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EGSB-倒置式A/A/O氧化溝工藝處理制藥廢水

發(fā)布時間:2021-09-07 05:20
  制藥廢水具有成分復(fù)雜、有機物濃度高、常規(guī)工藝難以處理達(dá)標(biāo)的特點。以廣濟(jì)藥業(yè)制藥廢水處理系統(tǒng)為例,介紹了EGSB-倒置A/A/O氧化溝工藝的啟動與調(diào)試情況。該組合工藝調(diào)試穩(wěn)定后,EGSB出水COD穩(wěn)定在1 4001 800 mg/L,COD去除率>80%,出水p H值維持在7.3左右,出水堿度為2 6003 400 mg/L。單座EGSB沼氣產(chǎn)量約8 400 m3/d,其中甲烷占53%60%。倒置式A/A/O氧化溝出水COD穩(wěn)定在220290 mg/L,COD去除率>83%。系統(tǒng)最終出水水質(zhì)可達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)的二級標(biāo)準(zhǔn),處理費用為4.933元/m3。 

【文章來源】:中國給水排水. 2016,32(18)北大核心CSCD

【文章頁數(shù)】:4 頁

【部分圖文】:

EGSB-倒置式A/A/O氧化溝工藝處理制藥廢水


廢水處理工藝流程

調(diào)試運行,容積負(fù)荷,COD去除率,顆粒污泥


遞,避免了表曝用轉(zhuǎn)刷或倒傘型曝氣機大部分的動能變成熱能散失入空中,能量利用效率低的問題。同時,也有效防止了氧化溝內(nèi)污泥的沉降及減少了能耗。2系統(tǒng)調(diào)試運行情況2.1EGSBEGSB反應(yīng)器調(diào)試運行共用了79天,按調(diào)試目的可分為2個階段:反應(yīng)器啟動期(第1~27天)和有機負(fù)荷提高期(第28~79天)。圖2顯示了中溫厭氧EGSB調(diào)試運行過程中COD去除率隨容積負(fù)荷的變化情況。圖2EGSB調(diào)試運行過程中容積負(fù)荷及COD去除率的變化Fig.2VariationofvolumeloadandCODremovalefficiencyduringEGSBcommissioning2.1.1啟動期本階段歷時27天。主要目的是對顆粒污泥進(jìn)行馴化,使顆粒污泥逐漸適應(yīng)新的環(huán)境。反應(yīng)器接種的顆粒污泥取自其他制藥廠廢水處理系統(tǒng)的UASB反應(yīng)器,其VSS/SS為0.69,接種污泥量約為6.5kg/m3。啟動初期關(guān)閉回流,控制進(jìn)水容積負(fù)荷在1.6kg/(m3·d),EGSB反應(yīng)器進(jìn)水COD濃度為4000mg/L,即綜合池進(jìn)水量為350m3/d,自來水進(jìn)水量為415m3/d,此時反應(yīng)器上升流速約為0.4m/h。經(jīng)8d初期馴化后,反應(yīng)器的COD去除率達(dá)到82.7%,隨后3天的COD去除率穩(wěn)定在80%以上。從第12個工作日開始,進(jìn)水容積負(fù)荷增至3.2kg/(m3·d),綜合池進(jìn)水量為700m3/d,并開啟內(nèi)回流,內(nèi)回流比從初始的1∶1逐步提高至2∶1,此時反應(yīng)器內(nèi)上升流速約為1.1m/h。在第24個工作日,COD去除率達(dá)到85.4%,在隨后的3天內(nèi)COD去除率始終保持在82%以上。啟動運行初期,污泥流失現(xiàn)象明顯。這可能是因為反應(yīng)器內(nèi)初始上升流速較小,顆粒污泥床無法形成膨脹狀態(tài),導(dǎo)致顆粒污泥相互堆積、結(jié)塊,而厭氧環(huán)境下產(chǎn)生的甲烷會帶動這些結(jié)塊污泥上浮,從而造成污泥流失。2.1.2有機負(fù)荷提高期本階段歷時52天。主要目的是通過逐步提高有機負(fù)荷和上升

流程圖,廢水處理工藝,流程


(mg·L-1)濃污水19300703529355.7610260稀污水450025304307.812536.5生物系統(tǒng)進(jìn)水水質(zhì)和排放標(biāo)準(zhǔn)如表2所示。表2生物系統(tǒng)進(jìn)水水質(zhì)和排放標(biāo)準(zhǔn)Tab.2Influentqualityanddischargestandardsofbiologicalsystem項目COD/(mg·L-1)BOD5/(mg·L-1)SS/(mg·L-1)pH值NH3-N/(mg·L-1)TP/(mg·L-1)進(jìn)水水質(zhì)7500~90003700~4200460~6006.3~8250~33050~60排放標(biāo)準(zhǔn)≤300≤30≤1506~9≤25≤1.01.2工藝流程工藝流程見圖1。圖1廢水處理工藝流程Fig.1Flowchartofwastewatertreatmentprocess該公司車間外排廢水采用預(yù)處理和生物處理兩級處理流程。濾液、廢母液、溶劑回收殘液等濃污水首先匯集到濃污水調(diào)節(jié)池調(diào)質(zhì),通過穿孔旋流反應(yīng)器將懸浮雜質(zhì)分離出來,以降低后續(xù)廢水處理系統(tǒng)的負(fù)荷。穿孔旋流反應(yīng)器出水和稀污水在綜合調(diào)節(jié)池中混合調(diào)質(zhì)后,進(jìn)入后續(xù)生物處理系統(tǒng)。先經(jīng)過中溫厭氧EGSB進(jìn)行厭氧處理,以較低的能耗大幅降低廢水中的COD,再進(jìn)入倒置式改良A/A/O氧化溝進(jìn)行生物處理,降解剩余的溶解性COD和去除水中NH3-N、TP。氧化溝出水因TP無法達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),故向氧化溝出水中投加PAC進(jìn)行化學(xué)除磷,然后進(jìn)入二沉池進(jìn)行固液分離,沉淀池出水進(jìn)入清水池,一部分經(jīng)過次氯酸鈉消毒達(dá)到回用標(biāo)準(zhǔn)后供帶式壓濾機反沖洗、綠化、廁所沖洗和消防取水之用,一部分直接排入水體。產(chǎn)生的污泥與浮渣進(jìn)入污泥濃縮池濃縮后,經(jīng)帶式壓濾機脫水,泥餅外運。EGSB所產(chǎn)沼氣用于廠區(qū)發(fā)電。1.3主要處理單元①中溫厭氧EGSB。共兩座,并聯(lián)。每座反應(yīng)器的直徑為10m,高度為25m,容積為2000m3,采用碳鋼結(jié)構(gòu),設(shè)計流量為73m3/h,總水力停留

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]改良式兩段內(nèi)循環(huán)厭氧反應(yīng)器處理養(yǎng)豬廢水[J]. 胡曉蓮,王西峰,楊民.  中國給水排水. 2010(14)
[2]NaCl鹽度對活性污泥處理系統(tǒng)的影響[J]. 崔有為,王淑瑩,宋學(xué)起,王海東,祝貴兵,彭永臻.  環(huán)境工程. 2004(01)
[3]膨脹顆粒污泥床(EGSB)反應(yīng)器的研究進(jìn)展[J]. 左劍惡,王妍春,陳浩.  中國沼氣. 2000(04)



本文編號:3388921

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