衡鋼高爐空料線停爐操作實踐
發(fā)布時間:2021-08-31 00:38
對衡鋼高爐空料線停爐操作進行總結(jié):停爐前做好準備工作,調(diào)整爐況并活躍爐缸。在采用高壓回收煤氣的過程中,通過調(diào)節(jié)爐頂打水量、風量、風溫、頂壓等嚴格控制頂溫及煤氣中的H2含量的變化,同時利用機械探尺、雷達探尺和累計耗風量相結(jié)合準確判斷料線深度,實現(xiàn)整個過程安全、順利、快速停爐。
【文章來源】:冶金管理. 2020,(13)
【文章頁數(shù)】:2 頁
【部分圖文】:
衡鋼高爐空料線過程中風量、風溫趨勢圖
頂壓的控制。為控制較低壓差,在切煤氣之前,頂壓設(shè)定高于正常匹配值,此次空料線停爐過程中未發(fā)生一次爆震,頂壓也未發(fā)生冒尖現(xiàn)象。停爐過程中干法布袋入口溫度持續(xù)偏高,但爐頂溫度并不高,切煤氣時間較早,導致常壓時間較長,整個過程頂壓較平穩(wěn)(見圖2)。頂溫及打水量的控制。由于此次高爐中修時間較緊,干法除塵設(shè)備不進行更換,為了保護爐頂設(shè)備及干法布袋,要求嚴格頂溫,爐頂平均溫度不得超過350℃,布袋入口溫度不得超過250℃。頂溫主要通過打水、減風、退風溫三種手段相結(jié)合加以控制。打水以十字測溫4根打水槍為主,爐頂8根打水槍為輔?樟暇停爐前期維持較大風量,頂溫控制以打水為主;中期進入爆震區(qū),逐步穩(wěn)定打水量保證頂溫平穩(wěn),以減風、退風溫為主要手段。整個停爐過程中頂溫維持在200-300℃(見圖3),累計打水量691.6t。
頂溫及打水量的控制。由于此次高爐中修時間較緊,干法除塵設(shè)備不進行更換,為了保護爐頂設(shè)備及干法布袋,要求嚴格頂溫,爐頂平均溫度不得超過350℃,布袋入口溫度不得超過250℃。頂溫主要通過打水、減風、退風溫三種手段相結(jié)合加以控制。打水以十字測溫4根打水槍為主,爐頂8根打水槍為輔?樟暇停爐前期維持較大風量,頂溫控制以打水為主;中期進入爆震區(qū),逐步穩(wěn)定打水量保證頂溫平穩(wěn),以減風、退風溫為主要手段。整個停爐過程中頂溫維持在200-300℃(見圖3),累計打水量691.6t。煤氣放散時間及停爐終點的確定。為保證煤氣回收過程的安全,空料線停爐過程中每0.5小時進行取樣、煤氣分析,當達到如下條件之一應(yīng)停止回收煤氣。
本文編號:3373821
【文章來源】:冶金管理. 2020,(13)
【文章頁數(shù)】:2 頁
【部分圖文】:
衡鋼高爐空料線過程中風量、風溫趨勢圖
頂壓的控制。為控制較低壓差,在切煤氣之前,頂壓設(shè)定高于正常匹配值,此次空料線停爐過程中未發(fā)生一次爆震,頂壓也未發(fā)生冒尖現(xiàn)象。停爐過程中干法布袋入口溫度持續(xù)偏高,但爐頂溫度并不高,切煤氣時間較早,導致常壓時間較長,整個過程頂壓較平穩(wěn)(見圖2)。頂溫及打水量的控制。由于此次高爐中修時間較緊,干法除塵設(shè)備不進行更換,為了保護爐頂設(shè)備及干法布袋,要求嚴格頂溫,爐頂平均溫度不得超過350℃,布袋入口溫度不得超過250℃。頂溫主要通過打水、減風、退風溫三種手段相結(jié)合加以控制。打水以十字測溫4根打水槍為主,爐頂8根打水槍為輔?樟暇停爐前期維持較大風量,頂溫控制以打水為主;中期進入爆震區(qū),逐步穩(wěn)定打水量保證頂溫平穩(wěn),以減風、退風溫為主要手段。整個停爐過程中頂溫維持在200-300℃(見圖3),累計打水量691.6t。
頂溫及打水量的控制。由于此次高爐中修時間較緊,干法除塵設(shè)備不進行更換,為了保護爐頂設(shè)備及干法布袋,要求嚴格頂溫,爐頂平均溫度不得超過350℃,布袋入口溫度不得超過250℃。頂溫主要通過打水、減風、退風溫三種手段相結(jié)合加以控制。打水以十字測溫4根打水槍為主,爐頂8根打水槍為輔?樟暇停爐前期維持較大風量,頂溫控制以打水為主;中期進入爆震區(qū),逐步穩(wěn)定打水量保證頂溫平穩(wěn),以減風、退風溫為主要手段。整個停爐過程中頂溫維持在200-300℃(見圖3),累計打水量691.6t。煤氣放散時間及停爐終點的確定。為保證煤氣回收過程的安全,空料線停爐過程中每0.5小時進行取樣、煤氣分析,當達到如下條件之一應(yīng)停止回收煤氣。
本文編號:3373821
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