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圓錐破碎機(jī)傳動(dòng)軸架的鑄造工藝設(shè)計(jì)及模擬優(yōu)化

發(fā)布時(shí)間:2016-11-05 12:06

  本文關(guān)鍵詞:圓錐破碎機(jī)傳動(dòng)軸架的鑄造工藝設(shè)計(jì)及模擬優(yōu)化,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


圓錐破碎機(jī)傳動(dòng)軸架的鑄造工藝設(shè)計(jì)及模擬優(yōu)化

時(shí)間:2015-10-26  來(lái)源:中國(guó)聯(lián)軸器網(wǎng)  作者:[db:作者]  瀏覽次數(shù):171

  金屬鑄鍛焊技術(shù)。

  鑄造模擬軟件V-Cast能夠?qū)﹁T件的充型及凝固過程進(jìn)行模擬,直觀反映出充型過程中液態(tài)金屬的流動(dòng)行為和凝固過程中溫度場(chǎng)、熱節(jié)部位,并能準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)出充型及凝固過程中產(chǎn)生的缺陷類型、位置及大小。把V-Cast軟件應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn)中,可以大大縮短產(chǎn)品制作周期,確保鑄件質(zhì)量,提高工藝出品率。本文首先采用傳統(tǒng)的工藝設(shè)計(jì)方法確定鑄鋼傳動(dòng)軸架的初始鑄造工藝,再通過V-Cast軟件對(duì)初始工藝進(jìn)行模擬計(jì)算,根據(jù)計(jì)算結(jié)果提出改進(jìn)措施,優(yōu)化工藝,最終確定了合適工藝,消除了缺陷,得到了質(zhì)量合格的鑄件。

  1鑄造工藝設(shè)計(jì)1.1澆注位置及分型面的確定根據(jù)傳動(dòng)軸架的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和使用要求,確定出其澆注位置及分型面。澆注時(shí)使傳動(dòng)軸架水平放置,分型面選在中間最大截面處;在鑄件厚大部位上部設(shè)置冒口對(duì)鑄件凝固收縮進(jìn)行補(bǔ)足,以實(shí)現(xiàn)自下而上的順序凝固;采用兩箱造型,造型材料為水玻璃砂,澆注溫度1600°C.工藝方案如所示。

  1.2澆注系統(tǒng)的設(shè)計(jì)鑄鋼的鑄造性能較差,澆注系統(tǒng)結(jié)構(gòu)應(yīng)盡量簡(jiǎn)單,充型快而平穩(wěn)。采用開放中注式澆注系統(tǒng),從鑄件中部分兩路同時(shí)引入金屬液體。選用漏包澆注,包孔直徑準(zhǔn)40mm,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式藝F包:藝F直:藝F橫:SF內(nèi)=1.0:(1.82.0):(1.82.0):2.0,確定出各澆道截面積,SF直=22.6cm2,SF橫=24.5cm2,SF內(nèi)=25.2cm2,,澆道實(shí)際形狀如所示。

  1.3冒口設(shè)計(jì)冒口應(yīng)設(shè)在鑄件最高和最后凝固的部位。為確保鑄件凝固時(shí)有足夠的金屬液對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)縮,需在鑄件的上部設(shè)置冒口。根據(jù)模數(shù)法計(jì)算出鑄件模數(shù),確定出熱節(jié)位置,最終確定在3個(gè)法蘭上部各采用―個(gè)腰形冒口(見),左邊冒口尺寸為127mmx254mmx 190mm,中間冒口尺寸為304mmx226mm,右邊冒口尺寸為2初始工藝模擬2.1充型過程模擬結(jié)果及分析充型過程對(duì)鑄件的最終質(zhì)量具有重要作用。許多鑄造缺陷,如澆不足、冷隔、卷氣、氧化夾渣乃至縮松、縮孔等都與鑄造的充型過程密切相關(guān)。利用V-Cast軟件能夠較為準(zhǔn)確的反映充型過程和缺陷生成過程,這對(duì)于優(yōu)化澆注系統(tǒng),避免鑄造缺陷的形成具有重要意義。對(duì)初始工藝進(jìn)行充型模擬,其過程如所示�?梢钥闯�,直澆道、橫澆道和內(nèi)澆道內(nèi)的金屬液在流動(dòng)過程中始終處于充滿狀態(tài),防止了氣體和夾雜物的卷入。鋼液從鑄件中間兩法蘭處引入型腔,由底部逐漸上升,沒有出現(xiàn)嚴(yán)重的飛濺現(xiàn)象,見(a)、(b);隨著澆注過程的進(jìn)行,液面不斷均勻穩(wěn)定地上升,見(c)(e);冒口為最后填充部位,整個(gè)充型過程約用時(shí)28s,見(f)。整個(gè)充型過程中,金屬液在型腔中的液面比較平穩(wěn),有利于夾雜物和氣體的上浮,并且避免了表層氧化膜的卷入。此澆注系統(tǒng)設(shè)計(jì)的比較合理。

  2.2凝固過程模擬結(jié)果及分析對(duì)初始工藝進(jìn)行凝固模擬,其結(jié)果如所示。

  圖中深色表示液態(tài)或半固態(tài),說明液態(tài)金屬未凝固;淺色表示固態(tài),說明液態(tài)金屬已凝固。可以看出,當(dāng)凝固時(shí)間進(jìn)行到t=620s時(shí),傳動(dòng)軸架法蘭外側(cè)、加強(qiáng)筋和澆注系統(tǒng)開始凝固,見(a);當(dāng)t=800s時(shí),澆注系統(tǒng)、加強(qiáng)筋結(jié)束凝固,鑄件內(nèi)的鋼液即將分割為兩部分,見(b);當(dāng)t=960s時(shí),連接筒體結(jié)束凝固,3個(gè)冒口對(duì)鑄件進(jìn)行補(bǔ)縮,凝固過程進(jìn)一步進(jìn)行,見(c);當(dāng)t=1120s時(shí),鑄件內(nèi)出現(xiàn)3部分液相區(qū),分別由3個(gè)冒口進(jìn)行補(bǔ)縮,見(d);當(dāng)t= 1342s時(shí),左側(cè)冒口對(duì)下部微量液態(tài)金屬的收縮失去了補(bǔ)縮能力,有可能產(chǎn)生微量顯微縮松,右側(cè)冒口下部出現(xiàn)補(bǔ)縮瓶頸,補(bǔ)縮通道即將斷開,見(e);當(dāng)t=1380s時(shí),右側(cè)冒口下部出現(xiàn)孤立液相區(qū),失去了對(duì)其補(bǔ)縮能力,凝固后期必然會(huì)出現(xiàn)縮孔、縮松缺陷,見(f);當(dāng)t=1900s時(shí),左側(cè)冒口即將結(jié)束補(bǔ)縮,右側(cè)冒口完全已凝固,見(g);當(dāng)t=2800s時(shí),中間冒口對(duì)鑄件的補(bǔ)縮通道斷開,出現(xiàn)孤立液相區(qū),在凝固最后階段,孤立液相區(qū)部位由于鋼液的體收縮,此處會(huì)出現(xiàn)縮孔、縮松缺陷,見(h)。

  初始工藝缺陷分布如所示�?梢钥闯觯s金屬鑄鍛焊技術(shù)丨Casting孔、縮松出現(xiàn)在冒口、澆注系統(tǒng)以及法蘭和筒體的結(jié)合處,將縮孔、縮松轉(zhuǎn)移至冒口、澆注系統(tǒng)是符合設(shè)計(jì)思路的,但出現(xiàn)在法蘭和筒體結(jié)合部位的縮孔、縮松嚴(yán)重影響了鑄件的使用性能,有可能造成鑄件報(bào)廢,必須進(jìn)行工藝改進(jìn)。

  3鑄造工藝優(yōu)化及模擬3.1工藝優(yōu)化根據(jù)模擬結(jié)果分析,鑄件實(shí)現(xiàn)了自下而上的順序凝固,左側(cè)冒口起到了充分補(bǔ)縮,中間和右側(cè)冒口也均起到了補(bǔ)縮作用,均有足夠大的補(bǔ)縮能力,只是由于法蘭與筒體交界處的模數(shù)大于冒口和交界處之間鑄件的模數(shù),導(dǎo)致補(bǔ)縮通道過早的阻斷,影響了冒口補(bǔ)縮能力的發(fā)揮,造成縮孔、縮松缺陷的發(fā)生。該傳動(dòng)軸架鑄造工藝改進(jìn)的要點(diǎn)是消除凝固過程中出現(xiàn)的孤立液相區(qū),保證補(bǔ)縮通道始終暢通,實(shí)現(xiàn)鑄件到冒口的順序凝固。根據(jù)鑄件結(jié)構(gòu)和缺陷分布狀況,可以考慮增設(shè)冷鐵,降低法蘭與筒體交界處的模數(shù),改變溫度梯度,使交界部位先于上部凝固,延長(zhǎng)冒口的有效補(bǔ)縮距離,實(shí)現(xiàn)冒口的圓滿補(bǔ)縮。在出現(xiàn)缺陷的部位各設(shè)置一塊環(huán)形冷鐵,中間冷鐵厚度為20mm,右側(cè)冷鐵厚度為15mm,形狀和鑄件輪廓相應(yīng),材質(zhì)和鑄件致。優(yōu)化工藝如所示,冷鐵實(shí)體模型如所示。

  冷鐵的實(shí)體模型3.2優(yōu)化工藝模擬結(jié)果及分析將優(yōu)化工藝的三維模型轉(zhuǎn)化為STL格式文件,導(dǎo)入ViewCast軟件,對(duì)其進(jìn)行網(wǎng)格剖分和參數(shù)設(shè)置,對(duì)優(yōu)化工藝的凝固過程進(jìn)行模擬,結(jié)果見。

  可以看出,當(dāng)凝固時(shí)間進(jìn)行到t=1200s時(shí),傳動(dòng)軸架法蘭底部、側(cè)壁、加強(qiáng)筋和澆注系統(tǒng)首先凝固,凝固過程依次向上擴(kuò)展,見(a);當(dāng)t=1240s時(shí),鑄件長(zhǎng)圓筒和加強(qiáng)筋部分的圓筒已結(jié)束凝固,鑄件內(nèi)出現(xiàn)3部分孤立液相區(qū),由3個(gè)冒口分別進(jìn)行補(bǔ)縮,見(b);當(dāng)t=1330s時(shí),凝固過程進(jìn)一步進(jìn)行,孤立液相區(qū)逐步向上延伸,右側(cè)孤立液相區(qū)已延伸到冒口根部,補(bǔ)縮通道通暢,初始工藝中右側(cè)出現(xiàn)的孤立液相區(qū)已經(jīng)移到冒口中,見(c);當(dāng)t=1460s時(shí),m8優(yōu)化TE模擬結(jié)采右側(cè)冒口圓滿完成對(duì)右側(cè)法蘭區(qū)域鑄件的補(bǔ)縮,左側(cè)冒口補(bǔ)縮通道也始終通暢,即將結(jié)束對(duì)鑄件的補(bǔ)縮,見(d);當(dāng)t=2590s時(shí),兩側(cè)孤立液相區(qū)結(jié)束凝固,大冒口繼續(xù)對(duì)中間孤立液相區(qū)進(jìn)行補(bǔ)縮,沒有出現(xiàn)補(bǔ)縮瓶頸,孤立液相區(qū)繼續(xù)向上延伸,見(e);當(dāng)t=3358s時(shí),凝固已經(jīng)接近結(jié)束,孤立液相區(qū)出現(xiàn)在冒口中,能夠有效的補(bǔ)縮鑄件,見(f)。

  優(yōu)化工藝模擬的缺陷預(yù)測(cè)如所示,鑄件內(nèi)部沒有發(fā)現(xiàn)縮孔、縮松缺陷,縮孔、縮松已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了冒口和澆注系統(tǒng)中,冒口使得整個(gè)鑄件形成一個(gè)正的溫度梯度,實(shí)現(xiàn)了從鑄件到冒口的順序凝固,保證了鑄件質(zhì)量。

  優(yōu)化T.藝縮孔、縮松分布4實(shí)際應(yīng)用效果由于以上設(shè)計(jì)的環(huán)形冷鐵,在實(shí)際生產(chǎn)中操作比較復(fù)雜,實(shí)際生產(chǎn)時(shí)可補(bǔ)以設(shè)置蓄熱系數(shù)大、易導(dǎo)熱的鉻鐵礦砂,其功效相當(dāng)于冷鐵。一年來(lái),按照新工藝鑄造生產(chǎn)了100多個(gè)傳動(dòng)軸架,對(duì)生產(chǎn)的鑄件進(jìn)行了超聲檢測(cè),沒有發(fā)現(xiàn)縮松、縮孔等缺陷,得到了優(yōu)質(zhì)鑄件。實(shí)際生產(chǎn)的鑄件如0所示。

  1采用優(yōu)化工藝生產(chǎn)的傳動(dòng)軸架5結(jié)論對(duì)傳動(dòng)軸架采用水平澆注、中間分型的工藝方案,方便了造型,保證了充型的平穩(wěn),避免了澆注過程中沖刷、飛引起的鑄造缺陷。

  初始工藝中產(chǎn)生的縮孔、縮松缺陷是由于冒口的補(bǔ)縮通道不暢造成的。

  運(yùn)用V-Cast軟件進(jìn)行鑄造工藝優(yōu)化,將熱節(jié)部位加上相應(yīng)的冷鐵,有效延長(zhǎng)了冒口的補(bǔ)縮距離,實(shí)現(xiàn)了預(yù)先設(shè)計(jì)了凝固順序,消除了初始工藝中產(chǎn)生的缺陷。

  生產(chǎn)實(shí)踐表明,優(yōu)化工藝生產(chǎn)的傳動(dòng)軸架內(nèi)部組織致密,質(zhì)量完好,符合技術(shù)要求。

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本文編號(hào):165178

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