為企業(yè)
一;作時產(chǎn)生變形;切削力、切削熱的作用造成加工轉(zhuǎn)跳動產(chǎn)生圓度誤差;機床主軸精度不達標。本的定位夾緊方案進行分析,并用UG建立夾具的藝分析逡逑工大止U圓內(nèi)圓、小油封圓內(nèi)圓及其端面,,大小直徑413mm,小油封圓直徑160mm,端面高度20,不方便在臥式車床上裝夾找正圓心,且臥加容尺寸大且軸向尺寸小的各種盤類、輪類、套筒類因此比較合適用于加工飛輪殼產(chǎn)品。逡逑內(nèi)某品牌的VTC-8080型號數(shù)控立車,適用于加直徑妁000ww,最大切削深度800/ww,最大切主軸轉(zhuǎn)速范圍50-1000r/min。加工精度IT6-IT7,一邋i邐大止口圓逡逑
【學(xué)位授予單位】:大連交通大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2018
【分類號】:TG51;TG75
本文編號:2639670
【圖文】:
圖1.2飛輪殼與發(fā)動機連接示意樣機逡逑ig.邋1.2邋Flywheel邋housing邋and邋engine邋samp體質(zhì)量大并且分布不均勻,加上輪殼采用ZL104鑄鋁壓鑄而成。位僅6mm,殼體質(zhì)量達12.邋5kg。的圓角。逡逑中,僅能在200r/min下的轉(zhuǎn)速拍延長,影響企業(yè)的生產(chǎn)效率。度超差。圓孔的直徑尺寸皆超出高企業(yè)的生產(chǎn)效率。企業(yè)的預(yù)期n,且不產(chǎn)生兩圓孔的圓度誤差。工圓度超差的原因,并為企業(yè)
一;作時產(chǎn)生變形;切削力、切削熱的作用造成加工轉(zhuǎn)跳動產(chǎn)生圓度誤差;機床主軸精度不達標。本的定位夾緊方案進行分析,并用UG建立夾具的藝分析逡逑工大止U圓內(nèi)圓、小油封圓內(nèi)圓及其端面,,大小直徑413mm,小油封圓直徑160mm,端面高度20,不方便在臥式車床上裝夾找正圓心,且臥加容尺寸大且軸向尺寸小的各種盤類、輪類、套筒類因此比較合適用于加工飛輪殼產(chǎn)品。逡逑內(nèi)某品牌的VTC-8080型號數(shù)控立車,適用于加直徑妁000ww,最大切削深度800/ww,最大切主軸轉(zhuǎn)速范圍50-1000r/min。加工精度IT6-IT7,一邋i邐大止口圓逡逑
【學(xué)位授予單位】:大連交通大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2018
【分類號】:TG51;TG75
【參考文獻】
相關(guān)期刊論文 前10條
1 劉永芳;李時威;程會民;張勇;;基于Pro/E軟件的車夾具動平衡仿真分析[J];工具技術(shù);2015年09期
2 宋育紅;;薄壁零件的變形分析和加工精度控制[J];機床與液壓;2014年14期
3 季炳偉;陳曉平;李京魯;;發(fā)動機飛輪殼強度分析方法研究[J];聊城大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2014年01期
4 賈坤;王磊;;機床主軸精度檢測[J];科技創(chuàng)業(yè)家;2014年05期
5 王朋朋;牛寶華;艾永強;;星載大型不規(guī)則回轉(zhuǎn)體的動平衡設(shè)計仿真[J];空間電子技術(shù);2013年02期
6 李海峰;吳冀川;劉建波;梁宇兵;;有限元網(wǎng)格剖分與網(wǎng)格質(zhì)量判定指標[J];中國機械工程;2012年03期
7 姚寓朧;;切削溫度對切削加工過程的影響淺析[J];工業(yè)設(shè)計;2012年01期
8 茅志玉;;“一面兩銷”定位時的定位尺寸設(shè)計[J];機床與液壓;2011年12期
9 汪世益;滿忠偉;方勇;;金屬切削刀具后刀面的切削熱研究[J];制造技術(shù)與機床;2011年01期
10 盧小波;;基于UG建模的數(shù)控加工夾具設(shè)計及有限元分析[J];制造業(yè)自動化;2010年13期
本文編號:2639670
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/jiagonggongyi/2639670.html
最近更新
教材專著