由奧托循環(huán)改為米勒循環(huán)的配氣機構改進研究
[Abstract]:As an important mechanism of internal combustion engine, the valve distribution mechanism directly affects the engine's power performance, fuel economy, reliability, vibration and noise. The valve cam is the core of the valve distribution mechanism. By redesigning the key parameters of the valve train and optimizing the cam profile, the thermodynamic cycle of the engine can even be changed, and the performance of the engine can be optimized. In this paper, based on the calculation, analysis and redesign of the valve train of the traditional Otto cycle gasoline engine, on the basis of improving the performance of the valve train, the transformation from the Otto cycle to Hans Muller cycle of the gasoline engine is realized. The research work and innovation of this paper are as follows: the kinematics and dynamics model of the valve train of the original machine is built. Through calculation and analysis, it is found that the cam linear jump of the original machine exceeds the allowable range of engineering, and the vibration of the valve train mechanism is aggravated. The contact stress between cam and tappet exceeds the allowable range of contact stress of material and increases the wear between cam and tappet. The improvement scheme is put forward according to the performance requirement of engine to convert Otto cycle to Hans Muller cycle. The performance simulation software of GT-Power engine is used to determine the geometric compression ratio and the range of intake and exhaust gas distribution phase from the point of view of economy, limiting the maximum burst pressure, and then determining the new inlet and exhaust cam working packet angle. The fuel consumption rate of the engine is compared by the two methods, which are to control the load with the intake late closing angle and the throttle control load, respectively. From the angle of pump air loss, cam working performance and control of valve and piston clearance, the maximum valve lift of inlet and exhaust is optimized, and the inlet and exhaust cam profile is redesigned by using AVL-EXCITE Timing Drive software. Through kinematics and dynamics calculation of the improved valve distribution mechanism, it is found that it can effectively improve the valve distribution performance and solve the problems of the original valve distribution mechanism. Finally, after the camshaft is produced, bench tests are carried out to verify the engine performance. The results show that the engine economy has been improved obviously, other performance indexes of Hans Muller cycle engine have met the expected requirements, and the camshaft has passed the durability test.
【學位授予單位】:湖南大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2016
【分類號】:TK403
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,本文編號:2203387
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