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120t轉(zhuǎn)爐底吹供氣系統(tǒng)控制模型與應(yīng)用效果

發(fā)布時(shí)間:2021-02-24 17:57
  根據(jù)鞍鋼120 t轉(zhuǎn)爐底吹供氣系統(tǒng)的應(yīng)用情況,基于PID調(diào)節(jié)算法建立了轉(zhuǎn)爐底吹系統(tǒng)控制模型,可以實(shí)現(xiàn)供氣管道氣體流量的迅速、準(zhǔn)確、穩(wěn)定控制,滿足生產(chǎn)工藝要求,使底吹元件在爐役期內(nèi)可以保持穩(wěn)定的形態(tài)和良好的透氣性能,不易堵塞。該轉(zhuǎn)爐進(jìn)行底吹供氣控制模型、設(shè)備和工藝優(yōu)化后,鋼水終點(diǎn)碳氧積由0.003 16降低為0.002 73,終點(diǎn)爐渣T.Fe含量降低1.69%,噸鋼降低成本12.2元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。 

【文章來源】:特殊鋼. 2020,41(03)北大核心

【文章頁數(shù)】:5 頁

【部分圖文】:

120t轉(zhuǎn)爐底吹供氣系統(tǒng)控制模型與應(yīng)用效果


圖2轉(zhuǎn)爐底吹系統(tǒng)原理圖??Fig.?2?Schematic?of?gas?supply?system?of?BOF?bottom?blowing??

吹管,主畫面,流量控制,氣體


選擇A/B/C三種模式,按表1選擇??好供氣模式,底吹自動(dòng)控制系統(tǒng)根據(jù)轉(zhuǎn)爐爐體位置??和吹氧狀態(tài)等實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)自動(dòng)判斷當(dāng)前冶煉階段,自??動(dòng)根據(jù)表1中的流量設(shè)定值和氣源種類進(jìn)行底吹供??氣,無需人工干預(yù)即可由計(jì)算機(jī)自動(dòng)完成對底吹氣??體的控制。??4底吹工藝冶金效果分析??底吹供氣設(shè)備選擇、供氣模式及維護(hù)工藝不當(dāng)??會(huì)使得底吹元件侵蝕較快,形成凹坑,雖然短時(shí)間內(nèi)??通氣效果良好,但是底吹壽命大打折扣。選用環(huán)縫??式供氣元件,由于其本身具有透氣能力強(qiáng)、不易堵塞??Fig.?3??圖3底吹管路氣體流量控制主畫面??Main?picture?of?flow?control?in?bottom?blowing??表1?120?t轉(zhuǎn)爐底吹供氣流量指導(dǎo)模型??Table?1?Guidance?model?of?gas?supply?of?bottom?blowing?for?120?t?BOF??模式??鋼水終點(diǎn)碳/??%??底吹供氣流量/(m3????h-1)??兌鐵裝料??吹煉前期??吹煉后期??測溫取樣??點(diǎn)吹??測溫取樣??出鋼??濺渣??倒渣等待??A??<0_?10??420??280??540??280??540??280??280??540??240??B??0.?10?-0.25??420??280??480??280??480??280??280??480??240??C??彡?0.25??420??280??420??280??420??280??280??420??240??D??備用模式??280??280??280??280??280??280??280??280??280??E??烘爐模式??420??

轉(zhuǎn)爐,畫面,元件,爐底


?n2??的特點(diǎn),配合合理的維護(hù)供氣使得底吹元件上方形??成透氣性能良好的“爐渣-金屬蘑菇頭”,既保證良好??的底吹效果,又能很好的保證元件壽命。??鞍鋼底吹系統(tǒng)順利投產(chǎn)后,爐底6支底吹供氣??元件位置“蘑菇頭”清晰可見,透氣位置未形成凹??坑,且操作畫面流量、壓力均正常。底吹位置爐底磚??處生成適當(dāng)厚度的渣層和彌散性的蘑菇頭,可形成??穩(wěn)定的底吹氣體通道,截止到統(tǒng)計(jì)爐次底吹“爐渣-??金屬蘑菇頭”仍保持良好,且管道流量、壓力控制穩(wěn)??定。120?t轉(zhuǎn)爐底吹元件典型熱態(tài)畫面如圖4所示。??圖4?120?t轉(zhuǎn)爐底吹元件典型熱態(tài)畫面??Fig.?4?Typical?hot?state?picture?of?bottom?blowing?element?in??120?t?converter??底吹系統(tǒng)改進(jìn)后,對冶煉工藝進(jìn)行跟蹤,統(tǒng)計(jì)工??藝改進(jìn)后的3996爐的鐵水成分,并與工藝改進(jìn)前的??成分進(jìn)行對比,如表2所示,可以看出,工藝改進(jìn)前??后的鐵水成分波動(dòng)不大,有利于工藝效果的定量比??較分析。??4.1底槍位置爐底厚度變化??從圖5可以看出,在統(tǒng)計(jì)數(shù)前的大約2000爐范??圍內(nèi),爐底厚度整體呈逐漸下降趨勢,爐底厚度由原??始920?mm下降至700?mm左右,其中的2#槍處的爐??底厚度降低最快,且波動(dòng)較大,因該位置處于兌鐵??側(cè),易受到兌入鐵水的沖刷,故導(dǎo)致該處的爐底厚度??下降快,增加了爐底維護(hù)的難度。爐底維護(hù)時(shí)采取??的措施是將底吹系統(tǒng)控制畫面的氣量控制模式調(diào)節(jié)??為半自動(dòng)狀態(tài),并控制濺渣后石灰料的添加,爐底各??底槍位置渣厚波動(dòng)將會(huì)逐漸降低。??4.2終點(diǎn)鋼水碳氧積??圖6為冶煉終點(diǎn)[C]、[

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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本文編號:3049743

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