張家口發(fā)電廠320MW機(jī)組煙氣超清排放脫硫改造研究
本文關(guān)鍵詞:張家口發(fā)電廠320MW機(jī)組煙氣超清排放脫硫改造研究
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【摘要】:隨著近年來(lái)我國(guó)環(huán)保法規(guī)日趨完善,為了遏制SO2污染,國(guó)家對(duì)火力發(fā)電廠的煙氣含硫量排放標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越嚴(yán)格。目前,燃煤發(fā)電是我國(guó)主要的發(fā)電方式。然而,由于我國(guó)的煤含有大量的含硫化合物以及單質(zhì)硫等易污染的物質(zhì),控制燃煤過程污染物排放刻不容緩。新的形勢(shì)對(duì)電廠的排污治理帶來(lái)了新的要求,深度污染物治理雖然可以降低排污費(fèi)用,但是另一方面必將提高機(jī)組運(yùn)行成本。因此,在環(huán)保與經(jīng)濟(jì)之間尋找最佳平衡點(diǎn)成為電廠面臨的重要問題。本論文研究針對(duì)的是張家口發(fā)電廠320MW機(jī)組煙氣超清排放脫硫系統(tǒng)改造的研究,目的是要將該廠目前SO2排放濃度由小于50mg/Nm3減少為SO2排放濃度小于35mg/Nm3。為了達(dá)到煙氣系統(tǒng)的改造目的。第一,就濕法脫硫技術(shù)和干法脫硫技術(shù)做了相關(guān)描述,對(duì)影響脫硫設(shè)備效率的因素做了分析,主要包括通過脫硫系統(tǒng)的煙氣量及原煙氣中SO2的含量、通過脫硫系統(tǒng)煙氣的性質(zhì)、循環(huán)漿液的PH值、氧化空氣量、吸收系統(tǒng)的鈣硫摩爾比(Ca/S)、吸收劑石灰石的性質(zhì)等。第二,確定了此次煙氣脫硫系統(tǒng)改造方案。在原有的脫硫系統(tǒng)中更換原有的一臺(tái)漿液循環(huán)泵及新增一臺(tái)漿液循環(huán)泵,原屋脊式除霧器改造為除塵除霧一體化裝置,原吸收塔和塔外漿液循環(huán)箱漿池容積不做改變,在原吸收塔最后一層噴淋層上方增加一層噴淋層。本方案實(shí)施簡(jiǎn)單,對(duì)原結(jié)構(gòu)改動(dòng)最小,施工難度最小,施工工期最短,投用的改造費(fèi)用最少,滿足工期要求和經(jīng)濟(jì)性要求。第三,對(duì)改造后的煙氣脫硫系統(tǒng)進(jìn)行了試驗(yàn)研究。通過對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析表明:改造后各項(xiàng)指標(biāo)都能符合設(shè)計(jì)值的要求,滿足《石灰石-石膏濕法脫硫裝置性能驗(yàn)收試驗(yàn)規(guī)范》和《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)的要求。
【關(guān)鍵詞】:污染物預(yù)測(cè) 脫硫系統(tǒng) 脫硫增容提效 試驗(yàn)研究
【學(xué)位授予單位】:華北電力大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號(hào)】:X773
【目錄】:
- 摘要5-6
- Abstract6-10
- 第1章 緒論10-18
- 1.1 研究背景及意義10-12
- 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀12-16
- 1.3 研究?jī)?nèi)容16-18
- 第2章 脫硫技術(shù)及影響脫硫設(shè)備效率的因素18-30
- 2.1 濕法脫硫技術(shù)18-22
- 2.1.1 石灰石-石膏法18-19
- 2.1.2 海水煙氣脫硫19-21
- 2.1.3 氨法脫硫21-22
- 2.2 干式脫硫技術(shù)22-25
- 2.2.1 爐內(nèi)噴鈣尾部增濕活化脫硫22-23
- 2.2.2 煙氣循環(huán)流化床脫硫23-24
- 2.2.3 噴霧干燥法脫硫24-25
- 2.2.4 電子束煙氣脫硫技術(shù)25
- 2.3 煙氣中SO_2在吸收塔中的反應(yīng)過程25-26
- 2.4 影響脫硫效率的主要因素分析26-29
- 2.5 本章小結(jié)29-30
- 第3章 脫硫煙氣系統(tǒng)改造方案30-38
- 3.1 FGD入口煙氣參數(shù)的確定30-31
- 3.2 脫硫效率的確定31
- 3.3 改造方案選擇31-37
- 3.3.1 三種改造方案的優(yōu)劣比較34-35
- 3.3.2 最終改造方案35-37
- 3.4 本章小結(jié)37-38
- 第4章 煙氣脫硫系統(tǒng)試驗(yàn)研究38-60
- 4.1 試驗(yàn)機(jī)組概況38
- 4.2 試驗(yàn)項(xiàng)目38-39
- 4.3 試驗(yàn)測(cè)量?jī)x表及測(cè)點(diǎn)布置39-41
- 4.4 試驗(yàn)工況及條件41-43
- 4.5 煙氣脫硫系統(tǒng)試驗(yàn)結(jié)果分析43-59
- 4.5.1 脫硫前煙氣中SO_2濃度及其影響43-46
- 4.5.2 脫硫前后煙氣溫度及其影響46-47
- 4.5.3 脫硫前煙塵濃度及其影響47-49
- 4.5.4 煙氣流量及其影響49-52
- 4.5.5 改造后水耗量52-53
- 4.5.6 改造后電能消耗量53
- 4.5.7 石灰石品質(zhì)及其影響53-54
- 4.5.8 吸收塔漿液狀況及其影響54-55
- 4.5.9 石膏品質(zhì)分析55-56
- 4.5.10 石灰石耗量、鈣硫摩爾比及其影響56-57
- 4.5.11 脫硫系統(tǒng)壓力損失57-59
- 4.6 本章小結(jié)59-60
- 第5章 結(jié)論與展望60-63
- 5.1 結(jié)論60-62
- 5.2 展望62-63
- 參考文獻(xiàn)63-66
- 致謝66
【參考文獻(xiàn)】
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,本文編號(hào):1086098
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