直升機復合材料導電結構制造工藝
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【部分圖文】:
圖1直升機尾梁導電通路圖
針對直升機復合材料尾梁導電結構進行分析,復合材料尾梁是通過碳纖維復合材料[5]表面的銅片-銅網(wǎng)-鉚釘-機加框-機身形成了導電通路,具體如圖1所示。復合材料尾梁導電效果不佳的原因可能如下。(1)設備接口銅片-銅網(wǎng)之間的連接問題。在直升機尾梁中,預埋的設備接口銅片與銅網(wǎng)之間直接接觸,....
圖2導電工藝方案縮比試驗
根據(jù)表2的工藝優(yōu)化方案,投入工藝試驗件進行驗證。為節(jié)約物料,按照實物與試樣比例4∶1進行縮比試驗,如圖2所示。將縮比驗證的試樣進行電阻值測量,具體結果如表3所示。從表3可以發(fā)現(xiàn):(1)在導電銅片周圍放一圈干玻璃布并不能夠起到阻止膠液滲入導電界面的作用,且易造成結構分層的潛在問題;....
圖3尾梁全尺寸模擬試驗件
結合縮比驗證的結論,選取影響導電效果的結構部分,按照方案b-5完成了尾梁模擬工藝件,模擬件在導電結構上與尾梁完全一致,簡化了與尾梁導電性能無關的部分,如外形及復合材料的鋪層結構。如圖3所示。對不同部位和距離的設備接口銅片-銅網(wǎng)之間的電阻進行測量,測量圖見圖4。結合圖4,測量不同位....
圖4尾梁全尺寸試驗件電阻測量位置圖
對不同部位和距離的設備接口銅片-銅網(wǎng)之間的電阻進行測量,測量圖見圖4。結合圖4,測量不同位置上導電通路的電阻情況,測量結果見表4。從表4可以看出,隨著導電通路的長度變化,其電阻值逐漸增加。電阻的增長并不嚴格按照線性關系增加,但卻是按照線性關系的趨勢在增加,具體如圖5所示,且仍難以....
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