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汽輪機(jī)葉片典型性加工質(zhì)量異常研究與應(yīng)用

發(fā)布時(shí)間:2021-06-17 21:28
  在汽輪機(jī)葉片加工過程中時(shí)常會(huì)出現(xiàn)不同程度的質(zhì)量異,F(xiàn)象,比如型線厚度不一致、葉片表面異常小凹坑、型線出現(xiàn)異常深紋路、相鄰加工區(qū)域接刀不平、進(jìn)出汽邊過切等。文章主要對(duì)加工中型線出現(xiàn)異常深紋路的解決方案以案列的形式進(jìn)行詳細(xì)闡述。 

【文章來源】:東方汽輪機(jī). 2020,(04)

【文章頁數(shù)】:4 頁

【部分圖文】:

汽輪機(jī)葉片典型性加工質(zhì)量異常研究與應(yīng)用


葉身內(nèi)弧加工情況

渦輪,狀況,傳動(dòng)間隙,故障


從故障現(xiàn)象分析,C軸傳動(dòng)間隙也可能造成此故障的產(chǎn)生,故進(jìn)行C軸傳動(dòng)系統(tǒng)的檢查與修復(fù)工作。檢查中發(fā)現(xiàn)C軸渦輪長(zhǎng)期運(yùn)行部位有明顯磨損,如圖2所示,C軸運(yùn)行時(shí)的偏擺角度在±95°左右,而加工一般在±45°以內(nèi),那么說明蝸輪使用的最大度數(shù)在190°以內(nèi),這樣就可在裝配時(shí)人為的將其換向180°,讓無磨損部位來進(jìn)行傳動(dòng)[2]。但在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行試加工后發(fā)現(xiàn)故障只有輕微變化,不過C軸傳動(dòng)精度的穩(wěn)定性得到明顯改善。2.2.5 軸定位及重復(fù)定位精度檢查

曲線,激光,精度,定位精度


總結(jié)上階段的工作內(nèi)容,從故障現(xiàn)狀分析,焦點(diǎn)就集中在Z軸和A軸的機(jī)械傳動(dòng)上,Z軸絲杠更換在技術(shù)上沒有問題,主要問題是從各個(gè)方面及經(jīng)驗(yàn)判斷,Z軸沒有發(fā)現(xiàn)任何異常,且拆解費(fèi)時(shí)費(fèi)力。而A軸從購買至今只更換過一次,技術(shù)難度大(力矩電機(jī)),同時(shí)前端軸承購買周期長(zhǎng),擔(dān)心拆開后沒有備件,但是A軸絕對(duì)是需要重點(diǎn)考慮,故先申請(qǐng)對(duì)該臺(tái)設(shè)備進(jìn)行Z軸和A軸的激光檢測(cè),報(bào)告見圖3,為下一步計(jì)劃做一個(gè)指導(dǎo)。從圖3可以看出:A軸定位精度及重復(fù)定精度比較理想,似乎和前期的判斷不相符合,Z軸定位精度及重復(fù)定精度不太理想,與同類型其他設(shè)備比較,定位及重復(fù)精度差距較大,而且從運(yùn)行曲線分析,也比較符合故障現(xiàn)象。

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床的結(jié)構(gòu)性能分析與設(shè)計(jì)探討[J]. 張政潑,覃學(xué)東.  裝備制造技術(shù). 2009(10)
[2]四坐標(biāo)、五坐標(biāo)數(shù)控機(jī)床加工的誤差分析[J]. 李彩霞,張鳳艷,馬宏波.  林業(yè)機(jī)械與木工設(shè)備. 2001(05)



本文編號(hào):3235950

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