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基于混沌灰狼算法的氧化鋁焙燒質量預測與優(yōu)化控制策略研究

發(fā)布時間:2018-07-13 17:38
【摘要】:針對我國鋁土礦的特點,生產氧化鋁主要采用拜耳法、燒結法和混聯法,在拜耳法中焙燒過程是氧化鋁生產必不可少也是最后一個過程,對氧化鋁產品質量有著非常重要的影響。該過程流程長、檢測大滯后、非線性強且工藝機理復雜,設備之間關聯嚴重,工況變化大如原料成份波動頻繁、設備結疤等問題,傳統(tǒng)的策略難以實現操作優(yōu)化以實現自動控制和優(yōu)化運行的生產目的。因此,焙燒過程的重要性及其復雜性,以及現代化工業(yè)發(fā)展對自動化提出的要求使得焙燒過程控制系統(tǒng)日益得到人們更多的重視。本文以廣西某鋁廠氧化鋁焙燒工序為背景,開展了氧化鋁生產焙燒過程質量預測及綜合工況優(yōu)化控制的相關研究,取得了一定的研究成果。本文主要內容歸納如下:(1)首先,通過對氧化鋁焙燒過程工藝的機理分析,找到影響質量指標的因素,并分析了焙燒工藝的特點,采用五點三次方法對現場數據進行濾波,并采用相關性分析和箱線圖分析方法剔除現場數據的異常值。(2)結合機理分析采用主元分析和相關性分析等數據處理方法,選取了氧化鋁質量指標軟測量模型輸入變量,采用混沌灰狼算法優(yōu)化在線序貫極限學習機的初始權值和偏差,建立氧化鋁質量預測模型。利用工業(yè)生產實際數據進行實驗驗證,本文所建立的軟測量模型具有較高的精度和泛化能力,實現了氧化鋁質量指標的有效估計,并為焙燒過程的優(yōu)化控制創(chuàng)造了條件。(3)在上述研究工作基礎上,進一步分析了目前焙燒工序操作參數控制的現狀和存在的問題。在保證氧化鋁質量指標合格的前提下,建立氧化鋁焙燒過程綜合工況操作優(yōu)化控制模型,利用帶約束的混沌灰狼優(yōu)化算法進行模型求解而獲得優(yōu)化后的操作參數,即焙燒主爐溫度、ID風機功率、下料量等。通過實際生產數據進行仿真實驗,結果表明,該優(yōu)化控制模型效果良好。(4)設計了氧化鋁焙燒過程綜合工況操作優(yōu)化控制系統(tǒng),該系統(tǒng)利用以太網和工業(yè)電纜與設備層和控制層進行連接,通過內部協議轉換實現仿真數據交互,以實現控制系統(tǒng)的功能化和信息化。實驗結果表明,依據氧化鋁生產過程中各參數的實時變化,該綜合工況優(yōu)化控制系統(tǒng)可以得到基礎控制回路的優(yōu)化設定值,并將氧化鋁質量指標及其相應的關鍵操作參數控制在目標范圍內,保證氧化鋁生產焙燒過程的正常運行。
[Abstract]:According to the characteristics of bauxite in China, the alumina production mainly adopts Bayer process, sintering process and mixing method. The calcination process in Bayer process is the necessary and final process of alumina production. It has a very important effect on the quality of alumina products. The process has long process, long detection lag, strong nonlinearity and complex process mechanism, serious correlation between equipments, large variation of working conditions, such as frequent fluctuation of raw material composition, scarring of equipment, etc. The traditional strategy is difficult to realize the operation optimization in order to realize the production purpose of automatic control and optimal operation. Therefore, the importance and complexity of roasting process, as well as the requirement of automation put forward by modern industrial development, make more and more attention to roasting process control system. Based on the alumina roasting process of an aluminum factory in Guangxi, the quality prediction of alumina roasting process and the optimization control of comprehensive working conditions were studied in this paper, and some research results were obtained. The main contents of this paper are summarized as follows: (1) firstly, by analyzing the mechanism of alumina roasting process, the factors affecting quality index are found, and the characteristics of roasting process are analyzed, and the field data are filtered by 5.3 times method. Correlation analysis and box diagram analysis are used to eliminate outliers of field data. (2) combined with mechanism analysis, the input variables of soft sensor model of alumina quality index are selected by using principal component analysis and correlation analysis and other data processing methods. The chaos gray wolf algorithm is used to optimize the initial weights and deviations of the online sequential limit learning machine, and the quality prediction model of alumina is established. The soft sensor model established in this paper has high precision and generalization ability, and realizes the effective estimation of alumina quality index. It also creates conditions for optimal control of roasting process. (3) on the basis of the above work, the present situation and existing problems of operation parameter control in roasting process are further analyzed. On the premise of ensuring the quality index of alumina, the optimal operation control model of alumina roasting process is established, and the optimized operation parameters are obtained by solving the model by using the chaotic gray wolf optimization algorithm with constraints. That is, roasting main furnace temperature and ID fan power, feed volume, etc. The simulation results of actual production data show that the optimal control model is effective. (4) the operation optimization control system of alumina roasting process under integrated operating conditions is designed. The system uses Ethernet and industrial cable to connect with device layer and control layer, and realizes simulation data interaction through internal protocol conversion, so as to realize the function and information of the control system. The experimental results show that according to the real time change of the parameters in the alumina production process, the optimal control system can get the optimal setting value of the basic control loop. The quality index of alumina and its key operating parameters are controlled within the target range to ensure the normal operation of alumina production and roasting process.
【學位授予單位】:廣西大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2017
【分類號】:TQ133.1;TP18

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本文編號:2120203

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