基于FMS的自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)設(shè)計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2014-10-04 15:20
摘要:設(shè)計(jì)基于柔性制造系統(tǒng)(FMS)的自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)單元,包括貨架、碼垛機(jī)、出入庫(kù)平移臺(tái)等組成部分的機(jī)械結(jié)構(gòu)和電氣系統(tǒng),通過ProfiBus-DP總線實(shí)現(xiàn)與總控制單元之間的數(shù)據(jù)交換,進(jìn)行監(jiān)控和管理。實(shí)際運(yùn)行結(jié)果證明,所構(gòu)建的自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)單元完全滿足柔性制造系統(tǒng)的高效實(shí)用要求。
關(guān)鍵詞:FMS;自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù);ProfiBus-DP總線
目前,柔性制造系統(tǒng)(FMS)已滲透到制造業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域,并對(duì)生產(chǎn)方式產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。越來越多的中國(guó)加工制造企業(yè)在從傳統(tǒng)的單品種、大批量生產(chǎn)方式向多品種、中小批量及“變種變量”的生產(chǎn)方式過渡這一過程中使用了FMS。自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)單元是柔性制造系統(tǒng)的重要組成部分,由貨架、碼垛機(jī)、出入庫(kù)平移臺(tái)組成,由PLC控制,并通過ProfiBus-DP總線與總控制單元進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,接受用戶的控制和管理[1]。
1柔性制造系統(tǒng)的總體組成和工作流程
1.1系統(tǒng)總體組成
柔性制造系統(tǒng)由自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)單元、AGV運(yùn)載機(jī)器人、自動(dòng)輸送線裝置、CCD形狀檢測(cè)系統(tǒng)、六自由度行走搬運(yùn)機(jī)器人、六自由度焊接機(jī)器人、數(shù)控車床、加工中心及相應(yīng)附屬設(shè)備組成。系統(tǒng)運(yùn)用
Profibus-DP總線及開發(fā)型組態(tài)軟件等網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù),使總控單元對(duì)各單元設(shè)備進(jìn)行集成控制,能夠根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)的變化,通過簡(jiǎn)單地改變軟件設(shè)置的方法進(jìn)行調(diào)整,以適宜多品種、中小批量生產(chǎn)。其結(jié)構(gòu)如圖1所示[2-3]。
1.2系統(tǒng)工作流程
系統(tǒng)開始工作前,人工將不同工件和托盤按照事先規(guī)劃好的各零件毛坯區(qū)域送入原料庫(kù)貨架。工件或毛坯由碼垛機(jī)從自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)的原料倉(cāng)庫(kù)中取出,此時(shí)AGV按照預(yù)定軌道運(yùn)行到取料位置。通過出庫(kù)平移臺(tái),毛坯由AGV送至自動(dòng)輸送線,經(jīng)六自由度搬運(yùn)機(jī)器人送到柔性制造加工單元中,按照工序流程在數(shù)控車床或加工中心、焊接機(jī)械臂上進(jìn)行加工。加工完成后,由機(jī)器人取出工件,通過輸送線和AGV一起運(yùn)行,將工件放回入庫(kù)平移臺(tái)上,由碼垛機(jī)拾取送入倉(cāng)庫(kù)成品庫(kù)貨架。同時(shí),軟件記錄信息,以便管理,進(jìn)而完成一個(gè)工作流程。
圖1系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
2自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)單元設(shè)計(jì)與控制
2.1倉(cāng)庫(kù)單元組成及功能
自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)單元由一臺(tái)掛壁式碼垛機(jī)、兩套倉(cāng)庫(kù)、兩套出入庫(kù)平移臺(tái)及托盤、倉(cāng)位傳感器等組成,倉(cāng)庫(kù)單元如圖2所示。
圖2自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)單元
雙排貨架倉(cāng)庫(kù)由型鋼搭建,螺釘連接固定各部分,底部有地腳固定座。倉(cāng)庫(kù)外形設(shè)計(jì)為5.5m×0.45m×3m,共有8列6層48個(gè)倉(cāng)位,每個(gè)倉(cāng)位尺寸為550mm×450mm×430mm,其最大負(fù)載質(zhì)量為30kg。兩套貨架與掛壁式碼垛機(jī)及傳感器組成了自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)單元。倉(cāng)庫(kù)貨架上每個(gè)貨位安裝有機(jī)械微動(dòng)開關(guān),并且在貨架的上方裝有巷道裝置。
掛壁式碼垛機(jī)采用單立柱地面支撐結(jié)構(gòu),外形為1.6m×0.8m×3m,由x、y、z三方向直線運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)組成,起升、運(yùn)行采用電機(jī)驅(qū)動(dòng)方式。一維水平直線運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)由底座、直線滑軌、滑輪、電機(jī)減速器、傳動(dòng)鏈條等組成,完成機(jī)構(gòu)的水平運(yùn)動(dòng)。二維垂直直線運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)由立柱、滑軌、傳動(dòng)鏈、機(jī)架、電機(jī)減速器組成,完成工件的上下運(yùn)動(dòng)。三維直線運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)由水平支架、滑道、導(dǎo)軌、取貨平板、電機(jī)減速器組成,完成工件的前后運(yùn)動(dòng)。所有機(jī)械件的底座、殼體部分均采用鋼材制作,結(jié)構(gòu)緊湊、質(zhì)量輕,運(yùn)轉(zhuǎn)靈活,其最大負(fù)載質(zhì)量為26kg。
出入庫(kù)平移臺(tái)負(fù)責(zé)在倉(cāng)庫(kù)單元與輸送線之間傳遞工件,由鋁合金型材搭建,直流電機(jī)加減速器驅(qū)動(dòng),上面安裝對(duì)射光電傳感器感應(yīng)工件位置,由同步帶傳送工件,完成出庫(kù)、入庫(kù)動(dòng)作[4]。
2.2電氣控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)碼垛機(jī)的主電路與控制電路如圖3所示。
M1為一維x水平方向電機(jī),M2為二維y垂直方向電機(jī),M3為三維z方向電機(jī),M1與M2均為三相異步電動(dòng)機(jī),而M3為單相電機(jī)。SB1為啟動(dòng)按鈕,
SB2為停止按鈕,SB3為急停按鈕。
碼垛機(jī)由歐姆龍PLC控制,型號(hào)為CP1HX40DT-D,根據(jù)工序動(dòng)作需要,共需110個(gè)輸入點(diǎn),29個(gè)輸出點(diǎn),所以使用了4個(gè)CPM1A-40EDR擴(kuò)展I/O單元。輸入點(diǎn)包括貨架上安裝的微動(dòng)開關(guān)、x/y/z三個(gè)方向的行程開關(guān)等;輸出點(diǎn)包括電機(jī)啟動(dòng)、停止、急停開關(guān)等。PLC梯形圖分為初始化、主程序、復(fù)位、總控調(diào)試等,共16段、3061步,其初始化段部分程序如圖4所示[5]。
圖3倉(cāng)庫(kù)單元電路
圖4碼垛機(jī)初始化部分PLC梯形圖
2.3控制軟件設(shè)計(jì)
柔性制造系統(tǒng)總控制單元由一臺(tái)研華IPC-610H工控機(jī)作為主控機(jī),主控軟件為操作人員使用的前臺(tái)程序,軟件運(yùn)行平臺(tái)為WindowsXP,使用組態(tài)王軟件開發(fā)?偪刂茊卧ㄟ^ProfiBus-DP總線通訊采集各分站信息,并協(xié)調(diào)各個(gè)分站動(dòng)作,同時(shí)實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互界面接受用戶控制,其操作分為連續(xù)自動(dòng)和各分站手動(dòng)控制兩種方式[6]。
倉(cāng)庫(kù)單元通過歐姆龍PLC的Profibus通訊模塊與主站控制計(jì)算機(jī)進(jìn)行通訊,通過主控軟件的設(shè)定,控制碼垛機(jī)運(yùn)行。碼垛機(jī)出入庫(kù)動(dòng)作由PLC來完成,當(dāng)碼垛機(jī)接收到出庫(kù)請(qǐng)求時(shí),碼垛機(jī)由上至下、由左至右掃描原料庫(kù)的各個(gè)倉(cāng)格,并對(duì)掃描到的第一個(gè)有工件的倉(cāng)格進(jìn)行出庫(kù)操作,出庫(kù)運(yùn)行狀態(tài)位有效;碼垛機(jī)將取到的工件放入出庫(kù)傳送帶上后,碼垛機(jī)出庫(kù)完成,出庫(kù)完成狀態(tài)位有效;當(dāng)碼垛機(jī)退回到安全位置后,碼垛機(jī)出庫(kù)運(yùn)動(dòng)完成,碼垛機(jī)出庫(kù)運(yùn)行狀態(tài)位無效,至此碼垛機(jī)的出庫(kù)運(yùn)動(dòng)完成。如果原料庫(kù)中沒有檢測(cè)到工件,則原料庫(kù)空狀態(tài)位置1。當(dāng)碼垛機(jī)接收到入庫(kù)請(qǐng)求時(shí),碼垛機(jī)從傳送帶上取出工件,然后查詢成品中的空位置,把工件放到查詢到的空位置,再使入庫(kù)完成狀態(tài)位有效,碼垛機(jī)入庫(kù)運(yùn)行狀態(tài)位無效,至此碼垛機(jī)的入庫(kù)運(yùn)動(dòng)完成。其手動(dòng)控制的部分代碼如下:
/////////////
碼垛機(jī)_電柜上電=Bit(立體倉(cāng)庫(kù)與碼垛機(jī)_總狀態(tài),
1);
碼垛機(jī)_聯(lián)機(jī)=Bit(立體倉(cāng)庫(kù)與碼垛機(jī)_總狀態(tài),2);碼垛機(jī)_復(fù)位中=Bit(立體倉(cāng)庫(kù)與碼垛機(jī)_總狀態(tài),
8);
碼垛機(jī)_復(fù)位完成=Bit(立體倉(cāng)庫(kù)與碼垛機(jī)_總狀態(tài),
3);
碼垛機(jī)_報(bào)警=Bit(立體倉(cāng)庫(kù)與碼垛機(jī)_總狀態(tài),4);
第4期賴思琦等:基于FMS的自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)設(shè)計(jì)•9•
碼垛機(jī)_程序運(yùn)行=Bit(立體倉(cāng)庫(kù)與碼垛機(jī)_總狀態(tài),
9);
碼垛機(jī)_程序停止=Bit(立體倉(cāng)庫(kù)與碼垛機(jī)_總狀態(tài),
5);
碼垛機(jī)_總控調(diào)試=Bit(立體倉(cāng)庫(kù)與碼垛機(jī)_總狀態(tài),
11);
碼垛機(jī)_出庫(kù)中=Bit(立體倉(cāng)庫(kù)與碼垛機(jī)_總狀態(tài),
6);
碼垛機(jī)_出庫(kù)完成=Bit(立體倉(cāng)庫(kù)與碼垛機(jī)_總狀態(tài),
13);
碼垛機(jī)_入庫(kù)中=Bit(立體倉(cāng)庫(kù)與碼垛機(jī)_總狀態(tài),
7);
碼垛機(jī)_入庫(kù)完成=Bit(立體倉(cāng)庫(kù)與碼垛機(jī)_總狀態(tài),
14);
碼垛機(jī)_出庫(kù)請(qǐng)求=Bit(立體倉(cāng)庫(kù)與碼垛機(jī)_總控制,
6);
碼垛機(jī)_入庫(kù)請(qǐng)求=Bit(立體倉(cāng)庫(kù)與碼垛機(jī)_總控制,7);碼垛機(jī)_1EL正=Bit(碼垛機(jī)限位與狀態(tài),1);碼垛機(jī)_1ORG=Bit(碼垛機(jī)限位與狀態(tài),2);碼垛機(jī)_1EL負(fù)=Bit(碼垛機(jī)限位與狀態(tài),3);碼垛機(jī)_2EL正=Bit(碼垛機(jī)限位與狀態(tài),4);碼垛機(jī)_2ORG=Bit(碼垛機(jī)限位與狀態(tài),5);碼垛機(jī)_2EL負(fù)=Bit(碼垛機(jī)限位與狀態(tài),6);碼垛機(jī)_3EL正=Bit(碼垛機(jī)限位與狀態(tài),7);碼垛機(jī)_3ORG=Bit(碼垛機(jī)限位與狀態(tài),8);碼垛機(jī)_3EL負(fù)=Bit(碼垛機(jī)限位與狀態(tài),9);
if(Bit(立體倉(cāng)庫(kù)與碼垛機(jī)_總狀態(tài),14))//碼垛機(jī)入庫(kù)完成
{單機(jī)入庫(kù)倉(cāng)位查詢=0;//可以查詢倉(cāng)位
BitSet(立體倉(cāng)庫(kù)與碼垛機(jī)_總控制,7,0);
}
//計(jì)算單機(jī)搬運(yùn)倉(cāng)位if(碼垛機(jī)_總控調(diào)試)
{if(((碼垛機(jī)_單機(jī)搬運(yùn)行==0)&&(碼垛機(jī)_單機(jī)搬運(yùn)列==0))||((碼垛機(jī)_單機(jī)搬運(yùn)行==0)
&&(碼垛機(jī)_單機(jī)搬運(yùn)列==7)))
{指定倉(cāng)位為空=0;}
else
{if(!Bit(碼垛機(jī)限位與狀態(tài),16)){指定倉(cāng)位為空=1;}
}
if(Bit(碼垛機(jī)限位與狀態(tài),16)){指定倉(cāng)位為空
=0;}
}
………………倉(cāng)庫(kù)單元手動(dòng)控制界面見圖5。
圖5倉(cāng)庫(kù)單元手動(dòng)控制界面
(下轉(zhuǎn)第13頁(yè))
第4期張猛等:基于綠色制造的深孔加工附件設(shè)計(jì)•13•
圖5簡(jiǎn)易輸油器
2應(yīng)用實(shí)例
設(shè)計(jì)并制造出該深孔加工附件后,將其安裝在一臺(tái)普通車床上進(jìn)行鉆削實(shí)驗(yàn)。采用中北大學(xué)工藝研究所生產(chǎn)的硬質(zhì)合金B(yǎng)TA鉆頭,鉆桿選用45無縫鋼管;試件材料為正火45鋼棒料,尺寸為40mm×100mm,鉆削孔徑為20mm;選取切削用量:主軸轉(zhuǎn)速v=1000r/min,刀具軸向進(jìn)給量f=0.05mm/r;切削液選用20#機(jī)械油,流量為3mL/min;空氣壓力為1MPa,流量為0.5m3/min;DF系統(tǒng)的噴嘴間隙調(diào)節(jié)為0.2mm。
經(jīng)多次實(shí)驗(yàn),切削過程均很平穩(wěn),排屑順暢,加工完成試件的孔徑誤差為±0.2~±0.3mm,軸線偏斜度達(dá)到1/1000mm,孔壁表面粗糙度達(dá)Ra3.2μm以下。結(jié)果證明,使用該深孔加工附件,可以在普通機(jī)床上加工出滿足精度要求的深孔,且切削液的用量極少,加工過程中被完全蒸發(fā),產(chǎn)生的切屑清潔干凈,回收利用方便,達(dá)到了節(jié)約能源、降低成本和減少污染的目的。
3結(jié)束語(yǔ)
采用此套深孔加工附件進(jìn)行深孔加工與傳統(tǒng)深孔加工方法相比不僅能降低加工成本,而且能減少對(duì)工作場(chǎng)所及環(huán)境的污染,提高了綜合效益。隨著“綠色制造”理念的深入人心,該裝置必然有著廣闊的推廣應(yīng)用前景。
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