石灰石結(jié)合鎂粉+石灰粉混合噴吹脫硫工藝開發(fā)及應(yīng)用
發(fā)布時(shí)間:2022-01-22 08:26
針對鎂粉混合脫硫存在的扒渣鐵損大、脫硫深度不夠的問題,本文結(jié)合熱力學(xué)分析,在低硫鋼種的鐵水中進(jìn)行石灰石結(jié)合鎂粉+石灰粉混合噴吹脫硫工藝實(shí)驗(yàn)研究。結(jié)果表明,與正常生產(chǎn)過程回硫量相當(dāng)?shù)那闆r下,每爐扒渣量從2.5 t降低至2 t;添加的石灰石、石灰能夠使鎂粉的脫硫極限從0.002%~0.005%降低至0.001%;扒凈渣回硫量從0.003%~0.007%降低至0.003%以下,在穩(wěn)定質(zhì)量的基礎(chǔ)上進(jìn)一步降低了噸鋼成本。
【文章來源】:金屬世界. 2020,(06)
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
鐵水脫硫工藝流程
對比圖3和圖4可知,添加石灰石、石灰的爐次回硫量均值為0.00405%,扒渣量均值為2 t;正常生產(chǎn)爐次回硫量均值為0.0042%,扒渣量均值為2.5 t,說明添加石灰石、石灰在保證回硫量與正常爐次相當(dāng)時(shí),能夠有效降低扒渣量、同時(shí)減少鎂粉噴吹量。正常爐次鐵面渣層呈片狀,均勻分散在鐵面,渣鐵不易分離,扒凈渣帶鐵量增大;實(shí)驗(yàn)爐次鐵面渣層呈松散顆粒狀,集中在中心區(qū)域,渣鐵分離較好,扒凈渣帶鐵量減少。由實(shí)驗(yàn)爐次與正常爐次渣中含鐵量對比圖5可知,實(shí)驗(yàn)爐次渣中帶鐵量有所降低,這主要是由于添加石灰石、石灰能夠起到如下作用:圖4 正常爐次扒渣量與回硫量均值圖及關(guān)系趨勢圖
正常爐次扒渣量與回硫量均值圖及關(guān)系趨勢圖
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]CaO-Mg復(fù)合噴吹脫硫鎂粉利用率分析[J]. 牛興明,魏春新,徐國義,張琦,尹宏軍,王富亮. 鞍鋼技術(shù). 2013(01)
[2]重鋼新區(qū)鐵水脫硫工藝的選擇[J]. 龍貽菊,熊銀成,胡昌志. 鋼鐵. 2009(11)
[3]噴吹法和攪拌法鐵水脫硫工藝成本的綜合評估[J]. 姜曉東,徐安軍,田乃媛,張龍強(qiáng),張錦. 煉鋼. 2006(04)
本文編號:3601865
【文章來源】:金屬世界. 2020,(06)
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
鐵水脫硫工藝流程
對比圖3和圖4可知,添加石灰石、石灰的爐次回硫量均值為0.00405%,扒渣量均值為2 t;正常生產(chǎn)爐次回硫量均值為0.0042%,扒渣量均值為2.5 t,說明添加石灰石、石灰在保證回硫量與正常爐次相當(dāng)時(shí),能夠有效降低扒渣量、同時(shí)減少鎂粉噴吹量。正常爐次鐵面渣層呈片狀,均勻分散在鐵面,渣鐵不易分離,扒凈渣帶鐵量增大;實(shí)驗(yàn)爐次鐵面渣層呈松散顆粒狀,集中在中心區(qū)域,渣鐵分離較好,扒凈渣帶鐵量減少。由實(shí)驗(yàn)爐次與正常爐次渣中含鐵量對比圖5可知,實(shí)驗(yàn)爐次渣中帶鐵量有所降低,這主要是由于添加石灰石、石灰能夠起到如下作用:圖4 正常爐次扒渣量與回硫量均值圖及關(guān)系趨勢圖
正常爐次扒渣量與回硫量均值圖及關(guān)系趨勢圖
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]CaO-Mg復(fù)合噴吹脫硫鎂粉利用率分析[J]. 牛興明,魏春新,徐國義,張琦,尹宏軍,王富亮. 鞍鋼技術(shù). 2013(01)
[2]重鋼新區(qū)鐵水脫硫工藝的選擇[J]. 龍貽菊,熊銀成,胡昌志. 鋼鐵. 2009(11)
[3]噴吹法和攪拌法鐵水脫硫工藝成本的綜合評估[J]. 姜曉東,徐安軍,田乃媛,張龍強(qiáng),張錦. 煉鋼. 2006(04)
本文編號:3601865
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