大方坯軸承鋼GCr15凝固傳熱數值模擬
發(fā)布時間:2021-07-12 02:14
以某鋼廠斷面尺寸為280mm×320mm大方坯軸承鋼GCr15為研究對象,借助ProCAST軟件,建立了二維大方坯凝固傳熱模型,研究了拉速、比水量、過熱度等工藝參數對鑄坯凝固過程的影響,同時通過對鑄坯中心固相率的研究,確定了與末端電磁攪拌位置、輕壓下區(qū)間相匹配的最優(yōu)拉速。結果表明,拉速的變化對鑄坯中心固相率、凝固終點位置的影響最大,比水量的影響較大,過熱度的影響最小;拉速每增加0.1m/min,凝固終點平均增加1.97m,二冷比水量每增加0.1L/Kg,凝固終點平均減小0.82m,過熱度每增加10℃,凝固終點平均增加0.27m。最佳拉速為0.85m/min,此拉速下末端電磁攪拌位置和輕壓下區(qū)間與鑄坯合理的中心固相率相匹配。
【文章來源】:連鑄. 2020,(06)
【文章頁數】:6 頁
【部分圖文】:
切片模型示意圖
拉速過大,鋼液在結晶器內停留時間變短,會推遲等軸晶的形核長大,增加發(fā)生鼓肚的危險系數,同時出結晶器的凝固坯殼過薄可能會造成漏鋼事故;拉速過小,會導致鑄坯凝固終點位置提前,鑄坯到達輕壓下區(qū)間時凝固率過大,不能充分發(fā)揮輕壓下改善中心偏析的作用,同時低拉速不利于連鑄高效生產;所以合理的拉速有利于連鑄高效生產和改善內部偏析。一般認為,出結晶器的坯殼厚度大于10 mm,可以有效防止漏鋼。比水量為0.28L/kg、過熱度為25℃的情況下,不同拉速(0.8、0.85、0.9、1.0、1.1m/min)條件下鑄坯凝固情況如圖3所示。結果表明,隨著拉速的增加,由于鋼液在結晶器停留時間變短,在相同位置處,鑄坯的坯殼厚度變小,當拉速不大于1.0m/min時,出結晶器的坯殼厚度都大于10 mm,可以有效防止漏鋼。同時,拉速的變化對鑄坯中心固相率、凝固終點位置的影響很大。拉速增加,相同位置處的中心固相率減小,拉速每增加0.1m/min,凝固終點增加1.97m。
一般認為,出結晶器的坯殼厚度大于10 mm,可以有效防止漏鋼。比水量為0.28L/kg、過熱度為25℃的情況下,不同拉速(0.8、0.85、0.9、1.0、1.1m/min)條件下鑄坯凝固情況如圖3所示。結果表明,隨著拉速的增加,由于鋼液在結晶器停留時間變短,在相同位置處,鑄坯的坯殼厚度變小,當拉速不大于1.0m/min時,出結晶器的坯殼厚度都大于10 mm,可以有效防止漏鋼。同時,拉速的變化對鑄坯中心固相率、凝固終點位置的影響很大。拉速增加,相同位置處的中心固相率減小,拉速每增加0.1m/min,凝固終點增加1.97m。2.2 比水量對鑄坯凝固的影響
【參考文獻】:
期刊論文
[1]GCr15軸承鋼EAF-LF-VD-CC流程非金屬夾雜物的演變[J]. 王康,劉劍輝,楊樹峰,李京社. 鋼鐵. 2020(02)
[2]電磁電渣對GCr15軸承鋼鑄錠質量的影響[J]. 張曉峰,張福利,王卓,徐于斌,牟瑞宇,王育飛. 河北冶金. 2019(11)
[3]基于ProCAST有限元模擬對襯板鑄造工藝參數的優(yōu)化[J]. 劉秀華. 鑄造技術. 2019(07)
[4]采用ASPEX和旋彎疲勞法表征GCr15軸承鋼夾雜物[J]. 史智越,徐海峰,許達,俞峰,王昌,曹文全. 鋼鐵. 2019(04)
[5]方坯軸承鋼連鑄過程中凝固行為[J]. 張貫旭,楊樹峰,李京社,李茂印. 中國冶金. 2018(S1)
[6]特殊鋼大方坯動態(tài)輕壓下壓下量模型研究[J]. 李聿軍,李亮,蘭鵬,張家泉,陳列,寇玉山. 連鑄. 2018(04)
[7]高性能GCr15軸承鋼中夾雜物控制與疲勞性能[J]. 車曉健,楊卯生,唐海燕,李建新,龐學東,孫勇. 鋼鐵. 2018(05)
[8]宣鋼小方坯連鑄應用輕壓下技術試驗[J]. 閆衛(wèi)兵,郭旭東. 河北冶金. 2018(02)
[9]GCr15軸承鋼大方坯宏觀碳偏析形成機理及二次冷卻調控機制研究[J]. 劉博,竇坤,楊振國,王寶,王雷,劉青. 連鑄. 2015(05)
[10]電磁攪拌下連鑄方坯凝固組織模擬[J]. 耿明山,韓慶禮. 連鑄. 2013(06)
本文編號:3278985
【文章來源】:連鑄. 2020,(06)
【文章頁數】:6 頁
【部分圖文】:
切片模型示意圖
拉速過大,鋼液在結晶器內停留時間變短,會推遲等軸晶的形核長大,增加發(fā)生鼓肚的危險系數,同時出結晶器的凝固坯殼過薄可能會造成漏鋼事故;拉速過小,會導致鑄坯凝固終點位置提前,鑄坯到達輕壓下區(qū)間時凝固率過大,不能充分發(fā)揮輕壓下改善中心偏析的作用,同時低拉速不利于連鑄高效生產;所以合理的拉速有利于連鑄高效生產和改善內部偏析。一般認為,出結晶器的坯殼厚度大于10 mm,可以有效防止漏鋼。比水量為0.28L/kg、過熱度為25℃的情況下,不同拉速(0.8、0.85、0.9、1.0、1.1m/min)條件下鑄坯凝固情況如圖3所示。結果表明,隨著拉速的增加,由于鋼液在結晶器停留時間變短,在相同位置處,鑄坯的坯殼厚度變小,當拉速不大于1.0m/min時,出結晶器的坯殼厚度都大于10 mm,可以有效防止漏鋼。同時,拉速的變化對鑄坯中心固相率、凝固終點位置的影響很大。拉速增加,相同位置處的中心固相率減小,拉速每增加0.1m/min,凝固終點增加1.97m。
一般認為,出結晶器的坯殼厚度大于10 mm,可以有效防止漏鋼。比水量為0.28L/kg、過熱度為25℃的情況下,不同拉速(0.8、0.85、0.9、1.0、1.1m/min)條件下鑄坯凝固情況如圖3所示。結果表明,隨著拉速的增加,由于鋼液在結晶器停留時間變短,在相同位置處,鑄坯的坯殼厚度變小,當拉速不大于1.0m/min時,出結晶器的坯殼厚度都大于10 mm,可以有效防止漏鋼。同時,拉速的變化對鑄坯中心固相率、凝固終點位置的影響很大。拉速增加,相同位置處的中心固相率減小,拉速每增加0.1m/min,凝固終點增加1.97m。2.2 比水量對鑄坯凝固的影響
【參考文獻】:
期刊論文
[1]GCr15軸承鋼EAF-LF-VD-CC流程非金屬夾雜物的演變[J]. 王康,劉劍輝,楊樹峰,李京社. 鋼鐵. 2020(02)
[2]電磁電渣對GCr15軸承鋼鑄錠質量的影響[J]. 張曉峰,張福利,王卓,徐于斌,牟瑞宇,王育飛. 河北冶金. 2019(11)
[3]基于ProCAST有限元模擬對襯板鑄造工藝參數的優(yōu)化[J]. 劉秀華. 鑄造技術. 2019(07)
[4]采用ASPEX和旋彎疲勞法表征GCr15軸承鋼夾雜物[J]. 史智越,徐海峰,許達,俞峰,王昌,曹文全. 鋼鐵. 2019(04)
[5]方坯軸承鋼連鑄過程中凝固行為[J]. 張貫旭,楊樹峰,李京社,李茂印. 中國冶金. 2018(S1)
[6]特殊鋼大方坯動態(tài)輕壓下壓下量模型研究[J]. 李聿軍,李亮,蘭鵬,張家泉,陳列,寇玉山. 連鑄. 2018(04)
[7]高性能GCr15軸承鋼中夾雜物控制與疲勞性能[J]. 車曉健,楊卯生,唐海燕,李建新,龐學東,孫勇. 鋼鐵. 2018(05)
[8]宣鋼小方坯連鑄應用輕壓下技術試驗[J]. 閆衛(wèi)兵,郭旭東. 河北冶金. 2018(02)
[9]GCr15軸承鋼大方坯宏觀碳偏析形成機理及二次冷卻調控機制研究[J]. 劉博,竇坤,楊振國,王寶,王雷,劉青. 連鑄. 2015(05)
[10]電磁攪拌下連鑄方坯凝固組織模擬[J]. 耿明山,韓慶禮. 連鑄. 2013(06)
本文編號:3278985
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