墻式燃燒爐提高SCR煙氣脫硝裝置工況適應性試驗
發(fā)布時間:2020-12-19 08:00
燃煤機組墻式燃燒鍋爐省煤器出口煙氣的速度和NO_x質(zhì)量濃度分布隨機組負荷、磨煤機組合方式變化較大,導致選擇性催化還原(SCR)煙氣脫硝裝置的工況適應性差,空氣預熱器硫酸氫銨堵塞加重,常規(guī)噴氨優(yōu)化調(diào)整難以適應全負荷運行。為此,本文提出了高中低負荷5個磨煤機組合下的噴氨綜合平衡調(diào)整試驗方法,并以某600 MW機組墻式對沖燃燒鍋爐為研究對象,進行了SCR噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗研究。結(jié)果表明:在5個常規(guī)運行磨煤機組合下,SCR煙氣脫硝裝置出口截面NO_x質(zhì)量濃度分布的相對標準偏差CV值分別達到了31%、31%、27%、26%、32%,工況適應性良好;DCS歷史數(shù)據(jù)顯示運行14個月后,機組滿負荷下的空氣預熱器煙氣側(cè)差壓增長甚微。
【文章來源】:熱力發(fā)電. 2020年11期 北大核心
【文章頁數(shù)】:8 頁
【部分圖文】:
試驗測點位置(mm)
2)噴氨綜合平衡調(diào)整是提高SCR煙氣脫硝裝置工況適應性的關(guān)鍵。對于墻式燃燒鍋爐,試驗工況必須包括高中低負荷的5個不同磨煤機組合。噴氨綜合平衡調(diào)整前,需對實際O2體積分數(shù)下的SCR煙氣脫硝裝置出口NOx質(zhì)量濃度分布進行均一化處理。為方便現(xiàn)場操作,取5個磨煤機組合下NOx質(zhì)量分數(shù)的平均值,作為噴氨綜合平衡調(diào)整的依據(jù)。3)進行一輪噴氨綜合平衡調(diào)整后,在SCR煙氣脫硝裝置出口NOx質(zhì)量濃度分布偏差最大的磨煤機組合下,測量SCR煙氣脫硝裝置出口NOx質(zhì)量濃度分布。當其分布偏差達到5個磨煤機組合下的平均值時,試驗結(jié)束;否則,測量其他4個磨煤機組合下的SCR煙氣脫硝裝置出口NOx質(zhì)量濃度分布,繼續(xù)進行綜合平衡調(diào)整。
參考此前的噴氨優(yōu)化試驗結(jié)果,原SCR煙氣脫硝裝置性能測試在SCR煙氣脫硝裝置出口NOx質(zhì)量濃度分布均勻性最差的450 MW負荷下進行,結(jié)果如圖3和表2所示。墻式燃燒爐每臺磨煤機對應的燃燒器采用非對稱布置,分別沿爐寬布置在鍋爐前墻或后墻上,同一臺磨煤機對應的每支燃燒器的風粉比存在明顯差異。布置在鍋爐前后墻上的二次風大風箱也無法保證所有風口的二次風量均勻。因此,墻式燃燒爐的負荷和磨煤機投運組合發(fā)生變化時,會影響SCR煙氣脫硝裝置入口煙氣速度和NOx質(zhì)量濃度分布。高中低負荷下SCR煙氣脫硝裝置入口煙氣速度和NOx質(zhì)量濃度在爐寬方向上的分布如圖4所示。機組300 MW負荷下的煙氣速度和NOx質(zhì)量濃度分布均與450、550 MW下的差異較大。不同負荷下SCR煙氣脫硝裝置入口速度和NOx質(zhì)量濃度分布的大幅變化,是造成常規(guī)噴氨優(yōu)化調(diào)整難以適應全負荷運行的根本原因。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]鍋爐SCR脫硝系統(tǒng)非典型優(yōu)化試驗研究[J]. 陳磊,李德波,周杰聯(lián),陳拓,廖宏楷,馮永新,蘇湛清. 浙江電力. 2019(11)
[2]火電廠SCR脫硝系統(tǒng)噴氨優(yōu)化調(diào)整[J]. 何陸燦,葛銘,陳國慶,戴維葆. 熱力發(fā)電. 2019(11)
[3]W型火焰鍋爐脫硝NO_X分布優(yōu)化技術(shù)應用[J]. 方朝君,王麗朋,劉鵬,梁俊杰,陳嵩濤,謝新華,韋振祖. 電力安全技術(shù). 2018(07)
[4]SCR熱態(tài)噴氨優(yōu)化調(diào)整方法及應用[J]. 王鵬. 河南電力技術(shù). 2017(04)
[5]300MW燃煤機組脫硝AIG優(yōu)化方法的應用與評價[J]. 齊曉輝,李超,牛如清,曲立濤. 電站系統(tǒng)工程. 2017(05)
[6]300 MW機組SCR脫硝系統(tǒng)噴氨優(yōu)化調(diào)整研究[J]. 車垚,張鴻,陶莉,周艷明. 湖南電力. 2017(04)
[7]超低排放形勢下SCR脫硝系統(tǒng)運行存在問題與對策[J]. 王樂樂,孔凡海,何金亮,方朝君,楊恂,雷嗣遠,姚燕,楊曉寧. 熱力發(fā)電. 2016(12)
[8]基于流場多變的SCR脫硝系統(tǒng)噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗[J]. 成明濤,鐘俊,廖永進,范軍輝,高正陽. 熱力發(fā)電. 2016(12)
[9]燃煤電站SCR煙氣脫硝系統(tǒng)運行典型故障診斷[J]. 何金亮,金理鵬,盧承政,宋玉寶,梁俊杰,方朝君. 中國電力. 2016(08)
[10]SCR脫硝噴氨優(yōu)化與運行控制研究[J]. 方朝君,金理鵬,余美玲. 電力科技與環(huán)保. 2015(06)
本文編號:2925565
【文章來源】:熱力發(fā)電. 2020年11期 北大核心
【文章頁數(shù)】:8 頁
【部分圖文】:
試驗測點位置(mm)
2)噴氨綜合平衡調(diào)整是提高SCR煙氣脫硝裝置工況適應性的關(guān)鍵。對于墻式燃燒鍋爐,試驗工況必須包括高中低負荷的5個不同磨煤機組合。噴氨綜合平衡調(diào)整前,需對實際O2體積分數(shù)下的SCR煙氣脫硝裝置出口NOx質(zhì)量濃度分布進行均一化處理。為方便現(xiàn)場操作,取5個磨煤機組合下NOx質(zhì)量分數(shù)的平均值,作為噴氨綜合平衡調(diào)整的依據(jù)。3)進行一輪噴氨綜合平衡調(diào)整后,在SCR煙氣脫硝裝置出口NOx質(zhì)量濃度分布偏差最大的磨煤機組合下,測量SCR煙氣脫硝裝置出口NOx質(zhì)量濃度分布。當其分布偏差達到5個磨煤機組合下的平均值時,試驗結(jié)束;否則,測量其他4個磨煤機組合下的SCR煙氣脫硝裝置出口NOx質(zhì)量濃度分布,繼續(xù)進行綜合平衡調(diào)整。
參考此前的噴氨優(yōu)化試驗結(jié)果,原SCR煙氣脫硝裝置性能測試在SCR煙氣脫硝裝置出口NOx質(zhì)量濃度分布均勻性最差的450 MW負荷下進行,結(jié)果如圖3和表2所示。墻式燃燒爐每臺磨煤機對應的燃燒器采用非對稱布置,分別沿爐寬布置在鍋爐前墻或后墻上,同一臺磨煤機對應的每支燃燒器的風粉比存在明顯差異。布置在鍋爐前后墻上的二次風大風箱也無法保證所有風口的二次風量均勻。因此,墻式燃燒爐的負荷和磨煤機投運組合發(fā)生變化時,會影響SCR煙氣脫硝裝置入口煙氣速度和NOx質(zhì)量濃度分布。高中低負荷下SCR煙氣脫硝裝置入口煙氣速度和NOx質(zhì)量濃度在爐寬方向上的分布如圖4所示。機組300 MW負荷下的煙氣速度和NOx質(zhì)量濃度分布均與450、550 MW下的差異較大。不同負荷下SCR煙氣脫硝裝置入口速度和NOx質(zhì)量濃度分布的大幅變化,是造成常規(guī)噴氨優(yōu)化調(diào)整難以適應全負荷運行的根本原因。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]鍋爐SCR脫硝系統(tǒng)非典型優(yōu)化試驗研究[J]. 陳磊,李德波,周杰聯(lián),陳拓,廖宏楷,馮永新,蘇湛清. 浙江電力. 2019(11)
[2]火電廠SCR脫硝系統(tǒng)噴氨優(yōu)化調(diào)整[J]. 何陸燦,葛銘,陳國慶,戴維葆. 熱力發(fā)電. 2019(11)
[3]W型火焰鍋爐脫硝NO_X分布優(yōu)化技術(shù)應用[J]. 方朝君,王麗朋,劉鵬,梁俊杰,陳嵩濤,謝新華,韋振祖. 電力安全技術(shù). 2018(07)
[4]SCR熱態(tài)噴氨優(yōu)化調(diào)整方法及應用[J]. 王鵬. 河南電力技術(shù). 2017(04)
[5]300MW燃煤機組脫硝AIG優(yōu)化方法的應用與評價[J]. 齊曉輝,李超,牛如清,曲立濤. 電站系統(tǒng)工程. 2017(05)
[6]300 MW機組SCR脫硝系統(tǒng)噴氨優(yōu)化調(diào)整研究[J]. 車垚,張鴻,陶莉,周艷明. 湖南電力. 2017(04)
[7]超低排放形勢下SCR脫硝系統(tǒng)運行存在問題與對策[J]. 王樂樂,孔凡海,何金亮,方朝君,楊恂,雷嗣遠,姚燕,楊曉寧. 熱力發(fā)電. 2016(12)
[8]基于流場多變的SCR脫硝系統(tǒng)噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗[J]. 成明濤,鐘俊,廖永進,范軍輝,高正陽. 熱力發(fā)電. 2016(12)
[9]燃煤電站SCR煙氣脫硝系統(tǒng)運行典型故障診斷[J]. 何金亮,金理鵬,盧承政,宋玉寶,梁俊杰,方朝君. 中國電力. 2016(08)
[10]SCR脫硝噴氨優(yōu)化與運行控制研究[J]. 方朝君,金理鵬,余美玲. 電力科技與環(huán)保. 2015(06)
本文編號:2925565
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