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塔里木輪南作業(yè)區(qū)40萬方天然氣處理裝置運行模擬優(yōu)化研究

發(fā)布時間:2017-06-28 02:01

  本文關鍵詞:塔里木輪南作業(yè)區(qū)40萬方天然氣處理裝置運行模擬優(yōu)化研究,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:天然氣處理裝置用以對天然氣進行脫水、脫硫、脫烴等凈化處理,并回收液化氣、輕烴等高經(jīng)濟價值產(chǎn)品。塔里木輪南作業(yè)區(qū)40萬天然氣處理裝置擔負著作業(yè)區(qū)中伴生氣和不凝氣的處理任務,并回收其中的液化氣和輕烴產(chǎn)品。但在生產(chǎn)運行中發(fā)現(xiàn)該裝置存在有液化氣收率低下、脫丁烷塔運行異常、放空火炬黑煙嚴重的問題。針對上述問題,本文以提升液化氣收率、降低運行能耗為優(yōu)化目標,在文獻調研的基礎上,選用HYSYS化工過程模擬軟件對裝置進行運行模擬研究,并以模擬模型為基礎采取案例研究法對裝置的過程參數(shù)進行優(yōu)化分析。本文選用PR狀態(tài)方程作為熱力學計算方法,并在HYSYS中完成了裝置進料物流模型的建立以及多級壓縮機、分離器、換熱器、空冷器、塔等單體設備模型建立,對于缺乏機理模型的分子篩脫水過程編寫了HYSYS能耗計算模塊,最終以序貫模塊法完成了裝置全流程建模并驗證其可靠性。在全流程模擬模型的基礎上,對脫乙烷塔的塔壓、重沸器溫度及塔頂主進料溫度進行優(yōu)化分析,以提高其液相C3收率,增大至脫丁烷塔的液相流量。再對脫丁烷塔重新設計塔壓、塔頂冷凝溫度、重沸器溫度、回流比等運行參數(shù),提高裝置的液化氣收率。在整個分析過程中,同時考慮裝置壓縮單元及制冷單元的用能優(yōu)化以降低系統(tǒng)運行能耗。就此得出全系統(tǒng)的理論優(yōu)化運行方案。理論優(yōu)化方案在現(xiàn)場實施中,由于存在丙烷機組性能老化及系統(tǒng)熱量損失嚴重導致不能達到推薦方案中的最低溫度,利用通過加大壓降以獲得更多冷量對方案進行調整。運行結果顯示,調整后的方案將系統(tǒng)液化氣收率從27.29%提高到52.5%,液化氣產(chǎn)量提高9.5t/d。方案中還通過降低丙烷機組壓縮機出口壓力以及脫乙、丁烷塔重沸器溫度,達到節(jié)能降耗的目的。
【關鍵詞】:天然氣處理 模擬 優(yōu)化
【學位授予單位】:蘭州理工大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2016
【分類號】:TE96
【目錄】:
  • 摘要7-8
  • Abstract8-9
  • 第一章 緒論9-15
  • 1.1 課題的目的與意義9
  • 1.2 國內外研究現(xiàn)狀9-13
  • 1.2.1 天然氣處理過程簡介9-10
  • 1.2.2 天然氣處理過程模擬及優(yōu)化現(xiàn)狀10-13
  • 1.3 本課題的研究內容13-14
  • 1.4 技術路線14-15
  • 第二章 40萬天然氣處理裝置簡介及分析15-20
  • 2.1 裝置簡介15
  • 2.2 裝置工藝流程現(xiàn)狀15-18
  • 2.2.1 裝置工藝流程15-18
  • 2.2.2 裝置特性分析18
  • 2.2.3 裝置的產(chǎn)量及收率18
  • 2.3 裝置存在的主要問題及解決思路18-19
  • 2.4 本章小結19-20
  • 第三章 基于HYSYS的全流程穩(wěn)態(tài)模擬模型20-46
  • 3.1 基礎物性模擬20-22
  • 3.1.1 熱力學方法比選20
  • 3.1.2 進料物流模擬20-22
  • 3.2 設備模擬模型22-42
  • 3.2.1 分離器22-25
  • 3.2.2 換熱器25-27
  • 3.2.3 空冷器27-28
  • 3.2.4 塔設備28-33
  • 3.2.5 多級往復壓縮機組33-38
  • 3.2.6 分子篩脫水38-39
  • 3.2.7 泵39-40
  • 3.2.8 閥40
  • 3.2.9 混合器與分割器40-41
  • 3.2.10 邏輯模塊41-42
  • 3.3 全流程模擬模型42-45
  • 3.3.1 40萬天然氣處理裝置流程模擬42-44
  • 3.3.2 模擬結果及精度分析44-45
  • 3.4 本章小結45-46
  • 第四章 40萬天然氣處理裝置優(yōu)化分析46-69
  • 4.1 優(yōu)化基礎46-47
  • 4.1.1 優(yōu)化目標46
  • 4.1.2 優(yōu)化變量46
  • 4.1.3 約束條件46-47
  • 4.2 脫乙烷塔運行參數(shù)優(yōu)化分析47-53
  • 4.2.1 脫乙烷塔運行參數(shù)優(yōu)化次序分析47
  • 4.2.2 進料狀態(tài)對脫乙烷塔運行性能的影響47-49
  • 4.2.3 塔壓對脫乙烷塔運行性能的影響49-50
  • 4.2.4 塔頂進料溫度對脫乙烷塔運行性能的影響50-51
  • 4.2.5 重沸器溫度對脫乙烷塔運行性能的影響51-53
  • 4.2.6 脫乙烷塔參數(shù)調優(yōu)結果53
  • 4.3 脫丁烷塔運行參數(shù)優(yōu)化分析53-60
  • 4.3.1 脫丁烷塔運行參數(shù)優(yōu)化次序分析53
  • 4.3.2 脫丁烷塔收斂條件的確定53-54
  • 4.3.3 塔壓對脫丁烷塔運行性能的影響54-55
  • 4.3.4 塔頂冷凝溫度對脫丁烷塔運行性能的影響55-57
  • 4.3.5 重沸器溫度對脫丁烷塔運行性能影響57-58
  • 4.3.6 脫丁烷塔塔頂回流比對脫乙烷塔性能影響58-60
  • 4.3.7 脫丁烷塔參數(shù)調優(yōu)結果60
  • 4.4 壓縮及制冷單元運行參數(shù)優(yōu)化分析60-67
  • 4.4.1 脫乙烷塔入口主進料溫度影響因素分析60-62
  • 4.4.2 四級空冷器出口溫度對壓縮及制冷單元的能耗影響62-64
  • 4.4.3 壓縮機四級出口壓力對制冷單元的運行性能影響64-65
  • 4.4.4 丙烷制冷機組優(yōu)化分析65-67
  • 4.4.5 壓縮及制冷單元參數(shù)調優(yōu)結果67
  • 4.5 本章小結67-69
  • 第五章 裝置優(yōu)化方案及現(xiàn)場實施情況69-72
  • 5.1 優(yōu)化方案69-70
  • 5.2 現(xiàn)場實施情況70-71
  • 5.3 本章小結71-72
  • 結論與展望72-74
  • 參考文獻74-77
  • 致謝77-78
  • 附錄A 攻讀學位期間所發(fā)表的學術論文目錄78

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本文編號:492029

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