合成氨裝置冷態(tài)開車節(jié)能技術研究與應用
發(fā)布時間:2024-04-07 01:12
合成氨裝置冷態(tài)開車過程中,由于要對各工段催化劑逐一進行升溫以使其達到活性溫度,使得總體開車時間較長,期間原料天然氣、工藝蒸汽等只能放空,造成較大浪費。針對這一問題,分析導致合成氨裝置冷態(tài)開車時間長的因素,并提出縮短時間,減少排放損失的相應措施,并通過反復試驗,證明通過改進升溫流程,可有效縮短總體開車時間,減少排放浪費的同時實現(xiàn)裝置提早產(chǎn)氨,提高了經(jīng)濟效益。
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本文編號:3947445
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圖1R-4升溫流程
R-4升溫流程如圖1所示。1.1.1確立研究目標
圖2現(xiàn)狀值、目標值
(5)催化劑未提前升溫。甲烷化爐(R-4)的開車都是等待二氧化碳吸收塔T1工藝氣導氣后,再投用蒸汽加熱器(E-28),按程序升溫,這個過程通常需要6h。圖3R-4升溫時間長因果圖
圖3R-4升溫時間長因果圖
圖2現(xiàn)狀值、目標值1.1.4對策及措施
圖4R-4氮氣升溫流程
當裝置還沒有引入天然氣時,由于園區(qū)內(nèi)有電廠送來的蒸汽,空分裝置可提供氮氣,因而利用原料氣壓縮機輸送氮氣作為載熱體,利用低變升溫所用的換熱器供熱,使R-4床層提前加熱至活化溫度成為可能。在大修后開車中,于大管網(wǎng)來天然氣前2天啟動原料氣壓縮機開始低變爐(R-3)升溫,R-3升溫合格....
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