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熱電制冷膜蒸餾系統(tǒng)數(shù)值模擬及實驗研究

發(fā)布時間:2019-11-27 18:38
【摘要】:膜蒸餾技術(shù)是利用膜兩側(cè)的溫度差作為驅(qū)動力,使各組分中的揮發(fā)性物質(zhì)由一側(cè)跨膜進(jìn)入另一側(cè)的可應(yīng)用在海水淡化或苦咸水淡化過程中的新技術(shù)。在新型膜蒸餾系統(tǒng)中,膜通量的大小與熱液流量、熱液溫度、半導(dǎo)體輸入電流以及冷卻水流量有關(guān)。鑒于課題前期已對幾種因素的影響情況進(jìn)行多次實驗研究,所以本文為了節(jié)省時間并相對減少計算量,在前期實驗基礎(chǔ)上增加了熱液流量這個新的影響因素,利用正交實驗對系統(tǒng)膜通量與能耗進(jìn)行研究分析。實驗中冷腔中半導(dǎo)體在接通電流4~5分鐘即可穩(wěn)定達(dá)到制冷效果,制冷速度相對其它制冷手段較快。由于課題組已單獨對半導(dǎo)體冷腔進(jìn)行過研究分析,所以本文中實驗主要進(jìn)行的是系統(tǒng)在冷熱容腔相結(jié)合情況下的研究。當(dāng)熱液溫度由35℃上升到75℃過程中,輸入電流不變時,膜面處溫度與冷腔鋁冷壁處溫差最大可達(dá)25℃左右。當(dāng)熱液溫度維持75℃不變,電流由14A~20A過程中,溫差有3℃左右的變化;冷卻水流量由600~1000L/h以及熱液流量60~200L/h過程中溫差分別在2.4℃和1.89℃左右。這個結(jié)果與單獨分析半導(dǎo)體冷腔時所得結(jié)果相差很大,所以本文在分析各因素變化對通量與能耗影響時以實驗所得值為準(zhǔn)。其中能耗分析中膜通量15.072kg/(m2?h)時,能耗為1.78×104/MJ/t,而進(jìn)口膜在相同工況下得出膜通量為34.26kg/(m2?h)時,能耗僅為0.8576×104/MJ/t,足見膜的質(zhì)量對通量和能耗的影響也是很大的。數(shù)值模擬得到了系統(tǒng)熱腔中分水盤的開槽長度12mm、開槽寬度3mm、開槽角度60°時為最佳匹配參數(shù),并得出熱容腔內(nèi)部流體的流動與溫度、速度分布情況。通過實驗分析,得到了氣隙式膜蒸餾系統(tǒng)的最佳實驗組合為冷卻水流量800L/h,熱液流量80L/h,熱液溫度75℃,輸入電流14A。由實驗數(shù)據(jù)可知,當(dāng)系統(tǒng)擁有最大膜通量時其能耗并不最低,經(jīng)濟(jì)性也不是很好。證實了不是半導(dǎo)體輸入電流越大,通量就越大。同時,對系統(tǒng)及局部膜組件也進(jìn)行了初步的分析,發(fā)現(xiàn)半導(dǎo)體輸入電流占系統(tǒng)耗最大,系統(tǒng)在許多方面有減小耗、提高效率的潛力。為接下來對系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計提供了理論依據(jù)。
【學(xué)位授予單位】:內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號】:TB66

【參考文獻(xiàn)】

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2 趙小強(qiáng);;半導(dǎo)體制冷技術(shù)及其在電冰箱中的應(yīng)用[J];甘肅科技;2010年19期

3 聶山鈞;郭勁;邵俊峰;王挺峰;湯偉;;半導(dǎo)體制冷對鏡面熱變形影響的數(shù)值研究[J];光學(xué)學(xué)報;2015年01期

4 呂t熁,

本文編號:2566716


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